Ф91薄壁钻头套取施工技术

时间:2022-10-20 08:12:13

Ф91薄壁钻头套取施工技术

摘要:通过自主设计外协加工的Ф91薄壁钻头,利用现场材料,发挥施工设备能力,多次快速高效处理孔内复杂事故,实践表明:该方法具有较好的通用性和可操作性,实用性较强。

关键词:薄壁钻头;套取;导正杆

中图分类号:TU74文献标识码: A

1 概述

目前钻探施工主要口径为绳索Ф75mm和单动双管Ф76mm,针对该级钻探事故,现场首先用可采取的冲、锥、提、拉、窜、顶、打方法处理,大部分简单事故获得成功。在复杂事故处理方法中,套取法在过去浅部施工中经常使用:因Ф91mm或绳索Ф95mm钻头内径小于被套取的绳索Ф75mm和单动双管Ф76mm钻具,需用Ф110mm级钻头套取,如《探矿工程》第36卷第11期的《大佛寺矿40104远顺钻孔事故分析及处理》。其特点是施工材料现场有,成功率高,成本低,但对原钻孔结构改变大,对钻机要求高,处理事故深度浅。如何利用现场设备,充分发挥套取法优点,提高处理事故的深度,达到钻孔1/2以上?我单位总结多年实践经验,自主设计外协加工Ф91薄壁钻头较好地解决了这个问题。特别是近二年来,绳索取心普遍推广,该方法取得了良好效果,成功处理多起事故(见下表1)

套取法施工情况汇总表表1

2 Ф91薄壁钻头技术要求

薄壁钻头考虑Ф76钻具组合中扩孔器直径为76.5mm,内径为77mm;根据套管系列尺寸89mm,外径Ф91;因钻头体薄,防崩刃,故底唇面采用平底型;保证同等通水宽度情况下适当减少水口数量,水口数为8个;其他同普通钻头。

3 白果园ZK503孔事故处理实例

3.1钻孔基本情况

该孔设计深度:168m 勘探矿种:银钒矿

使用机械:XY-2B,自制8米人字塔,BW-150水泵

施工工艺:普钻

该孔地质设计情况自上而下为:0-4m第四系(Q4)黄色粘土、砂、碎石;4-39 m石板滩段(Zbdn2)和39-148m哈蟆井段(Zbdn1)。所探银钒矿位于陡山沱组的白果园段(Zbd4)148-163m,分上、下两亚段,两个亚段各含一套银钒矿层,上层以钒为主,下层以银为主,地层为黑色页岩。钻孔在玉丰岗段(Zbd3)5米终孔。

3.2 钻孔施工情况及事故发生经过

钻孔施工至孔深 101.23m因掉快严重而封水泥,此时钻孔结构为:Ф130(5.24m)Ф110(11.50m)Ф91(21.00m)Ф76(101.23m)。凝固48小时后下钻,探得水泥封至67.30m, 开始扫水泥,孔内不返水,至96.63m发生柴油机熄火、钻杆不能转动事故。

3.3 事故前期处理

现场在事故发生后立即抢修水泵并顶、拉结合处理发现蹩泵且无松动迹象,随即又用吊锤击打并用立轴上顶上升1.8m后再无反应;第二日用反丝钻杆通过二次就反出取粉管,孔内留双管钻具3.86m。取粉管内水泥浆粉末填装2/3,且发生再次胶结。

3.4 事故原因分析

经查水泵二缸球阀座坏而不密封且吸水连泵头被聚丙烯酰胺糊住,水泵供水严重不足,后期加杆钻进的1.11m水泥浆粉末未排出导致糊钻和轻微烧钻,上打挤实和水泥浆粉末二次胶结,钻具已牢牢固定于孔内。

3.5 方案制定

考虑双管钻具上有耐磨圈、下有扩孔器和钻头、内有内管总成,经单位钻探事故处理专家组讨论决定:停止反取,用Ф91薄壁钻头套取法处理。要求具体施工如下:

1、用0.7m短钻杆将事故头接升,防沉渣埋住事故头,便于捞取事故钻具。

2、提Ф89套管,用普通Ф91钻头导向扩孔至短钻杆头。

3、用Ф91薄壁钻头套取。

3.6实际处理过程

1、按计划实施时,接短钻杆和扩孔进行顺利,用Ф91薄壁钻头套取0.56m时钻速正常,钻短钻杆剩下0.14m部分时速度很慢,至原事故头提钻检查:钻头工作层高度由原8mm减为1.8mm,2个齿有轻微崩刃现象。

2、现场分析估计有偏切现象,未套正。用反丝钻杆反出短钻杆检测:短钻杆下接头斜切厚度0.86mm。(见照片)

