宽厚板矫直机电机变频改造与应用

时间:2022-05-28 06:36:22

宽厚板矫直机电机变频改造与应用

[摘 要]莱钢宽厚板事业部随着快节奏、高速度的生产,产能得到大幅度的提升。精整区域所使用的矫直机的矫直速度已经严重制约着生产,并且存在调整质量的问题。为此,我们对该矫直机的控制部分进行技术改造,采用变频器替代原有的电控设备,电机采用变频电机,取得了良好的经济效果。

[关键词]矫直机 电机 变频

中图分类号:TM344.6 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)42-0390-01

前言

厚板在生产的各个工序中都会产生瓢曲或波浪缺陷,在轧制工序产生的瓢曲和波浪可以通过热矫直机矫平。热矫直机设置在加速冷却装置之后,主要用于轧后及快速冷却后钢板的矫直,以尽量消除钢板的不平直度。

莱钢宽厚板事业部随着快节奏、高速度的生产,产能得到大幅度的提升。精整区域所使用的矫直机的矫直速度已经严重制约着生产,并且存在调整质量的问题。为此,我们对该矫直机的控制部分进行技术改造,采用变频器替代原有的电控设备,电机采用变频电机,取得了良好的经济效果。

1、矫直机功能

该矫直机为四重9辊全液压可逆式热矫直机。矫直机机架为预应力框架,从而保证了矫直机具有较高的刚度。矫直辊上受力架分为左右两部分,中部有铰接点,液压缸通过偏心轴和该铰接点可对上辊系进行弯辊。上受力架上部有4个主压下液压缸,压下液压缸由伺服阀控制,可对辊缝进行设定,压下液压缸可同步动作,也可单独动作,单独动作时可实现上辊系沿钢板长度及宽度方向的倾动。压下液压缸设有压力测量装置,在过载时可泄压以保护设备。矫直机具有动态辊缝调整、矫直辊横向弯曲补偿、整体倾动、出入口辊单独调整等功能,能最大限度地消除可能出现的各种板形缺陷。冷矫直机具有以下功能。

(1)根据板厚调整上辊装置的高度。

(2)上辊系纵向倾动调整,使矫直辊的辊缝从入口到出口逐渐增大

(3)上辊系沿矫直辊的宽度方向作横向倾动调整,以便钢板在板宽方向作不同的延伸(矫单边浪形钢板)

(4)进出口辊的单独调节,可根据板厚和钢板头部情况灵活调节

(5)矫直辊横向弯曲,矫双边浪和中间浪形钢板

2、解决方案及设备调试

2.1 方案

设想在原有传动控制系统的基础上增加直流电机负载平衡控制环节。以驱动下矫直辊直流电机为主,取出上、下辊直流电机电枢电流,下辊直流电机电枢电流与上辊直流电机电枢电流的差值,作为上辊直流电机附加速度给定,使上辊直流电机的速度给定为主给定与附加给定之和。当下辊电流大,则增加上辊的转速;当下辊电流小时,则减小上辊的速度。通过不断的比较调节,使上、下辊线速度基本一致,从而使上、下辊直流电机输出负荷达到基本平衡。

2.2 设备调试

莱钢宽厚板事业部矫直机传动控制系统主站由GES90―30PLC组成,GE VersaMax I/O远程站1(液压站)、GEVersaMax I/O远程站2(辅助设备)、装置1、装置2为从站。主站与从站通过PROFIBUS―DP现场总线连接。PROFIBUS―DP(Distributed Peripherals)现场总线是一个既简单,又便宜并且有较高传送速度(照RS485标准)的设备。主要使用主一从方式,通常周期性地与传动装置进行数据交换。传送速度可在9.6kbaud~12Mbaud范围内选择。采用PROFIBUS―DP现场总线方式,可节省大量电缆,提高了系统的可靠性,并且可使现场进行系统调整或功能扩展时具有较高的灵活性。现有的系统配置不需添加任何硬件和配线,只需对主站PIE程序进行修改和装置1(上辊)、装置2(下辊)相关参数号进行设置,即可实现负载平衡控制。

变频器固定在电气柜后,利用原有的电缆和线路,增设正、反转控制线,如图1所示(以三菱FR―A540型为例),主回路只需把原进接触器的三相电源空气开关NFB的3个端子,分别与变频器的R、S、T端子相接;控制正、反转信号从PC端经原正、反转接触器的常开辅助触头KMl、KM2,分别进入STF和STR端子,频率设定为全频接入方式,即端2与端10短接。接线检查正确无误后,可进入送电调试阶段。

3、设备改造效果

通过对矫直机电机进行变频改造,解决了宽厚板事业部生产的瓶颈问题。完善了之前系统的不足,在合理利用资源的同时取得了更好的效果。本系统自优化以来,运行平稳,满足了客户对取样的多样化要求,各项指标都达到了预期要求。

作者简介

陈旭,毕业于济南大学电气工程及其自动化专业,现为莱钢集团设备检修中心助理工程师。

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