6#锅炉燃烧器改造分析

时间:2022-04-28 08:23:46

6#锅炉燃烧器改造分析

【摘 要】为提高锅炉燃烧的稳定性,降低燃料消耗,提高经济效益,对6#锅炉燃烧器进行了技术改造。改造完成后,较好地解决了锅炉热效率低,低挥发份无烟煤不能稳定燃烧的问题;锅炉燃用本地无烟煤(热值为20900kJ/kg),在额定负荷下运行,吨蒸汽煤耗可达200kg/t汽,飞灰含碳量小于20%;为企业每年创造经济效益在80万元以上。

【关键词】75t/h煤粉炉;燃烧器;技术改造

0 前言

湖南宜化有限责任公司(原湖南省资江氮肥厂)、热电分厂6#锅炉,是由四川锅炉厂1992年设计制造,型号:CG-75/3.82-M,额定蒸发量为75t/h的煤粉炉;于1993年底投入运行,其燃烧器采用四角布置的双通道大速差燃烧器。在经过较长时间的运行中发现:锅炉炉膛内结焦严重,其飞灰含碳量达40%以上,吨蒸汽煤耗高达290kg/t汽;造成能源的大量浪费,且操作极难控制。后于2009年5月,利用该炉大修的机会,对燃烧器进行了改造:采用武汉锅炉厂成套技术(设计、制造、安装),燃烧器采用四角喷燃、浓淡燃烧技术。大修后,锅炉燃烧仍不稳定,消耗相当高的问题依然存在(吨蒸汽煤耗达260kg/t汽)。为了提高燃烧的稳定性,降低锅炉燃料消耗,提高经济效益,于2012年10月对6#锅炉燃烧器进行了技术改造。

1 燃烧器改进前问题分析

武汉锅炉厂设计的四角喷燃直流式浓淡燃烧器,其结构与布置如图1,设计参数见表1:

这种燃烧器其特点是:提高了低挥发份煤的着火稳定性;在低负荷运行时着火,燃烧的稳定性有点类似于美国燃烧工程公司设计的WR燃烧器;有些设计参数存在不足之处:如过多地考虑结渣问题;对着火问题和完全燃烧问题考虑较少。笔者认为主要存在以下五个方面的问题:

(1)设计一次风速过低(16m/s)。为保证低挥发份煤的煤粉火炬稳定着火,应采取较低的一次风速和一次风率(对固态排渣煤粉炉直流式燃烧器一次风速的推荐值一般为20~25m/s)。一次风速不能过小,过小的一次风速会使一次风射流偏转加剧,且对于这种具有内钝体的燃烧器来说,一次风速太小,会降低钝体尾迹回流区的湍流热质交换能力。

(2)一次风喷嘴内钝尺寸设计过小。这样会使钝体尾迹回流区太小,中心回流区中气流温度较低,难形成“三高区”特点的稳燃有利区(所谓“三高区”指的是:在一次风喷口出口附近形成局部高温;高煤粉浓度和适当的氧浓度。)。

(3)侧二次风喷口与一次风喷口间距过小(仅为喷口壁厚度,约为12mm)。

(4)燃烧器喷口炉膛断面设计不合理,如图2所示。

图2所示结构,有碍于外回流区的形成,易造成左右侧水冷壁管结焦,并有冲刷炉管的现象。

(5)燃烧器采用两侧墙布置,致使切圆出现问题。即左前、右后角两股射流的实际切圆比理论切圆大一些;而左后、右前角射流的实际切圆比理论切圆小一些。因此,旋转气流的旋转强度受到影响,扰动减弱,使燃烧后期混合减弱,不利于燃尽过程。

2 燃烧器改进后的结构与布置

通过以上分析可知,应根据锅炉炉膛的结构来改造燃烧器的结构与布置。为确保燃烧火焰在炉膛内有较好的充满程度,减少气流在炉膛内的死滞区和旋涡区,避免火焰冲墙刷壁,避免结渣;同时,改造后的燃烧器能较好地燃用本地无烟煤,对6#锅炉采取了如下改进措施:

(1)提高一次风速至25m/s(25m/s为锅炉采用双通道大速差燃烧器时设计风速)。选取一次风速设计上限值,可以使钝体尾迹区的湍流热质交换能力得到改善,提高尾迹区煤粉的温度。

(2)设计制作直立式狭长型一次风喷口。增大一次风喷口高宽比(h/b=2),使煤粉射流截面的周界加大;增大煤粉射流与高温烟气间的接触面积,增强卷吸高温烟气的能力。

(3)设计三次风喷口下倾10°角。这样既不会对主煤粉气流的燃烧造成明显影响,又可以压火,增加三次风气流在炉内逗留时间,有利于三次风中细煤粉的燃尽,减少飞灰可燃物(飞灰含碳量降低)。

(4)设计上二次风喷口下倾5°角,并适当增大上二次风喷口面积。使之能压住火焰,不使火焰过分上飘。在分级配风方式中上二次风所占百分比最高,是煤粉燃烧和燃尽的主要风源。

(5)一次风喷嘴设计成渐缩型喷嘴。主要避免煤粉沉积,在喷嘴内的气流可逐渐加速,均化喷口气流分布,提高一次风煤粉浓度。

(6)改变理论假想切圆直径。因为采用了两侧墙布置的燃烧口,燃烧器喷口中的几何轴线和两侧墙间的夹角差异很大,射流的补气条件有很大的差异,故布置成大小切方圆方式,即两对对角燃烧器的射流分别与两个直径不同的假想切圆相切(Φ500,Φ400)。由此,可以改变气流的偏斜,并可防止实际切圆的椭圆度过大。

(7)采用稳燃技术。在一次风喷嘴内设有V型钝体张角60°,边宽比b/B=0.5,阻塞率BR=0的钝体,使燃烧器达到稳燃效果 ,尤其对燃用低挥发份煤的切圆燃烧方式的稳燃有很大的作用。

(8)改变燃烧器喷口截面结构,即将左后、右前角2根水冷壁管在燃烧器区域的位置改变。改进后的燃烧器结构与布置如图3所示。

3 结束语

6#锅炉改造完成后一直运行至今,较好地解决了锅炉热效率低,低挥发份无烟煤不能稳定燃烧的问题;锅炉燃用本地无烟煤(热值为20900kJ/kg),在额定负荷下运行,吨蒸汽煤耗可达200kg/t汽,飞灰含碳量小于20%;为企业创造经济效益在80万元/年以上。

【参考文献】

[1]姜湘山.燃油燃气锅炉安装与运行维护[M].北京:机械工业出版社,2003.

[2]姜湘山.燃油燃气锅炉及锅炉房设计[M].北京:机械工业出版社,2004.

[3]王资院,李群松.压力容器安全操作与维护保养[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2006.

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