大直径钻孔抽放代替尾巷埋管抽放技术探究

时间:2022-04-05 11:04:20

大直径钻孔抽放代替尾巷埋管抽放技术探究

摘要:由于回采时工作面回风流中瓦斯浓度过大,瓦斯治理成本高。任楼煤矿根据自身实际情况,利用保护层开采提高煤层的透气性将大直径钻孔代替尾巷埋管抽放,进行多煤层瓦斯抽放提高工作面瓦斯抽放的效果。

关键词:大直径钻孔抽放; 钻孔设计; 效果分析

中图分类号:TD71 文献标识码:A

一、设计背景

任楼煤矿工作面的瓦斯治理方法为预先抽采,由于煤层气储量丰富,煤层的透气性又普遍很低,存在瓦斯抽放钻孔工程量大,抽放时间长,抽放效果差,消突效果不理想现象,回采时工作面回风流中瓦斯浓度过大,瓦斯治理成本高。我矿根据自身实际情况,利用保护层开采提高煤层的透气性,进行多煤层瓦斯抽放,提高工作面瓦斯抽放的效果。根据保护层开采之后的矿山压力分布及瓦斯分布规律,采空区不但积聚了本煤层的瓦斯,其中有很大一部分来自于临近煤层(即被保护层),尾巷抽放不但减少了上隅角的瓦斯积聚量,还为后期被保护煤层的开采奠定了基础。

7258工作面是任楼煤矿的大采高综采工作面,煤层瓦斯含量高,日产4000吨煤,工作面绝对瓦斯涌出量为32m3/min左右,工作面回风流瓦斯浓度平均在0.50%左右,如果瓦斯抽放效果不好将会制约大采高工作面高产高效。

二、实施方案:

为治理7258工作面转采段的瓦斯,提高工作面抽放率,设计在Ⅱ1三车场Ⅱ8210机联巷绞车窝施工一组大直径底板穿层预抽钻孔,代替尾巷埋管进行采空区抽放,来降低上隅角及临近煤层的瓦斯浓度,从而保证工作面正常生产而不出现瓦斯超限问题。

三、钻孔设计

四、效果分析

前期尾巷抽放量为40m3/min,浓度为4%,而连接合茬Ⅱ8210机联巷绞车窝施工一组大直径底板穿层钻孔后,尾巷抽放量为77m3/min,浓度为5.1%。

前期工作面正常生产时,回风流瓦斯浓度平均在0.65%左右,提高尾巷的抽放量后,回风流瓦斯浓度平均在0.5%左右,风排量降低了3 m3/min左右。说明在采空区利用大直径底板穿层钻孔,代替尾巷埋管进行采空区抽放,来降低回风流瓦斯浓度效果较好。

通过Ⅱ8210机联巷绞车窝施工一组大直径底板穿层钻孔,以及配合上隅角埋管、钻场抽放、穿层及顺层抽放等方法。在工作面转采期间,配风量为1500m3/min左右,在降低风量(原工作面配风量1700m3/min左右)的情况下,平均日产4000吨左右,回风流瓦斯浓度平均在0.5%,工作面绝对瓦斯涌出量32m3/min,风排量为7.5m3/min,抽采量为24.5m3/min,抽采率为76.5%。

通过尾巷抽放可以降低采空区的瓦斯含量,从而降低工作面回采过程中上隅角及回风流瓦斯浓度。大直径底板穿层钻孔代替埋管抽放,降低成本,提高效益,降低劳动强度。

参考文献

[1]肖洪波.大孔径钻孔野外施工的工艺比选[J],2009(06).

上一篇:浅析抽油机井泵效率下降原因及改进措施 下一篇:对变电运行设备维护技术的分析