泵站水泵技术改造模型泵开发试验研究

时间:2022-10-14 08:44:35

泵站水泵技术改造模型泵开发试验研究

摘要:某泵站长期的运行过程中,出现了较多的问题和困难,主要表现为实际扬程低于设计扬程,使得运行工况欠佳,气蚀严重破坏,对低扬程区域的开机造成影响。为了进一步对这些问题进行处理,必须对原有的水泵技术进行改造,进一步促使运行效率的提升,有效控制能耗,改善泵站的气蚀性能。为此,在原有技术的基础上,本文对两套方案的模型试验进行了实施和分析,结果表明方案的水力模型性能指标能够达到先进水平。

关键词:泵站;轴流泵;试验研究;模型开发

中图分类号:C33 文献标识码:A 文章编号:

某泵站1977年开始动工,1980年6月机组投入排涝运行,1996年7月累计运行43013个小时,排水量达94.8亿m3,在一定程度上,对该地区的洪涝灾害进行了控制。目前,现用泵在运行过程中,主要涉及了三个方面的内容。第一,水泵运行扬程与设计扬程之间的差异较大,耗能较高,水流紊乱,运行工况欠佳,产生的气蚀破坏较为严重;第二,叶片加工缺陷较大,运行工况极不稳定;第三,叶片操作油压过高,低扬程区域开机出现问题。正由于这些问题的影响,泵站运行效率严重降低,为此必须对水泵进行技术改造,以利于泵站的有效运行和发展。

技术改造过程中,方案和都能够对泵站排涝效益及标准进行维护,与此同时,第一种方案对泵轮叶片进行了更换,而第二种方案则对泵轮叶片及导叶体进行了更换,且两种方案对叶片旋转中心的确定都非常合理,能够在2.5MPa操作油压的环境下实现对叶片的有效调节。

一、现用水泵运行时存在的问题

(一)扬程较低

水泵扬程的设计为8.3m,通过多年运行数据的统计和分析,近10年水泵实际的运行扬程最大为8m,而加权净扬程为4.44m,该点加权平均效率值为59.8%。该泵站运行数据统计具体见表1。

表1 泵站相关的运行数据

(二)叶片操作油压较高

对于泵轮叶片旋转中心的确定,现用泵存在一定的缺陷,原设计的叶片操作油压为2.5MPa,但在投产运行过程中,察觉该压力较小,对叶片进行调动较为困难。之后油压被改为4MPa,然而净扬程不足2m的情况下,对叶片进行调动仍然比较困难,往往对于低扬程区域的开机造成严重影响。

(三)运行工况的问题

在叶片加工的过程中,质量控制并不是非常的过关,与此同时,最优工况点运行的长期偏离对泵站的安全造成了严重的影响,部分区域在运行时已经受到了破坏,通常表现为摆度大、振动及噪声超标等,

二、水泵技术改造的原则

水泵改造之后,排涝效益及排涝标准的设计不能受到影响,同时对现用水泵的技术缺陷进行处理和解决。对于水泵技术的改造,尽量控制对改造规模的更新,能够在原泵站流道保持不变的条件下,通过模型泵轮叶片与现用泵导叶的匹配与结合,对新的导叶进行开发,在经济技术论证及试验对比的过程中,对最终的技术改造方案进行确定,促使改造投资的良好控制和经济效益的有效实现。

三、模型试验方法

试验台的主要参数:试验流量Q与试验扬程H分别为50-700L/s和0-20m,电机功率N与模型转轮直径D分别为75kW和250-350mm,试验转速n=500-1500r/min。直流电机组和模型水泵共同组成模型机组,该泵站水泵的流道与模型泵的流道基本一致,使用扬程与试验扬程相同,转轮直径为300mm。

