营66站原油脱水问题分析及对策

时间:2022-05-26 06:36:52

营66站原油脱水问题分析及对策

摘 要:联合站外输含水不达标不仅影响生产,而且会影响原油的外销工作。本文通过分析影响外销油含水超标的因素,从调整加药量、改变沉降罐内部结构、延长沉降时间以及合理调节罐温四个方面着手采取相应对策,有效改善了原油外销含水超标的问题,保证了原油外销含水达标。

关键词:原油含水;药剂量;沉降时间;加热

DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2015.24.060

0 概述

营66站是东辛采油厂主要原油外输口之一,它能同时处理和外输不同性质原油的特殊站库,目前该站年处理液量达50×104m3,年外销原油能力15×104m3,年污水处理能力45×104m3,承担着全队95%的原油的集中处理和原油外销任务。

1 现状

营66站共有5个储油罐,随着区块新井的投产,中转站的处理液量由原来的500m3/d增加到660m3/d,继而就出现原油破乳不彻底,导致了输送的原油含水不达标,沉降罐出口原油含水有时高达8%左右,这不仅影响了原油外销工作,而且也增加了污油回收的工作量,给站库的生产和管理带来了很多不便。

2 影响原油脱水的因素分析

2.1 化学药剂的影响

药剂量的影响:一直以来,我们采取的是在站内加药泵房投加型号为KD-25的专用破乳剂,然后通过长输管线输送进行外销。该区块以前开井18口,进站液量为500m3/d左右,随着新井的不断增加,目前开井25口,进站液量为660m3/d左右,这不仅增加了大罐的处理量,同时也增加了原油的破乳难度,每天11kg的药剂量难以满足目前的处理液量,在排除其他因素影响的情况下,经常出现原油脱水后,外输含水超标的情况。

投加点的影响:我们对整个原油输送管线流程的不同点进行取样化验,化验结果表明,投加点的远近对原油破乳影响很大,通过干线的投加不仅增加破乳剂与原油的充分结合,还延长了原油破乳的时间。

2.2 沉降罐的影响

沉降罐内部结构的影响:沉降罐是用来处理来液的,该罐的内T型管的筛管部分,是一个长约8m的弯管,整体含泥砂总重将近1吨,要想清理筛管就必须将其抬出,既不方便又不安全。此外,由于来油含砂量大,易堵塞筛孔,一旦筛孔被堵死,大量井上来液将直接进入大罐,给脱水和原油外销造成影响,故考虑将其内部结构进行改造,方便清理油泥砂。

沉降罐沉降时间的影响:沉降时间,即油水混合物在沉降罐内的停留时间,实际生产中发现沉降罐出油(

2.3 储罐温度的影响

外销前,我们对原油进行脱除游离水,发现含水仍难以达标。出现这一情况后,先对油水分离后含水超标现象进行观察,通过原油存储时间、沉降时间、加热时间进行对比实验,发现沉降时间短及温度提升慢为主要原因。

3 应对措施及效果

3.1 破乳剂的调整

随着区块新井的不断增加以及提液增产等措施的实施,进站液量达660m3/d左右,通过一段时间的摸索,不断调整各投加点的加药量,将站内的药剂量由原来的每天11kg增加到14kg,将站外的投加点由原来的每天8kg增加到11kg,并增加新加药点,这样以来,在检泵或措施停泵时,通过其它井同样可以进行管线破乳。

3.2 沉降罐的改造

沉降罐T型管的改造:将8m的弯管分割为三段,通过法兰连接,这样方便拆开、分段抬出,安全省力;将筛孔两端的盲板拆除,确保即使筛孔堵死的情况下依然能够正常出水,但是如果两端直接敞口出水,会造成两端水流过大,甚至影响到沉降罐的脱水效果,故又加装了一个向上的弯头并套上一个散油帽,以缓解水流冲击。改造后的沉降罐不仅缓解了积砂对沉降罐脱水的效果,而且延长了清罐时间,解决了清理筛管工作量,降低了安全风险。

缩短清砂周期:在生产过程中定期清砂是非常重要的,我们针对出砂较高的油井安装防砂装置,并通过沉降罐出油情况,每半个月由沉降罐向注水站污油池进行排污,每年还对沉降罐进行清罐作业,这不仅解决了因沉降罐、出油管线积砂造成的出油管线堵塞,而且又避免了原油经出水管线进到注水站沉降罐的问题。

3.3 延长沉降时间,合理调节罐温

在生产条件允许的情况下,我们将储油罐沉降时间由原来的沉降8小时延长到12小时以上再进行脱水,而打底水时温度较高,脱完水后储油罐罐温会下降较快,这说明储油罐在加热过程中,热量被底部游离水吸收,不能有效地传递给油罐上部的油(温度计显示只代表了底部的温度而不是整个储油罐介质的温度)。这时候将一部分游离水脱除后,油罐内水量降低,使油水过渡带降到与加热盘管相接触,加热后既降低了原油的粘度,又增加了油水比重差,同时加热又可以加速油水迅速分离,破坏油、水存在的一个明显较薄的过渡带,可以保证油罐温度,从而将原油外销含水控制指标范围。

4 结束语

通过对药剂的及时调整、储罐清砂、延长沉降时间及温度的合理控制等措施的实施,实现了对沉降罐沉降的溢流出油含水及污水排放指标的有效控制。目前我站的污水排放指标优于小于或等于300mg/L的规定标准,罐内油水界面清晰、过度带变薄,沉降罐溢流出油含水逐渐降低,平均含水控制在30% 以下,进一步保证了外输含水小于或等于1.5%脱水净化指标的趋于稳定。

参考文献:

[1]李振泰.油气集输工艺技术与技术知识问答600例[M].石油工业出版社,2007.

[2]冯叔初.油气集输[M].石油大学出版社,1995.

[3]郭光臣.油库设计与管理[M].石油大学出版社,1994.

上一篇:复合载体夯扩桩地基处理技术在厂房施工中的应... 下一篇:公用事业的经济效率及交易成本最小化问题