机械内切割工艺技术在内外双鱼顶、套损井大修施工中的应用

时间:2022-06-17 11:39:45

机械内切割工艺技术在内外双鱼顶、套损井大修施工中的应用

【摘要】在套铣过程中,发生套铣筒断,形成内外双鱼顶且油管鱼顶高于套铣筒鱼顶,以及经套铣后,判断油管鱼顶以下套损等井下情况造成的卡钻,通过对扣在油管鱼顶上丢置喇叭口,处理鱼腔,下机械内割刀切割,打捞油管,打捞套铣筒,再采取套铣打捞或磨铣措施进行大修施工。

【关键词】落物 内外双鱼顶 套损 喇叭口 机械切割 打捞

1 引言

在套铣、打捞等大修施工中,套铣筒断入井内,形成内、外双鱼顶,且油管鱼顶高于套铣筒鱼顶,或套铣施工过程中,根据收集到的信息,分析判断油管鱼顶以下存在套管变形、错断造成卡钻,目前通常采取磨铣的方法,磨掉油管,打捞套铣筒、修套,或强行套铣的工艺措施,再进行下步施工,不仅施工周期长,而且在套、磨铣施工中产生的大量铁屑、油管皮等,易发生卡钻等井下情况复杂化。在胡7-123井通过机械内切割、打捞、内磨铣等工艺技术,成功处理了内外双鱼顶、套变引起的卡钻事故,大大缩短了施工周期,削减了施工风险,大修施工得以顺利进行,现将两口井的施工情况介绍如下。

2 胡7-123井处理内外双鱼顶施工简况

2.4 修前简况

2004.10.9-10.10,解卡450KN未开,正、反循环洗井不通,倒扣,鱼顶为∮73mm平式油管接箍,落鱼为∮73mm平式油管60根+Φ89mm喇叭口,鱼顶深度1140.5m,落鱼长573.4m,分析为沙卡。

2.5 前期大修施工简况

上XJ450修井机,套铣打捞出Φ73mm平油管57根,其中4根被地层砂堵塞,套铣过程中,返出地层砂、垢,鱼顶为Φ73mm平油管公扣,预计深度:1685.5 m,落鱼组合:Φ73mm平油管3根+Φ89mm喇叭口。下Φ58mm×Φ114mm×11.05m套铣捞矛,钻压3-10KN,套铣进尺6.73m,至深度:1692.23m,历时1h无进尺,无鳖跳钻现象。起钻检查,发现套铣筒下部0.95m断入井内,套铣筒鱼顶深度:1691.28m,套铣筒鱼顶低于油管鱼顶5.78m,分析井下情况为套铣筒疲劳断裂,油管落鱼鱼腔堵塞。

2.6 事故处理施工情况

处理思路:丢置与油管鱼顶连接的喇叭口,为处理鱼腔,为下机械内割刀准备条件,下机械内割刀切割,切割深度在套铣头附近,捞出被切割油管,打捞断套铣筒,进行下步措施。 2.6.1 加工Φ114mm正反扣喇叭口和27/8TBG正反扣油管短接

上部加工成喇叭口,下部加工成右旋引鞋,上部扣型为27/8"TBG反,喇下部扣型为27/8"TBG,外径Φ114mm。Φ73mm正反扣短接下部扣型为27/8"TBG反,上部扣型为27/8TBG。

2.6.2 丢置喇叭口

下Φ114mm正反扣喇叭口+Φ73mm正反扣短接+Φ73mm油管,悬重140KN。开泵正循环冲洗,加压 10KN,泵压由3MPa升至5MPa,实探鱼顶深度1685.47m,停泵,上提管柱;下放管柱,加压5KN,右旋管柱8圈对扣,无倒车,缓慢上提悬重至160KN,判断对扣成功;下放悬重至150KN,右旋管柱15圈,悬重降至140KN,倒扣丢置喇叭口成功,起出Φ73mm正反扣短接及以上全部管柱,预计喇叭口鱼顶深度1685.27m。

2.6.3 处理鱼腔

下Φ60mm×0.4m铣锥+Φ36mm空心杆×8m+Φ73mm油管+方钻杆,加压5KN,遇阻深度1685.54m,正循环冲洗,转盘转速25r/min,钻压0KN,泵压3MPa,进口排量24m3/h,出口排量24m3/h,进尺8.13m,深度:1693.67m,冲洗出地层砂27L,起出冲洗管住。

2.6.4 机械切割

下Φ73mm油管机械内割刀+Φ36mm空心杆×8m+Φ73mm油管+水龙头,深度1692.5m,用液压钳右旋管柱10圈,下放管柱,钻压3KN锚定,右旋管柱140圈切割,起出切割管柱。

2.6.5 打捞油管

下Φ58mm滑块捞矛+Φ73mm反扣钻杆+方钻杆,深度1686.14m,上提无卡钻现象,捞出Φ114mm正反扣喇叭口和Φ73mm油管6.7m,预计油管鱼顶深度1692.24m。

2.6.6 打捞套铣筒

下Φ94mm滑块捞矛+Φ73mm反扣钻杆+方钻杆,打捞深度1691.97m,上提无卡钻现象,捞出Φ114mm套铣筒0.95m。

2.6.7 套铣打捞

下套铣捞矛打捞出井下全部落物。

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