老矿井软岩支护改革实践

时间:2022-10-22 11:04:34

老矿井软岩支护改革实践

【摘 要】通过梅河煤矿四井在支护技术上,采用主动支护再到联合的不断改革,采用大断面支护和U型钢棚和锚网支护,改善了矿井作业条件和环境,取得了较大的技术成果和经济效益。

【关键词】软岩;巷道;改革;大断面

0 概述

梅河煤矿四井是已生产三十多年的老矿井,位于吉林省梅河口市红梅镇境内,矿井初步设计生产能力21万吨/年,后经对生产系统技术改造,2010年核定生产能为力90万吨/年。目前,该矿井已生产到九阶段水平,采深已达600m。

矿井的开拓方式为片盘斜井石门分区式开拓。矿井井田是一个倾向140°的单斜构造,煤层倾角大部分在50°~60°之间,为急倾斜煤层,矿井地质构造较复杂。矿井主要含煤两层,即12号、13号煤层,现开采12层煤,12层煤平均厚度20~50m,顶板覆岩为泥岩,其厚度40~60m,由灰褐色、茶褐色的块状泥岩组成。随着开采深度的不断加深,其矿山压力也随之逐渐增大,现采用的单一U型钢支护已难以满足安全生产的要求,所以选择合理的支护形式,不断的进行巷道支护改革,采取相应有效措施,是提高老矿井巷道支护强度、保证矿井巷道服务年限的前提保证。

1 巷道支护的历史

1.1 巷道支护

梅河四井巷道支护经历了碹体支护、木梯棚支护、矿工字钢支护、可缩性U型钢棚支护、金属网锚喷支护、钢筋网锚喷支护以及锚喷网U型钢双支护等支护形式。碹体支护用于服务年限较长的开拓巷道中,在浅部软岩支护过程中支护较好。历史上曾在采区内采用木梯棚支护和矿工字钢支护,由于巷道支护材料落后,出现的顶板事故次数较多。为了预防顶板事故的发生,在近些年积极采用新工艺,逐步运用U型钢棚支护和锚喷网支护,取代木梯棚和矿工钢支护,使顶板管理水平有了很大提高,顶板事故率逐步降低。

1.2 巷道支护受损因素

1.2.1 地质因素

矿井的复杂地质构造及深部开采的矿山围岩应力增大,造成了深矿井的顶板破碎、倾角变化、煤层变软、淋水增大等状况,影响了顶板的稳定性、整体性,破坏了煤层的完整性,形成裂隙和破碎带,老顶来压显现,顶板岩石开始下沉,逐渐从巷道两帮破碎并鼓出。导致巷道变形严重。

1.2.2 膨胀因素

软岩具有遇水膨胀的特点,一但吸收水后体积膨胀,产生很大的膨胀力,使巷道底鼓,巷道变形破坏,在井下生产作业中,经常底鼓至300~400mm。

1.2.3 喷浆因素

巷道喷浆的施工质量不达标、不合格,使其空气进入岩体中,从而风化剥蚀、岩体脱落,巷道变形严重。

2 巷道支护的改革

为解决好梅河煤矿四井在软岩支护中巷道压力大的难题,在不同的巷道地点、不同的巷道服务年限及不同的巷道用途,采用合理的支护形式,是能否影响到安全、生产和效益的关键性所在。

由于近几年来锚网支护和U型钢棚支护改革在国内已得到广泛应用,所以在梅河四井采取了开拓巷道中采用锚喷网支护、随掘随喷,而在采区准备巷道中采用了U型钢支护。

2.1 锚喷网支护

2.1.1 锚喷网支护的特点

(1)采用“主动”支护,改善了围岩的受力状态。锚网支护是利用锚固剂、锚杆、托板及各种构件或喷层,给围岩一定的支护强度,且随围岩变形支护阻力不断增加,与围岩共同组成支护体系,承受各种围岩应力和采动应力从而实现支护目标。改变了原有支护的架棚初期基本不具有初撑阻力,不可能紧贴围岩或不能全部紧贴围岩,点状受力;只有当围岩破碎、离层后,随着围岩变形的增加,支架支护阻力随着增加,才能发挥棚子的支撑作用的被动支护的局面。

