汽轮机补水装置改造探究

时间:2022-10-25 03:54:24

本文论述了凝汽器补充水雾化装置的工作原理、设备安装、试验方法、效果评价等,阐述了设备改造的优点及应用后带来的问题,是发电企业提高机组经济性的一项改进技术。

设备改造的确认

降低汽轮机排汽压力是提高蒸汽设备经济性的主要方法之一,是热力发电厂降低煤耗的有效途径。汽轮机的补充水为化学除盐水。稳压水箱内除盐水经调整阀后进入补充水管道,在静压作用下由凝汽器喉部的淋水装置补充到系统内。淋水装置上布置了∮3的淋水孔760×3个。由于淋水孔数量多、通流面积大,使淋水的水滴颗粒直径大、覆盖范围小,因而换热效率低,相应影响汽轮机排汽压力。在同等条件下应减小水滴颗粒直径、增大覆盖范围。经过考查调研、综合分析,确认补充水的雾化装置具有换热效率高、设备投资少、安装作业时间短等优点,具有提高汽轮机效率、降低发电煤耗的作用,我们首先在#1C组安装试验。

此雾化装置为合金钢材料,又是在除盐水和真空除氧的环境中使用,基本上不存在腐蚀、结垢现象,故能够长期使用。

雾化喷嘴工作原理及试验测试

雾化喷嘴工作原理。具有一定压力的工作水进入雾化喷嘴体,经过雾化片上的8个∮3的斜孔后得到了加速,进入锥体形状的喷嘴室产生旋转、增压,再由∮5.5的喷嘴后呈雾状喷射出去。喷射出的水雾呈90度锥体形状并以旋转形成一个雾化区。

由于实现了雾化,使雾化后的水滴颗粒直径减小,其表面积增大;雾化水所占有的空间大,覆盖的范围广。

试验测试情况。补充水来自稳压水箱。稳压水箱安装在标高20000mm的除氧器平台上,其正常运行时保持水位约2200mm左右。雾化装置安装在标高6600mm的凝汽器喉部。补水管道为密闭式结构。当地常年平均大气压力约0.1014MPa。汽轮机设计背压0.0065MPa。

为了检验此装置的工作效果,分两步进行了试验测试工作。

停机状态时试验测试:凝汽器(喉部)内为大气压力时,雾化喷嘴处的补充水最大压头约为0.151MPa。

调整门全开时的最大补水量为15t/h时(即雾化喷嘴的最大流量为178.5kg/h)时,雾化装置喷射出的雾化水高度超过730mm,即相当于原补水装置高度;雾化水的覆盖最大直径达800mm,横向覆盖范围接近整个凝汽器喉部(距侧壁100mm范围内雾化水滴相对较少些),纵向覆盖最大长度超过原淋水装置1800mm;雾化水滴颗粒最大直径约0.6mm,远低于原淋水颗粒直径(约3.2mm);由于雾化喷嘴之间距离较近(180mm),雾化水在纵向重叠度较大,改善单个喷嘴的雾化性能(单个雾化锥体中部的水雾相对较少)。

通过改变补水量试验,确证雾化装置的雾化效果(喷射高度、覆盖直径、水滴颗粒直径)与补充水流量(或喷嘴处的压头)成正比例关系。

机组运行时试验测试:凝汽器(喉部)内为真空状态时,雾化喷嘴处的补充水最大压头约为0.246MPa左右;调整门全开时的最大补水量为64t/h,即雾化喷嘴的最大流量为761.9kg/h。

可见在同等条件下,机组运行时由于凝汽器真空的存在,可使雾化喷嘴处的补充水压头增大,流量增加、雾化效果增强。令最大补水量达到额定蒸发量(670t/h)的9.55%,满足了机组正常运行时补水要求。

雾化装置的效果及不利因素

雾化装置的效果

降低汽轮机排汽流动阻力损失:汽轮机背压即汽轮机排汽压力是指低压缸末级叶片出口的压力。凝汽器压力是指管束第一排管子以上不超过300mm处凝汽器壳体内的绝对压力。两之间存在着克服汽轮机排汽室至凝汽器喉部流动阻力的压力差,即汽轮机背压与凝汽器压力是不相等的,存在微量差值。

汽轮机排汽以余速从末级动叶出口排出,经呈扩压的低压缸蜗壳进入凝汽器的,而凝汽器的喉部将汽轮机排汽口与凝汽器壳体连接起来,对凝汽器起到接收、组织和分配蒸汽的作用。汽轮机末级动叶出口排汽到低压缸蜗壳、低压缸蜗壳到凝汽器壳体之间是存在流动阻力,即无论如伺优化设计仍是存在流动损失的(微量)。

采用补水雾化装置后,使水滴颗粒直径减小,表面积增大(较原淋水的表面积增大20~30倍),使对流接触换热增强,即与雾化水接触的汽轮机部分排汽将急剧凝结;同时雾化水所占有的空间大,使汽轮机排汽在大范围内被凝结,因而在凝汽器喉部的局部提前形成真空,相应减少排汽的流动阻力,即降低了汽轮机背压、提高了蒸汽在汽轮机内的做功能力。

凝汽器喉部实现“0”出口端差换热、提高凝汽器真空:由于雾化水的换热面积大;雾化装置至凝汽器换热管之间有800mm的高度(不包括喷嘴的雾化水喷射高度),雾化水与汽轮机排汽有足够的接触换热时间,使补充水能够加热到饱和温度(仅在凝汽器的喉部,还未接触冷却水管);而部分汽轮机排汽放出汽化潜热被凝结成饱和水,实现“0”出口端差换热,其换热效率高。由于部分排汽提前凝结成饱和水,相应降低了凝汽器热负荷,有利于凝汽器真空的提高(凝汽器为表面式换热,换热效率低于混合式换热)。

降低了凝结水的溶解氧量,改善水质:化学盐水是没有经过除氧的,因而补充水中溶解一定量的氧气及其它气体。

补充水的雾化,加大了水滴的表面积,有利于溶解氧的分离;又在短时间内被加热到饱和温度,有利于溶解氧的析出;而析出气体经凝汽器的抽空气装置及时排出,如此降凝结水中的含氧量,改善水质,增强了低压加热器的传热效果、减缓了氧化腐蚀速度。

带来的不利因素

由于补充水的雾化,水滴颗粒直径较小。在停机状态时将使凝汽器喉部、低压缸蜗壳内的空气湿度大,增加了末几级叶片及其它设备的锈蚀,因而停机状态下凝汽器补水时应采用#1凝汽器的补水旁路进行,如此增加了运行人员的操作量。又为保证雾化效果,其雾化喷嘴的通流量是有限的,故事故时(如锅炉漏泄需大量补水)也应采用#1凝汽器的补水旁路进行。

可见在停机状态或事故补水时,通过运行人员的操作调整,可以弥补设备的不足。

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