皮带出岩在施工下山大断面巷道中的应用

时间:2022-07-07 09:35:42

皮带出岩在施工下山大断面巷道中的应用

[摘 要] 兴山矿一开拓区116队施工的三水平延深-90至-340m标高缆车暗井下山,下山全长1000m,机轨合一大断面,由于下山较长,给出货带来了很大困难,而且又不能平行作业,提升条件严重制约了场子的生产能力,为保证正常的生产接续,提高掘进速度,采用了吊挂式皮带排矸,并对耙斗机进行了改造,将原有的卸载槽去掉,在中间槽中间割一个0.5×0.7m的排矸口,耙斗机主机固定在中间槽后侧,皮带尾上部,场子的浮货通过中间槽直接落入皮带尾,皮带头设在弓弯平巷处,长度40m,采用吊挂式固定,离底板高度为2m,底下可行人、过机车,这样,皮带下可一次性容纳12个车,矿车用机车牵引装货,实现了装岩的连续化。运输能力得到了大幅度提高,改变了下山掘进时一次只能拉放一个矿车用于装岩的现状,加快了出货时间,提高了场子的掘进速度,保证了生产接续,创造了较大的经济效益和社会效益。

[关键词]绞车 皮带 经济效益 安全高效

中图分类号:C39

前言

兴山煤矿位于鹤岗煤田最北端,属地质构造较复杂的煤矿,矿内煤田都以断层为边界划分,煤田形状分布不规则。兴山煤矿现生产水平为三水平,可采年限为5年,急需下延开拓新水平,新采区,为解决下延采区运人问题,决定由一开拓区116队施工一条缆车道(三水平延深-90至-340米标高缆车暗井下山),下山全长1000米,下山净断面12.0m2,坡度-16度。

1概况

兴山矿一开拓区116队施工的三水平延深-90至-340m标高缆车暗井下山,机轨合一大断面,由于下山较长,例如下山施工200米时,上下提放一个车时需10分钟,而且提放车时,绞车道不得进行任何作业,装完一个车后就得等下一个车,浪费时间,场子头矸石出不净,无法进行打眼工作,给出货带来了很大困难,而且又不能平行作业,因此,该绞车提升矿车运输的方法严重制约了场子的生产排矸能力,从而影响了场子的进尺,影响了巷道的完工日期,为保证正常的生产接续,提高场子掘进速度,施工下山时采用了吊挂式皮带排矸方式。由于采用皮带排矸,原来的耙斗机设备无法使用,需对耙斗机进行改造:将原有的卸载槽及牛头轮去掉,将主机移至上面,并在中间槽中间割一个0.5×0.7m的排矸口呈楔形布置,耙斗机主机固定在中间槽后侧,用4根槽钢固定,皮带尾直接接至排矸口下,用打入底板8根锚直固定,皮带尾有防矸石进入尾轮挡板,场子的浮货通过中间槽直接落入皮带尾,原耙斗机轮子撤掉,两侧分别焊上一根槽钢,便于移设,移设时,场子头挂上反滑轮,用绞车牵引到移设位置,皮带头设在弓弯平巷处,长度40m,采用吊挂式固定,离底板高度为2m,底下可行人、过机车,装货时,皮带下可一次性容纳12个车,矿车用蓄电池机车牵引装货,实现了串车装岩的连续化。运输能力得到了大幅度提高,改变了下山掘进时一次只能提放一个矿车用于装岩的现状,加快了出货时间,提高了场子的掘进速度,保证了生产接续,创造了较大的经济效益和社会效益。

2 施工地质概况

三水平延深-90至-340m标高缆车暗井下山,开门在-100米标高,处于30层煤底板岩石中,施工过程中将穿31层煤及32层煤,开门处岩性为白色粗砂岩。巷道施工时,刚开始使用JD40KW绞车提升矿车出岩,耙斗机装车方式,这种条件下,耙斗机下只能容下1个矿车(1.5吨),装一个车,提一个车,人员就得躲避等候,施工出货速度较慢,时间较长,严重制约了场子的施工进度,为解决这个问题,给场子设了皮带,并对耙斗机进行了改造,解决了出矸速度慢的根本问题。

