焦油泵机封改造解决泄漏故障

时间:2022-07-15 10:37:41

焦油泵机封改造解决泄漏故障

【摘要】某装置一台单级离心泵自装置开工运行以来机械密封泄漏严重,运行周期较短,通过对密封在设计、安装、介质影响等方面的分析,找出影响密封系统正常运行的原因,制定措施进行改进,保证设备可靠长期运行。

【关键词】机械密封、泄漏、改造

1 设备及故障简介

某装置一台输送高温焦油离心泵,进口压力:0.02MPa,出口压力:0.7MPa;介质密度:0.86;介质粘度:0.357mPa.s;介质温度150℃;设备转速2950r/min。该泵自安装投用以来一直存在机械密封滴漏。2012年4月,移交检修单位进行检修,更换丹东克隆的C8B-65型集装式机械密封,正常运行10天以后,该泵机械密封再次泄漏,拆卸检查发现机械密封静环碎裂、O型圈失效。

为从根本上解决上述问题,技术小组检查系统工况是否变化,查阅随机资料并与厂家联系,确认泵设计条件是否符合实际,以及对泵及机械密封进行严密测算。最后发现,该泵设计时为柴油泵,安装后由于生产需要改用为焦油泵,输送介质改变较大,同时,丹东克隆为设计生产的C8B-65型集装式机械密封是8系列产品,该系列产品适用于输送轻质油及清洁油品介质的机泵,与该泵的工况条件严重不符。2 机械密封情况说明

该泵前期所用C8B-65型机封,采用多弹簧、单端面、平衡型结构,安装后运行中,由于介质较脏并且含有凝结小颗粒,常常造成机械密封泄漏,运行设备长周期运行,严重影响正常的生产要求。通过查看前几次检修照片及数据,总结机封故障原因,发现造成机封泄漏有一下四方面:

(1)“O”形圈腐蚀变形;

(2)碳化硅静环碎裂;

(3)由于介质粘度较大,机封不能形成良好冲洗,动静环面附近结焦;

(4)机封在设计、选型上存在缺陷。 3 故障处理

鉴于该泵现在输送介质为焦油,温度高、粘性大、易结焦,这也是丹东克隆的C8B-65型机封频发失效原因,而且该介质有较强的腐蚀性,属易燃易爆化学物质,因此要求密封性能良好,不允许泄漏。为解决上述机封频繁泄露问题,技术人员与机封厂家一起根据介质、工况、泵结构以及结合原机封讨论、研究,决定将机封改型,使用R2000B系列机械密封。

原机封C8B-65型及改造后机封R2000B系列如(图1、图2),并针对此泵主要进行以下几方面的改造:

3.1 确定摩擦副的尺寸

该机封仍采用平衡性结构,其要求是平衡系数K值必须小于1,根据现场泵提供的参数,经验公式:Pc=Ps+(k-λ)P,计算机封的端面比压。结合该泵实际工况K值取为0.77-0.82,然后利用端面比压公式及平衡系数K值确定摩擦副尺寸。

3.2 选择材质

波纹管动静环的材质分别采用M106K和超音速喷涂WC,M106K属于浸呋喃树脂石墨,此两种材质主要用于化工制剂,WC拥有较高的硬度,通常用于高温易燃的介质中,安全防护性能好。

3.3 结构选择

同时根据密封腔的局限空间,对机封的结构进行调整,采用内装高背压式密封结构,使密封的效果更加优越。

3.4 波形选择

波纹管采用2000系列的优化波形,有良好的高弹率和追随性,补偿性更强。3.5 辅助密封配合

针对此高温介质,动环选用柔性石墨,静环选用高强石墨垫片,轴套选择聚四氟乙烯楔形圈,保证了密封性能。

4 改造效果及总结

依据GB/T14211-93(机械密封试验方法)对机封装配后分别进行静压和气压试漏,并通过运转试验台试验30min后无泄漏。安装后投入使用正常,无故障运行达到了10个月,满足装置长周期平稳运行要求。

作为该装置焦油介质外送泵机械密封泄露典型问题,引起我们足够的重视,通过对介质,工况及密封在设计、安装、运行响等方面的分析,找出影响密封系统正常运行的原因,制定措施进行改进,保证设备可靠长期运行。同时也为解决其他机泵类似问题做一个有效的参考。

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