济钢2#1750高炉锌平衡研究

时间:2022-06-01 08:45:31

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济钢2#1750高炉锌平衡研究

摘要:在高炉冶炼过称中,如果高炉入炉原燃料含锌高、高炉锌负荷异常,会造成高炉上部结瘤,中套上翘,影响高炉气流分布,严重制约高炉各项经济指标,甚至会导致高炉煤气输送系统阻塞,影响高炉正常生产。文章通过对济钢2#1750高炉平衡的计算,制定了降低高炉锌负荷的措施,取得了一定效果,为济钢其它高炉降低高炉锌负荷提供了依据。

关键词:高炉锌平衡;中套;高炉锌负荷

中图分类号:TF033 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2012)04-0131-02

在高炉冶炼过称中,如果高炉入炉原燃料含锌高、高炉锌负荷异常,会造成高炉上部结瘤,中套上翘,影响高炉气流分布,严重制约高炉各项经济指标,甚至会导致高炉煤气输送系统阻塞,影响高炉正常生产。2011年2月济钢2#1750高炉炉顶压力异常升高,高炉被迫休风处理,后发现煤气管道堵塞,对管道粘结物进行化验,其锌含量高达50.02%;在正常休风时,从风口流出锌水,经化验,锌含量高达92%,由于高炉中套下方锌的富集,造成部分中套上翘,高炉初始气流严重不平衡,顺行程度较差。为此对济钢2#1750原燃料、高炉产品灰进行取样、分析,较为系统地研究了高炉锌平衡,并采取了比较有效的控制措施。

一、锌的富集、循环形式

锌是高炉冶炼的微量元素,以原燃料形式进入高炉。锌常以ZnS的状态存在;以硫酸盐或硅酸盐形式存在的锌矿物,如炉后很快分解为ZnO。在大于1000℃温度下,被还原为单质锌。由于其沸点低(907℃),还原出来的锌立即气化进入煤气,上身过程中一部分随煤气排除,但易在管道中凝集;大部分锌又被氧化成ZnO,并被炉料吸收,再度下降还原,形成循环,另外ZnS的还原机理和ZnO相似,上述循环,通常成为内循环。另外高炉排除的瓦斯灰和布袋灰,锌含量较高,作为烧结或球团原料使用,这样烧结(球团)和高炉之间存在循环,称为外循环。

二、济钢2#1750高炉锌平衡计算

(一)取样

2011年2月份在炼铁厂技术科统一协调下,对2#1750高炉入炉原燃料(烧结、球团、块矿、辅料、煤粉)和高炉产品(铁水、污泥、环境灰、瓦斯灰、炉渣)等进行取样化验,从锌平衡角度分析了造成高炉锌含量偏高的原因,并采取相应措施,高炉锌负荷得到有效控制。

(二)高炉原燃料及高炉产品含锌情况

济钢2#1750高炉高炉原燃料、产品锌含量见表1。济钢2#1750高炉和宝钢2#高炉原燃料及高炉产品锌含量对比显示:

1.济钢2#1750高炉原料中,烧结矿、球团矿锌含量分别是宝钢的12.2、100倍,济钢2#高炉炉料结构种烧结矿比例达到70%以上,烧结矿含锌偏高,其对高炉的锌负荷贡献最大。

2.济钢2#1750高炉铁水中锌含量较低,主要原因为锌的挥发温度低,其挥发温度为907℃,该温度远低于铁水温度,同时在高炉冶炼过程中锌主要随煤气排除。随铁水排除的锌,在铁水沟中大部分挥发,最终以出铁厂环境灰的形式收集,济钢2#1750高炉环境灰中锌含量为0.14%。

3.宝钢2#高炉锌的主要去向和济钢2#1750高炉相同,主要通过污泥和瓦斯灰排除,由于宝钢原料中锌含量低,其污泥和瓦斯灰中锌含量明显低于济钢2#1750高炉,分别为0.95%和0.123%,而济钢达到了8.19%和3.9%。具体数据见表1:

三、济钢2#1750高炉锌平衡计算及分析

(一)锌平衡计算

按照表1内容结合高炉实际生产数据,计算济钢2#1750高炉锌收支平衡及分布见表2、表3:

(二)结果分析

1.通过表2所示,受济钢原料条件所限,济钢2#1750高炉锌负荷高达1699.95g/吨,远高于宝钢2#高炉134g/吨;同包钢4#高炉相比,锌负荷也明显高于其1009g/吨的水平,在目前国内高炉中,济钢2#1750高炉锌符合明显偏高,已严重影响高炉正常生产,必须加大力度控制。

2.表2显示,济钢2#1750高炉锌来源主要为烧结矿,达到了88.63%,其余原燃料所占比重较小。

3.表2显示,污泥中锌含量偏高,主要原因是锌在排除过程中颗粒较细,通过重力除尘排除效果较差,主要通过煤气洗涤产生的污泥进行收集。

4.济钢2#1750高炉锌负荷偏高,远高于行业内150g/t的控制水平,严重影响高炉生产。由于锌负荷过高,部分锌在中套下部聚集,造成高炉中套上翘,经测量部分风口上翘角度超过5°,造成高炉初始气流不平衡,高炉顺行程度差。2011年2月20日高炉炉顶压力异常,炉顶压力自动调节系统失灵,高炉被迫休风处理,后发现重力除尘器堵塞严重,对堵塞物进行化验,其锌高达50.2%。从以上实例充分说明了锌对高炉生产的危害。

四、抑制高炉锌负荷措施

经过对济钢2#1750高炉锌平衡及分布的计算、结合锌的循环富集机理,制定了比较有效的抑制锌害的措施:

1.济钢高炉排除的含铁尘泥作为烧结矿配料,经过烧结机生产,然后高炉进行消化,形成了外部循环,造成高炉锌负荷越来越高。从3月份开始,烧结矿原料不再使用炼铁尘泥。切断了锌外部循环路径,取得了较好效果。

2.优化块矿,从3月份开始,逐步减少了含锌较高的伊朗矿的使用,采用质量相对较好的澳洲矿。

3.逐步提高了烧结矿中MgO/Al2O3比值。由于锌的金属活动性强于铁,在烧结过程中硅和铁以氧化物离子团的形式和锌结合,造成脱锌困难,而镁正好相反。由于烧结矿中增加了含镁辅料的使用比例,使镁置换了锌,有利于锌的排除。

通过上述措施,在4月份对济钢原燃料进行了化验,烧结矿中锌降到了0.062%的较低水平,高炉锌负荷也降到了830g/t,效果较明显。

4.由于锌在中套下方富集造成中套上翘,造成高炉初始气流分布不平衡,高炉顺行程度差,针对此问题除更换上翘角度较大中套外,采用较以前斜度较大的风口进行校正。风口斜度从原来向下斜3°逐步过渡为向下斜5°和斜7°。从高炉运行情况来看,高炉顺行程度明显加强。

参考文献

[1] 王雪松,付元坤,李肇毅,等.宝钢锌平衡分布及锌分布研究[J].宝钢技术,2002,(6).

[2] 郭卓团,郝忠平,全子伟,等.包钢4#高炉锌平衡研究及抑制措施[J].炼铁,2009,(4).

作者简介:袁宇皓(1980-),男,山东省济南钢铁股份有限公司炼铁厂助理工程师,研究方向:炼铁工艺技术管理。

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