3 皮带头固定方式

由于场子在弓弯平巷处装车,皮带头需设在弓弯平巷处,并且高度应达到行车要求,所以无法按原来采用座式固定,采用了锚杆固定方式,从弓弯开始,按间排距1m在顶板打注锚杆,钻进顶板岩石不小于1.5m,全长锚固,施工时使用锚索机钻眼,确保钻眼垂直顶底板,达到固定皮带要求。皮带头用两根槽钢与钢丝绳牵引加固,两侧加打戗锚杆,防止皮带起动或急停时左右摇晃,损坏皮带,皮带头下货处安设一个溜矸槽长度0.8米,宽度为0.7米,使矸石从皮带下来后直接落入矿车内,防止矸石落入矿车外,减轻工人清理卫生的劳动强度,在靠近人行道一侧的皮带外侧安设高度为0.6m的防护网,皮带每隔20米设一个挡矸板,防止皮带出矸时矸石滚动飞块伤人,确保了人员的安全。因为耙斗机操纵把手较高,司机需站在一个平台上操作,而且皮带出岩又是一个连续不间断过程,耙斗机司机站在一个平台上便于辽望场子头,为了司机人身安全,防止皮带出矸时滚动飞块伤到司机,在司机前方设一个防护网,该网用2寸管焊成四框,外侧挂双层钢筋网,网与铁管用双股铁线绑牢,网的高度2米,宽度1米。

4 采用皮带运输机的优点:

一、是实现了出岩的连续化,由于使用皮带运输,皮带上能存一段距离的货,避免了等车的现象,实现了连续化运输,节省了装货等车时间,提高了出岩速度,尤其是116队在下山施工200m后效果变的更为明显。经实际测得,该段距离采用JD40KW绞车牵引时,完成一辆矿车的提放工作需要10分钟,按净断面12.0平方米断面计算,每循环进度为1.6米,每循环装车需要22个矿车,每个小班提放矿车装岩的时间约为220分钟(相当于3.7个小时),而用皮带运输排矸,装1个矿车公约要4分钟时间,每小班需要88分钟,每小班节约132分钟。

二、是提高了循环进度,由于皮带运输出岩速度快,使得场子头能提前进入作业,给场子打锚杆、打前进眼等一系列工序赢得了时间,以往场子想搞终深孔爆破,提高循环进度,但由于每班出岩占用时间较长,而且由于终深孔爆破技术打眼时间较长,打眼精度要求较高,场子不愿做该项技术,使深孔爆破技术受到了限制,通过皮带出岩大缩短了出岩时间,解决了因打眼时间较长,完不成正规循环的问题,提高了单进水平。116队原来施工下山时,每天两个循环,进3.0米左右,月进度在60-70米左右,现在每天3个循环,进4-5米左右,月进度在90米左右,提高了月进度。

三、是降低了了劳动强度,以往采用的绞车提升矿车排矸,需要人工进行推车、倒车、摘挂钩、拉、放车以及开关挡卧闸阻车器等多重工作,不但占用的人员较多,(使用绞车提升矿车出矸时,每小班需要6个人),而且增加了工人的劳动强度,现使用的皮带运输排矸新工艺,不仅占用的人员较少(每小班只要3个人),而且还减少了工人推车、倒车摘挂钩、拉、放车以及开关挡卧闸阻车器等多重工序,大幅度地降低了工人的劳动强度,体现了人性化管理。

四、是安全质量得到了提高和保证,由于使用皮带运输排矸,使得场子出岩速度增快,节约了出岩时间,为场子搞好文明生产,提高质量标准化建设创造了先决条件。同时,减少了提放车次数,避免了矿车掉道、跑车等运输事故的发生,消除了不安全因素,打牢了安全生产基础。

5 结论

经过场子皮带排矸工作的实践证明,采用皮带排矸新工艺是施工大断面、较长下山巷道的首选,这种排矸方式具有出岩速度快,安全程度高,劳动强度低的优点,具有很高的推广价值和广阔的应用前景。

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