甲乙酮催化剂活化再生改造技术研究

时间:2022-10-30 04:36:42

甲乙酮催化剂活化再生改造技术研究

提要:综述了甲乙酮活化再生改造技术的方法和原理。

前景:对甲乙酮活化再生技术提出了建议和发展。

关键词:甲乙酮、催化剂、转化率、活化再生。

中图分类号: O643.36 文献标识码: A 文章编号:

甲乙酮是一种性能优良的有机溶剂,用于炼油,染料等医药及油脱腊。电子元件清洗,磁记录材料等行业;还可用于植物油的萃取过程及精制过程的共沸精馏。又是一种重要的化工原料。总之甲乙酮的应用非常广泛。甲乙酮的活化再生技术改造可以使转化率提高。

甲乙酮反应器在运转15-20周后,其转化率降低,如果粗酮含量开始低于70%时催化剂需再生。

新鲜的催化剂和再生后的催化剂是以氧化亚酮的形式附着在载体上,因此必须活化,使氧化亚酮还原成金属酮,使催化剂恢复活性。

其原理及工艺要求

1、催化剂再生是烧焦过程,用导热油将反应器缓慢加热,仔细观察反应器温度有无突然升高,如有则证明催化剂上焦炭开始氧化,这时逐渐减少热油。注意保持使温升速度不超过60度催化剂温度达到280度时,开始恒温。

2、催化剂活化是还原过程。用氮气吹扫,然后通入氢气,引导热油升温活化,升温速度不高与60度,达到270度恒温,活化结束。

二、改造前活化再生中存在的问题

我厂的年产1.2万吨甲乙酮装置1998年开工以来,一直运行良好但仍存在不足,尤其是反应器活化在生中的一些问题。

反应器升温时,热油的调节不易控制,而且经常出现倒流现象,致使热媒炉在活化再生过程中出现故障。耽误生产时间。反应器温度升降也不均匀,影响再生效果。

控制反应器压力时,通过现场调节阀控制油一定难度,增加操作人员的劳动量。

再生通风量的控制,没有一个共识,使反应烧焦不完全,局部出现死角。影响甲乙酮转化率。

改造后活化再生的优点

在冷热冷却器回油线上加一单向阀,彻底解决了热油倒流的现象。使热煤炉不再因冷油倒流导致故障。

改变原有的从反应器回油引入导热油到热油冷却器。三台反应器的冷油均由第一台反应器的来油引出,经热油冷却器冷却后担任冷油再分别进入三台放映器。这样大大减少了操作步骤,节省劳动力,使整个过程热油调节更容易,反应器温度升降更平稳,可操作性更强。

再生鼓风机经技术人员的改造后对操作条件的要求不再苛刻,大大降低了故障率。

甲乙酮催化剂的活化再生中,氢气和氧气交替使用,很危险。经过改造。在风线两道阀之间加一放净阀,当活化通氢时,打开放净阀。对安全起到双保险。

经过这几年的生产实践经验的不断积累,车间技术人员的不断探索。对活化再生流程、步骤的不断改造改进,经过几个月的运行,证明效果非常好。

结论

改造后的催化剂活化再生,步骤简单,活化效果好,转化率明显提高。节省劳力,缩短活化时间,减少热媒炉负荷,节约大量的能源。

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