3、为导正套取,接长事故钻具:Ф76岩心管外管2.7m,接扩孔器,再接变丝接头(变丝接头外径与扩孔器外径相同76.5mm)共3.1m。

4、下入Ф91薄壁钻头及套取钻具(见下图1):套取法施工钻具图图一

5、人工将Ф91薄壁钻头磨入导正管,并放至距事故头1m处,开始开动钻机套入,仅3h25min套至事故钻具底,再钻进10cm提钻。

6、下入钻杆及接头对接、提出事故钻具:钻具外粘附水泥面约为70%;耐磨圈和扩孔器的通水槽及内管卡簧座与钻头间均为水泥;水泥心长0.94m;钻头微烧。

在套取法事故处理中,该孔套取工艺最为复杂。

4 杉树垭磷矿西部矿段ZK402孔事故处理实例

4.1钻孔基本情况

该孔设计深度:300m 勘探矿种:磷矿

使用机械:XY-2B钻机,SG―18钻塔,BW-150水泵

施工工艺:绳索

施工地层:震旦系灯影组和陡山沱组,地层主要为细-粉泥晶云岩,强度为Ⅵ--Ⅶ级,局部含硅质条带和燧石扁豆体,强度为Ⅷ―Ⅹ级。

4.2 钻孔施工情况及事故发生经过

钻孔施工至孔深 126.06m因孔内负荷大提钻,取心后卡钻。本回次进尺1.77m,取心长度1.70m,岩心完整。

钻孔结构为:Ф110(3.72m)Ф91(12.00m)Ф76(126.06m)。

该孔末回次前曾因等水2h30min,提钻25m,孔内沉渣1.63m,动水位78.40m;钻孔84.74m后不返水;破碎岩性段86.29―103.74m;事故时水位73.40m,送水蹩泵;吊锤处理无效。

4.3 事故原因分析

因孔内负荷大,班长提升速度过快,且未冲洗孔,抽吸力大,漏失岩屑回流,破碎孔壁坍塌,钻进中的掉块等多种原因卡埋钻。事故主要点在破碎段下部至完整岩性段上部。

4.4 方案制定

经项目组讨论决定:用Ф91薄壁钻头套取法处理。要求具体施工如下:

1、将主杆拧紧自反,卸掉钻杆2-3根(6m或9m)。如有多余的要重新对接好。钻杆上端要止水。

2、提Ф89套管。

3、用Ф91薄壁钻头套取,套取至104m以下可观察钻杆是否发生活动,如活动即可捞取。

4.5 处理情况

10:00处理方案确定后,各部门配合按计划实施,14:40开始套取(套取钻具见下图2)施工,次日11:00孔深105.00m时发现钻杆下移0.08m,对接后通过窜动和回转,11:20提出钻杆,处理成功。

套取法施工钻具图图二

在套取法事故处理中,该孔处理最快。

5 Ф91薄壁钻头套取施工技术要领

1、为确保准确套入事故头,导正杆直径应不小于事故头的直径,且上部伸入Ф91孔径内。

2、当导正杆、事故钻具处于水位以上或孔底有严重漏失现象时,导正钻具顶端必须堵水,保证套取钻头的冷却。

3、为防止套取钻具切削事故钻具造成新事故,选取的套取钻进参数应保证有一定的钻速。当某点出现不进时,应立即采取加压或上下活动等方法快速穿过。

4、用Ф95绳索钻杆做套取管时,Ф91薄壁钻头必须带扩孔器。

5、在套取耐磨圈、扩孔器、钻头等增粗部位时应优先选用热压钻头而不选电镀钻头。

6、遇套不进、孔内异常音响、蹩泵、负荷急剧增大等异常情况要提钻检查。

6 施工体会

1、薄壁钻头套取法优点如下:

1)套取时钻速快:明显高于扩孔或钻进速度,这与切削环空小,被切削岩石应力变化后可崩落有关,且不会出现扩孔导向被不规则孔壁顶托现象。

2)操作简单:因内有导向且要保证钻速,对钻压、转速限制较小;此外,导正管的设计使得套入简单易行。

3)适用深度得到大幅度提高:根据目前施工情况,利用正在施工设备处理深度可达设备设计孔深(N级)的2/3。

4)适应面广:几乎所有复杂事故在设备允许范围内都可用该方法处理,即使不成功不影响其他方法处理。

2、建议:用Ф95绳索钻杆套取Ф75绳索钻具事故时,可将薄壁钻头增至95mm并选用相应的扩孔器,减少冲洗液的环空阻力和对钻头反作用力及钻杆接头阻力。

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