单家寺油田单83块蒸汽驱实验研究与分析

时间:2022-10-29 07:03:42

单家寺油田单83块蒸汽驱实验研究与分析

一、地质及开发概况

1.地质概况

单83块位于单家寺油田东北部,是一个具有弱边水的稠油油藏。主力油层馆陶组平均单层厚度4.6米,平均单井有效厚度12米,平均渗透率2680x10-3um2,平均含油饱和度为56.0%。地面原油密度0.9624g/cm3,50℃时地面脱气原油粘度为2725mPa.s,属二类普通稠油。单83块馆陶组为常温、常压、中高渗透、中深层、薄层层状具有弱边水的岩性-构造稠油油藏。储层含油面积0.9Km2,地质储量186.4x104t。

2.开发概况

单83块自2001年1月蒸汽吞吐试采,共经历了热力试采、全面开发、蒸汽驱先导试验三个开发阶段。转驱前,单83块一直采用蒸汽吞吐开采,截至2005年12月,大部分油 井进入4~5周生产,由于地层亏空不断加大(达11.1x104m3),油层压力从11.6Mpa降至5.9Mpa。开发效果明显变差:周期产油下降、油井排水期延长、含水上升、油汽比下降。共投产油井16口,开井12口,日液水平345.7t/d,日油水平99.1t/d,综合含水71.3%,采油速度2.36%,采出程度10.2%,自然递减率13.9%。

二、单83块转驱可行性研究与汽驱方案

1.单83块转驱可行性研究

1.1单83块地层物性及原油物性适合开展蒸汽驱:从油藏筛选指标分析,单83块地层物性与原油物性均达到蒸汽驱油藏筛选一类标准,在现有技术下适合开展蒸汽驱。

1.2单83块油藏封闭性好,适合蒸汽驱开发:单83块南北各一条东西走向的断层遮挡,内部西侧有一条贯穿全块的南北走向断层,为断层封闭油藏,不存在蒸汽、流体外溢现象,有利于蒸汽驱开发。

1.3单83块边水能量弱,油层压力下降块,适合开展蒸汽驱:根据单83块地层压力数值模拟发现:蒸汽吞吐阶段油井附近压力逐渐下降,到第6周期末整个生产区域已成低压区,有利于汽驱开发。

1.4单83块吞吐阶段油井附近加热范围逐渐增大,热连通形成:根据单83块油井加热范围数值模拟发现:随吞吐周期数增多,加热半径增大,到第6周期基本形成热连通,适合转蒸汽驱开发。

1.5单83块吞吐后期剩余油饱和度仍较高,转蒸汽驱有较大的潜力:单83块剩余油饱和度为47.0%。而相渗曲线中残余油饱和度为29.1%,两者相差17.9%。因此,转蒸汽驱能够有效改善开发效果,提高采收率。

2.蒸汽驱方案

通过三套方案优化,确定了在现井网基础上打扩边井5口,合计19口井的方案。吞吐生产6个周期后转蒸汽驱,4个汽驱井组,注汽井4口,生产井15口。汽驱阶段生产井吞吐引效后生产,注汽井注汽速度6t/h,保持注采比1.0,当油汽比为0.15t/t时汽驱结束。

三、蒸汽驱效果分析

1.蒸汽驱配套工艺技术应用

1.1防砂工艺:中心注汽井采取井内不留工具的高温固砂剂防砂。

1.2注汽工艺优选:试验初期采用笼统注汽管柱,后期实施分层注汽工艺。

1.3高效井筒隔热技术:主要采用高真空隔热油管+隔热衬套注汽,并利用双级热采封隔器技术进行环空隔热。

1.4等干度流量分配技术:采用球型等干度分配器,可同时对4个支路等干度分配、计量,根据设计需要调节角阀开度来控制蒸汽流量。

1.5高温采油工艺技术:受效井采取高温高压注采两用光杆密封器。

2.汽驱效果分析

2.1汽驱阶段划分

第一阶段―汽驱试验阶段:2006年5月11日单83-X05井转驱,对应油井4口。对应油井23天后开始出现受效显示,本阶段井组阶段累计注汽15861t,阶段累计增油1277t。

第二阶段―扩大试验阶段:2006年8月5日单83-01井组转驱,对应油井4口,到2006年12月31日,两个井组两个阶段累计注汽40785t,累计增油4448t。

第三阶段―全面汽驱阶段:2007年11月5日-12月21日单83X010和单83-08井先后转驱,蒸汽驱井组达到4个,总对应受效油井10口。

2.2井组汽驱效果分析

第一阶段单83-X05井组蒸汽驱初期注汽压力快速上升(10.2MPa-17.4MPa),到6月7日注汽压力开始以较快幅度下降,这时采油井出现见效显示:采油井液量上升(82.2t/d-152.7t/d),油量上升(40.8t/d~63.2t/d),综合含水上升(41.6~61.3%),温度上升(61~74℃),动液面上升(758~500m)。汽驱后平均单井日产油增加5.6t/d左右,累计增油1277t,汽驱见效,井组开发形势明显好转。

从第二阶段开始后,注汽量开始分配到两口注汽井,注汽速度降低,由8吨/小时控制优化到6吨/小时,满足了试验井组对于注汽速度的要求,但汽驱受效程度减弱,分析认为受效状况减缓对于后续汽驱开展是有利的。

第三阶段开始后,利用球型等干度分配器将蒸汽分到4个注汽井,整体汽驱情况较好。

截至到目前,单家寺油田的四个蒸汽驱采油井试验组已有8口油井的见到明显效果,平均单井周期生产天数延长465天,增产原油64754吨,油汽比达到0.25,减少转周、下泵井下作业36井次。

四、认识及建议

1.对蒸汽驱的认识

1.1在稠油油藏的开发过程中,适时转驱能够大幅度地提高采油速度及采收率。通过蒸汽驱实施后,单83块的采油速度由2006年3月的1.65%上升至目前的2.09%,采收率由18.3%提高到35.1%。

1.2从延长周期天数、增加周期产油来看,双向受效井的汽驱效果要好于单向受效井的效果。

1.3实施吞吐引效,可提高汽驱效果。实验过程中对83-X06井实施吞吐引效,见到了较好的汽驱效果。

2.蒸汽驱存在的问题

2.1井网不完善,影响蒸汽驱整体效果:根据井组优化方案,计划83-064井组适时转驱。

2.2注汽管柱隔热效果差:从83-X05和83-01井实测热量分布状况来看,井筒热损失较高33-41.8%,喇叭口处比井口干度低30%以上,注汽管柱隔热效果差。

2.3蒸汽前缘预测不清,中心注汽井吸气能力纵向上不均衡,层间矛盾突出,影响汽驱效果。

3.下步工作建议

3.1单83X064井组转驱,实现单83馆陶组全面转驱。

3.2提高井筒隔热效果及注汽干度。对中心注汽井除了定期更换新隔热管以外,在井筒隔热问题上需要进一步研究,有效地提高隔热效果。

3.3开展蒸汽驱动态数值模拟研究,认清蒸汽在地层中的流动规律,以便有效的预测和调整蒸汽突进方向。

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