(一)能量试验

利用等转速水泵进行试验,转速n=1428r/min。在特定要求的条件下,效率的计算过程中不对模型机空载功率进行扣除,由于包括装置扬程,水泵装置模型效率同时包含机械摩擦的损失。取转速n=714r/min,可在马鞍形试验时避免机组振动的发生。

(二)气蚀试验

采用定流量下的能量法对水泵气蚀试验进行实施,结合闪光测频仪对其进行观察,临界气蚀余量为水泵效率能量点低1%的气蚀余量,若进口水箱内的流速较低,可忽略速度头不对其进行计算。

(三)轮叶力矩试验

轴流泵在运行过程中,轮叶力矩M在推拉杆上测得有三个重要的组成部分,即:轮叶表面上水流作用产生的水力矩、轮叶离心力产生的离心力矩、操作机构离心力产生的离心力矩,分别以Mp、Mc′、Mc″表示,公式为M=Mc′+Mc″+Mp。在M中,Mc″只占1%的比例,为此设Mc= Mc′+Mc″。水泵进行抽水工作,对工作扬程H及轮叶转角进行转变,对轮叶力矩M进行计算,得出M=(,H) 曲线组。空气中旋转的水泵,对空气产生的力矩进行忽略,获取离心力矩Mc= ()曲线组。轮叶片的水力矩Mp=M-Mc=M=(,H) 曲线组。

四、模型性能试验结果

方案和以及现用泵模型装置性能的参数见表2,其中方案、和现用泵最高单位飞逸转速分别为-280r/min和-230r/min,均为叶片角度(-8。至-10。)之间。结果显示,现用泵最优效率区域对应的扬程较高,在扬程范围内运行时则显示较低,但气蚀性能的效果却受到一定的影响,与现用泵运行情况对比,得出的结果能够符合实际情况。

表2 现用泵与方案、的参数

表2现用泵与方案、的参数

五、现用泵与改造型模型试验结果的对比分析

(一)能量、气蚀性能

平均运行工况与设计工况中,方案、装置模型效率与现用泵相比,高达9.5%和10.6%,对于气蚀性能而言,改造型的指标比现用泵的气蚀性能指标更为优越,而在高扬程区,排涝工况设计时的改造型装置模型效率值、临界气蚀余量与现用泵相比较为欠佳,具体情况见表3。

表3方案、与现用泵相关数据的对比

(二)零流量扬程与启动动率

零流量扬程与启动动率方面,改造型泵均小于现用泵,但在启动特性方面,现用泵则不足于改造泵。

(三)飞逸特性

反方向飞逸转速方面,现用泵远不足于改造泵,所以,在高扬程区域,改造泵的运行过程中发生的较高反向飞逸转速应得到管理的重视。

(四)叶片力矩特性

改造泵对于叶片旋转中心的选择较为合理,但现用泵对其中心的选择就略显一般,改造泵最大关闭方向与最大开启方向的力矩值比值为82%,现用泵最大关闭方向与最大开启方向的力矩值比值仅为9%。与改造泵相比,现用泵最大关闭方向的力矩值比较的大,为2.2倍。在泵站运行的过程中,现用泵可被改造泵完全替代,对改造泵进行利用,在运行区域的范围内,气蚀性能得以有效改善,能耗的降低与效率的提高都非常的显著,在2.5MPa的设计操作油压环境下,可促使对叶片的全面调节,不仅能够对改造部件的加工精度进行维护,对于现用泵运行过程中发生的问题,也能够进行彻底的处理和解决。

结束语

对于水泵技术的改造,其效果非常的好,在一定程度上对泵站水力模型的良好性能进行了提供,可实现运行效率的提高和气蚀性能的改善,对能耗的控制非常有利,同时对水泵运行过程中存在的诸多问题进行了处理和解决。其中方案已经达到先进水平,而方案在改造费用方面则占据优势。总之,此次模型试验对原有水泵的技术缺陷进行了有效的处理,对泵站经济效益的合理运行提供了重要条件,有效的处理了泵站存在的原有问题。

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