高级别管线钢精炼洁净度控制

时间:2022-04-29 10:31:08

高级别管线钢精炼洁净度控制

【摘要】结合高级别管线钢冶炼过程,分析了二次精炼过程钢水中硫、氮、氢等杂质元素和夹杂物的控制。通过优化软吹工艺、合理控制中包钢水Ca/S比值。可将管线钢夹杂物控制在合格范围内,B类夹杂0级比例上升22~24%,2.0级以上比例0%。

【关键词】管线钢 夹杂物 精炼

一、前言

石油天然气输送管道通常用于环境比较恶劣的地区,工作条件比较苛刻,输送压力不断增大,输送介质也变得更为复杂。要求高级管线钢具有高强度、高韧性、良好的焊接性能、抗氢致裂纹(HIC)和硫化物应力腐蚀断裂(SCC)的性能。随着精炼工艺的发展完善,提高产品洁净度,已成为钢铁企业的主要任务。目前高级别管线钢主要采用LD-LF-RH-CC的生产工艺,为了优化生产工艺,重点探讨了精炼过程钢水中S、N、H、夹杂物的控制。

二、杂质元素控制

(一)硫含量的控制

管线钢中的硫对其韧性、抗氢致裂纹和抗H2S,腐蚀能力有显著影响[1],X70 以上级别的管线钢均对钢中硫严格控制,一般要求小于30×10-6。对抗HIC等有特殊要求的管线钢要求小于10×10-6。超低硫管线钢的关键在于控制原料S含量和精炼脱硫。

在LF造渣期间分批向渣面加入铝粒,控制顶渣(MnO+FeO)

(二)氮控制

氮与管线钢中Nb、V、Ti 等元素形成氮化物或碳氮化物析出,可细化晶粒, 起到析出强化作用,但N会降低管线钢的塑性和韧性, 还会产生时效作用。精炼过程很容易增氮,氮含量控制存在一定难度,精炼控氮关键:1) LF 精炼过程增氮的控制;2) 真空脱氮。

LF精炼过程中控制好底吹氩气,防止钢水,同时缩短升温时间,可降低增N量,RH深真空过程具有较强的脱氮能力。由图2可见,精炼过程LF增氮可控制在0~10×10-6,RH脱氮0~20×10-6。精炼结束氮可控在20~40×10-6。

(三)氢的控制

真空脱气是高级别管线钢必备工序,采用RH精炼可将钢中氢含量降至1.5×10-6以下。因此采用LF+ RH双联流程生产高级别管线钢时氢控制不是难点。

三、夹杂物的控制

精炼过程中,管线钢夹杂物的控制主要集中在夹杂物总量控制、夹杂物变性二个方面。

(一)软吹工艺对夹杂物的影响

夹杂物去除主要依靠底吹促进夹杂物上浮和顶渣吸附。经过Ca处理后,钢液中的夹杂物已转变为液态钙铝酸盐类夹杂物。实践证明,随着软吹时间的延长,钢液中较大颗粒的夹杂物逐渐上浮,夹杂物数量逐渐减少。RH结束喂线后,优化软吹工艺,B类夹杂0级比例上升22~24%,2.0级比例明显下降,2.5级比例0%。具体见表1

(二)Ca/S的控制

管线钢一般采用钢水喂钙的方式进行夹杂物变性处理,合理的喂钙量是夹杂物变性处理的关键,喂线前S

四、结论

(1)高级别管线钢精炼过程在于对硫、氮、氢等杂质元素的严格控制。需优化LF操作实现S

(2)优化软吹工艺B类夹杂0级比例上升22~24%,2.0级以上比例0%。夹杂物控制水平明显提高。

(3) 合理控制[Ca]/[S],可将夹杂物控制在合格范围内,同时降低冶炼成本。

参考文献:

[1]李太全,包燕平,吴华杰等.高级别管线钢超低硫控制研究.钢铁,2005,(5).

[2]孙彦辉,熊辉辉,王小松,陈永,吴国荣,潘红等.高级别管线钢钙处理冶金效果研究.北京科技大学学报,2011,(1).

作者简介:王雷川(1984-),男,汉族,河北省邯郸市人,大学本科学历,首钢京唐钢铁联合有限责任公司,助理工程师,主要从事钢水二次处理的

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