钢球磨煤机端盖裂纹修复技术

时间:2022-10-25 04:19:32

钢球磨煤机端盖裂纹修复技术

摘 要:对某电厂钢球磨煤机出口端盖出现长度达5100mm的贯穿性的裂纹进行分析,主要详细讲述裂纹修复技术,对球磨机使用单位的检修工作起到一定借鉴作用。

关键词:球磨机;端盖;裂纹;修复

1 基本概况

某440t/h电站锅炉采用球磨机、中间储仓式制粉系统,钢球磨煤机是电站锅炉的制粉系的重要设备之一,通过撞击、挤压、研磨或破碎等方法将煤磨制成粉,从而为电厂锅炉燃烧提供必需的燃料(1)。

球磨机为沈阳重机械集团有限责任公司生产的MTZ-32/58型钢球磨,筒体材质为ZG35,端盖壁厚100mm,该设备已使用13年。2014年8月B侧磨煤机出口端盖发现漏粉现象,停运后发现位于轴颈与筒体联接圆弧过渡区域有裂纹,长度达5100mm,占整个圆周的4/5,筒体内部拆除衬板后,确认全部为贯穿性裂纹。

2 端盖出现裂纹原因分析

磨煤机端盖在制造过程当中,会存在残余应力。安装后磨煤机端盖长期承受磨煤机筒体及筒内钢球、煤粉等重量,端盖中分面以上部位将受到挤压作用力,中分面以下部位将受到拉作用力,磨煤机转动时,端盖受力也不断的反复变化,经过长期运行,有残余应力的地方最终发展成为疲劳源,最终产生裂纹。

3 裂纹修复处理技术

(1)处理前必须对筒体加固处理措施,即将磨煤机出口端筒体第1、2圈衬瓦拆除,用12号槽钢6条进行米字型支撑,再同规格的槽钢在米字架与出口端盖之间进行支撑加固。

(2)对端盖内侧进行矫正,保证内侧齐平,不得有错口现象。在筒体内侧制作一螺杆拉紧装置(见图1),将端盖裂纹最大错口处(#1螺栓孔对应)向内拉平,打百分表找正,控制在1.5mm。

(3)端面错口校正后对端盖进行加固处理,加固位置端盖内侧3、6、9、12区(见图2),采用300×100×30mm的钢板。

(4)修复前原始数据的测量:将磨煤机进口轴颈按螺旋管螺栓孔等分16等份,在出口轴颈两侧各装两个百分表(如图3所示),用以测量轴颈各等份的径向和轴向数据变化情况,并做好记录,然后根据测量的数据算出轴肩的张口程度。

(5)钻止裂纹孔:1)将磨煤机端盖部分进行清理,对裂纹部分进行打磨处理;2)渗透检查裂纹,找出裂纹的起始位置;3)在裂纹起始位置前30mm处钻φ20mm的止裂纹孔,止裂孔的深度钻到端盖。的一半厚度即可。

(6)焊接的工艺:1)采用碳弧气刨的方法开双U形坡口,坡口宽度40mm,碳棒规格φ8×355mm,由于裂纹太长一次全开出来对控制变形不利,将端盖裂纹分成14个区域(见图2);2)采用电加热法预热,由于焊接过程中应力较大,选用较高的预热温度150~250℃。现场用红外线测温仪检测焊口及层间温度;3)焊接时应采用多层多道焊;对称、分段施焊原则。每层焊缝厚度为5~7mm,单焊道摆动宽度不大于所用焊条直径的5倍(见图4所示)。为了尽量减少焊接时对轴颈张口带来的影响,在焊接过程中要时刻观察轴颈上四个百分表的变化情况,当百分表显示轴颈张口超标时,应停止正在进行的焊接工作,以避免轴颈张口过大;4)焊后采用后热处理方式进行处理。在打磨前立即用火焰加热的方式使焊缝及其热影响区的温度保持在250℃,时间维持半小时,然后用保温材料保温缓冷至室温。

4 结论

(1)通过施工前的精心贮备、焊接过程中工艺的严格控制、施工后的认真检查,最后经射线探伤,其质量是合格的,达到预期效果;

(2)这一次已经是该厂第2次处理球磨机端盖裂纹,但这次出口端盖裂纹是贯穿性裂纹长度最长的一次,之前1次入口端盖裂纹处理后设备运行至今都正常,该球磨机8月份处理后已运行两月,设备运行也正常,充分表明这套端盖裂纹修复技术已经非常成熟并得到成功应用,对球磨机使用单位的检修工作起到一定借鉴作用。

参考文献:

[1]田小虎.钢球磨煤机入口端盖裂纹焊接修复及改进措施[J].焊工之友,2007.

[2]李兴六.钢球磨煤机端盖裂纹处理工艺[J].四川电力技术,2006(01).

[3]李治发.磨煤机筒体裂纹的修复技术[J].四川电力技术,2002(03).

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