伊敏换流站换流变阀侧套管故障分析及处理

时间:2022-10-20 08:16:03

伊敏换流站换流变阀侧套管故障分析及处理

【摘 要】 换流变压器是换流站内最重要和最复杂的设备之一,本文研究了伊敏换流站极I Y/Y B相换流变阀侧2.1套管故障事故,通过对故障跳闸相关保护录波图的细致分析,推断出故障性质及故障点位置,为迅速查清故障提供了支持。换流变现场吊套管调查进一步证实了波形分析结论。详细介绍了故障处理情况,梳理了此类事故的处理思路,对换流站现场运行和事故处理具有一定的指导意义。

【关键词】 换流变 阀侧套管 放电 闭锁

1 引言

±500kV伊敏-穆家(呼辽)直流输电工程是东北地区第一个超高压跨区直流输电工程。为了满足辽宁省经济社会发展对电力的需求,服务呼伦贝尔大型煤电基地电源送出,实现东北地区能源优化配置的重要工程。为辽宁省经济社会发展提供充足可靠电力供应,每年可输送电量超过180亿千瓦时,减少原煤运输超过1000万顿。对于缓解煤炭运输压力,实现节能减排和环境保护具有十分重要意义,将对推动内蒙古经济社会建设和振兴辽宁老工业基地发挥重要作用。2010年9月28日正式投运。工程线路全长913kM,额定直流功率为3000MW,额定直流电流为3000A。

伊敏站双极有14台换流变压器。共28根阀侧套管,分别14根干式套管,14根充SF6气体套管。均为HSP公司生产。其中充SF6气体套管型号:GSETF 1950/536-3000AC SPEZ。

2 故障基本情况

2.1 故障描述

2012年6月28日6时23分11秒,伊敏换流站OWS报P1PPR B系统发直流过流跳闸报警、A系统报阀直流差动保护动作跳闸报警,极I直流系统闭锁,极I换流变交流侧5012、5013开关跳闸、直流场转为极隔离状态。安全稳定控制装置动作,切呼伦贝尔电厂1台机,切鄂温克电厂1台机。

2.2 故障前运行方式

(1)直流系统双极大地回线400kV降压运行,功率正送,输送功率1800MW;

(2)直流场设备正常运行;

(3)500kV交流场Ⅰ、Ⅱ母正常运行,交流场所有交流开关运行正常,伊换#1线、伊换#2线、巴换#1线、巴换#2线运行正常,500kV 53B主变运行正常;

(4)500kV交流滤波器场,第一大组滤波器5611、5613、5614、运行正常,第二大组滤波器5622、5623运行正常、第三大组滤波器5631、5632运行正常;

(5)站用电系统I、III回运行正常,II回备用正常。

2.3 故障后运行工况

(1)故障发生后,极Ⅰ直流系统闭锁,5012、5013开关跳闸,极Ⅰ直流场转至极隔离状态,极Ⅱ单极大地回线功率1211MW运行;

(2)500kV交流滤波器场,5611、5613、5623相继退出运行;

(3)申请东北网调将极Ⅱ功率降至1000MW运行。

3 保护动作情况分析

下面根据波形图分析故障的原因。

从图1中可以看出,故障发生时刻Y桥2、3阀在导通,故障后B、C相电流一直在增大,初步判断有可能B相或者C相产生接地故障。

若C相接地,故障回路必须通过逆变站再经过C相的接地流回变压器,IDNC将没有电流或故障电流不会很大,因此判断为是B相接地。

根据以上分析,故障点在极I换流变Y/Y B相至光CT IDP之间及IDP靠近阀塔的区域。

4 设备现场检查情况

极I系统闭锁后,通过查看图像监控录像,在事故跳闸瞬间011B换流变B相2.1阀侧套管有闪络放电现象,仔细查看视频录像可以看出闪络放电火花在距套管顶部1/3处有较大的弧光,并且此弧光一直延续到套管根部外壳处,据此初步判断应为套管放电接地导致保护动作跳闸。根据此情况我站立即对此套管进行了仔细的检查,并督促送变电尽快赶到现场进行套管绝缘、介损和气体微水等试验。

(1)套管主绝缘测试。试验人员对套管主绝缘进行了测试,测试数值为44.7MΩ,标准值为10000MΩ,怀疑套管内已经发生击穿,绝缘完全破坏,已不能正常使用。

(2)介损、电容量测试。试验人员对电容量进行了测试,测试结果为:500V电压测试,介损为-4.104%,电容量为0.283PF ;1000V电压测试,介损为-245,电容量为0.1PF ;(而2011年6月2日的数据为:介质损耗因数为0.342%,电容量为1201PF。)此后加压至1500V已无法施加电压,说明套管绝缘能力已经严重破坏。

(3)套管SF6气体微水试验。试验人员对套管进行SF6分解物测试,测试过程中气体从仪器排气口流出,当场出现浓重的臭鸡蛋气味,为避免试验人员中毒,立即停止了试验,套管内气体已完全分解,不能继续使用。

5 故障分析及结论

根据上述情况已判定故障为极I换流变Y/Y B相阀侧2.1套管内部发生故障,致使套管绝缘降低发生击穿,造成极I直流系统停运。

经过套管解体检查发现可能存在的故障原因为:

(1)故障套管解体后发现套管复合外套无明显损伤。电容芯子外表面有两条明显的放电路,套管气体侧汇流接地环炸裂并烧熔,末屏引出线熔断,末屏测量端子与法兰间绝缘电阻为零。在套管铜铝过渡连接处发现铜导体表面有严重过热现象,铝导体管内尼龙导向锥大部分已烧熔、碳化,镶嵌在铝导体内的部分镀银弹簧触指已经烧坏。

(2)套管故障起因及其发展过程为:套管铜铝过渡接头处过热,温度达到了尼龙导向锥的熔化温度后,熔化物沿铜铝过渡接头之间的缝隙流出,并沿着套管芯子外表面向变压器方向流动,由上至下流淌至套管电容芯表面1.2米处。导致套管SF6侧的绝缘距离缩短,从距套管顶部1/3处的半球形均压球(半球形均压球可见电弧烧蚀痕迹)到套管气腔中汇流接地环方向沿芯子表面闪络,故障电流经套管金属法兰及末屏试验抽头接线柱入地。套管故障完全是由于套管本身存在缺陷造成的,缺陷主要集中在铜铝过渡接头连接部位。可能的缺陷包括铜铝过渡接头装配不当、铝管内部处理不干净而遗留微量金属屑、MC触点缺失导致局部发热量增加等。

6 结语

故障录波分析在直流输电系统故障分析中占有举足轻重的地位。通过对故障录波图的细致分析,可以推断一次设备故障点、故障类型和故障的严重程度,为故障快速定位提供支持。本文通过详细介绍此次故障处理情况,分析了保护动作情况,梳理了此类事故的处理思路,对换流站现场运行和事故处理具有一定的指导意义。

参考文献:

[1]国家电网公司建设运行部.高压直流输电系统电气设备状态维修和试验规程[M].北京:中国电力出版社,2007.

[2]赵畹君.高压直流输电工程技术[M].北京:中国电力出版社,2009.

[3]国家电网公司.换流站运行[M].北京:中国电力出版社,2012.

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