(2)减少巷道维修量。与架棚支护相比,锚杆支护能及时加固围岩,从而减少围岩变形,防止顶板早期离层和片帮,更有利于改善巷道的维修状况,保持巷道围岩的长期稳定。

(3)减小工人的劳动强度。采用锚网支护技术,不需要运输大量的支护钢材和其他辅助材料,减少了支护材料的搬运量,从根本上减轻了工人的劳动强度,加快了循环进度,工效也随之提高。

(4)降低支护成本。采用锚杆支护可以大幅度节约大量钢材、木材等支护材料,降低支护成本。

2.1.2 锚喷网支护改革

(1)采用大断面施工。以往开拓延伸巷道,支护形式一般为?准4.0m锚网支护,掘送-240~-300m暗主井时,施工半年后,变形严重,就需再次翻挑。在2009年9月份施工-300m水平付井车场时,采用大断面?准5.0m半圆拱型钢筋网锚喷支护,采用?准22mm 长度2.4m螺纹钢锚杆、排距600布置,铺单层金属网和钢筋网及时喷浆封闭,保证了巷道围岩的完整性,减少与潮湿空气的接触,防止围岩膨胀变形。

(2)打锚索补强工作。为了保证巷道支护强度及服务年限,采用补打锚索的方式进行补强加固,打锚索按“三、三”的排列方式进行布置,锚索长6.4m,锚深6.0m。锚索间排距:1.5m×1.5m,锚固力达到50KN以上。

(3)加强主要大巷治水工作。以往采区排水经开拓大巷水沟排水,流入水仓。改革后采用?准159mm铁管连接,从采区直接接入水仓,保证巷道没有积水浸泡。

(4)大巷硬覆盖工作:为达到巷道全封闭状态、在主要开拓大巷打水泥地面进行硬覆盖工作。

(5)使用水力膨胀锚杆控制软岩巷道底鼓[3-4]。

2.1.3 经济效益对比

在以往开拓巷道采用U型钢支护、改革后采用锚网支护。

开拓巷道采用?准4.0半圆拱锚网支护每米费用4200元/米、采用36U?准3.6四节U型钢支护每米费用8600元/米,即每施工1米U型钢支护比锚网支护高4500元。经改革-240水平350米开拓巷道、节约资金157.5万元。2010年锚网巷道2300米、节约1035万元。

2.2 U型钢棚支护改革

2.2.1 增大U型钢规格

以往采区两道采用25U型钢棚、逐步增大29U型钢、36U型钢、现采用40U型钢支护。提高了U型钢棚受力强度、减小了巷道变形程度[5]。

2.2.2 采用大断面施工

通过改革采用?准3.6m全圆或三节棚支护替代以往采区两道?准3.2m棚支护。保证了巷道少量变形后仍可以继续使用。减少了采区巷道维修量。加密棚距,增加了巷道的支撑力,有效的防止巷道变形。

2.2.3 采用“三个三”支护方式

根据地质状况采区风、溜道采用“三个三”支护方式、以支得住、少维护、不翻修为原则。“三个三”即对现掘送的采区风、溜道的支护采用分三个阶段选择三种支护形式。

2.2.4 棚后充填、加强支护强度

U棚支架与围岩之间接触状况差、支架空帮空顶情况严重,受力状况不均。实施棚后充填矸石、使受力均匀、增加了U棚支护强度。必要时增加铁拉条、可以使相邻U棚之间形成一个整体、使围岩受力均匀、达到一致

2.3 锚喷网U型钢双支护

根据地质条件、如果采用锚喷网支护或U型钢棚支护、不适合围岩压力时,则采用锚喷网U型钢棚双支护。其优点是在主动支护的同时,又增加了被动支护,它的支护强度高,提高巷道的支撑能力。

3 结论

(1)梅河煤矿四井在软岩巷道支护改革过程当中,充分的考虑了巷道的服务用途及服务年限等因素,选择了合理的支护形式,取得了预期的支护效果。

(2)通过开拓巷道锚喷网支护、采区巷道U型钢棚支护大幅度提高了支护质量,提高了劳动效率,为实现安全高效矿井提供了基本保证。

(3)针对不同巷道采取不同的支护方式,取得了显著经济效益和社会效益,为同类型矿井的巷道支护提供了可借鉴的经验。

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