发电机组漏氢治理

时间:2022-10-10 07:36:58

发电机组漏氢治理

大唐长春第二热电有限责任公司,吉林长春 130031

摘 要 国产氢冷发电机漏氢一直是困扰机组安全经济运行的大问题,本文从实践中总结经验, 从外接管路、设备的泄露,发电机本体的漏点,密封瓦与密封油系统的调整,转子导

电螺钉的泄露等几个方面介绍了解决漏氢的方法。

关键词 发电机;漏氢;治理

中图分类号TM7 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2012)70-0080-02

Studies of Hydrogen Leakage Issues in Hydrogen-Cooled Turbo-Generators

YAN Yang

Abstract Domestic hydrogen-cooled generator hydrogen leakage has been developing a big proplem which is jeopardizing the safty and economic operation of Unit at all times . This paper sum up some experience from practice ,and introduce resolvents of hydrogen leakage management from several aspects such as pertained conduit and equipment leakage, generator itself leakage , the sealed bearing and sealed oil system adjustment, leakage from Conductive screws of the rotor and so on.

Keywords generator;hydrogen leakage;management

0引言

自从氢冷发电机问世以来,漏氢就是长期困扰此种冷却方式发电机组的问题。漏氢不只是造成机组的运行成本的提升,更严重的是由于漏氢不可控制形成的重大安全隐患。长二热5、6号机组为哈尔滨电机厂生产的型号为QFSN3-200-2,经FWL/B发电机自并激励磁系统供给发电机励磁,发电机定子绕组采用水内冷,转子绕组采用气隙取气斜流式氢气内冷,定、转子铁芯采用氢气表面冷却,整机内部为密闭氢气循环冷却,额定氢气压力 0.3MPa。

1 问题提出

长二热5、6号机组在投产初期存在漏氢量严重超标的问题。厂家标准是小于11Nm3 /d 为合格,小于8Nm3/d为优良。但是两台机组在试运和投产初期分别为28Nm3/d、47Nm3/d 在经过认真的漏点查找、分析和治理后,分别达到合格漏氢率2% (如表1)。

密封类型 双流环密封 单流环密封

合格 优良 合格 优良

漏氢率% 2 1 3 2

表1 发电机漏氢质量标准

首先,经过漏点查找,两台发电机漏氢主要问题为:

1)发电机上、下人孔,氢气冷却器人孔。机组运行1年后,既发现原厂配的密封件老化,全部更换。

2)氢气冷却器,主要有两个问题。

哈尔滨电机厂在同一时期出厂的氢气冷却器都存在结构设计的缺陷,在机组运行一段时间后内部支撑断裂,进而造成冷却器钢管断裂,大量漏氢,所以要及时在机组有停运机会时予以消除。

冷却器外部端盖法兰,由于制造厂原设计为两层橡胶垫,一层铜垫,人为造成密封面增加。且由于该法兰结合面较大,所以极易泄漏。长二热2号发电机就曾因此原因造成泄漏量超标,后改为一层8mm丁晴橡胶垫,效果良好。

1)本体焊口沙眼;

2)本体上安装的仪表测量的法兰;

3)发电机外端盖,原因是沟槽密封胶不满或压力不够。

2 方法策略

2.1 外部设备、管路整治

发电机因为外接管路及设备较多,所以造成外部漏氢的可能性也增加。以我厂发电机为例,外接设备主要有氢气纯度仪、氢气湿度仪、氢气干燥器(1台)、绝缘过热分析仪等,这些仪器的内部有许多管路和阀门,同时都有与发电机连接的管道[1]。发电机所必需的外部管道主要包括:气体站、管道和阀门。这些外部设备的外漏点容易查找,处理。我们的经验是:

1)能够利用焊接的,尽量减少法兰与螺纹连接;

2)由于氢气分子很小(分子量只有2),所以较大的阀门要选用质量好的波纹管截止阀,小的阀门多采用针形阀;

3)另外,排氢、排氮气总门的内漏也是不容忽视的泄漏点;

4)气体采样最好采用两道阀门,一旦有漏点有利于处理。

2.2 密封瓦调整

该型发电机的密封瓦采用双环流结构,总间隙要求在0.20mm~0.25mm范围内。有三种情况:

负偏差,这主要是在安装质量控制不严格造成的。负偏差使密封瓦与轴之间不易形成稳定的油膜,所以要严格控制加工精度。

正偏差,如果密封油颗粒度控制不好,极易造成瓦和轴的磨损,造成间隙增大。在允许的范围内的增大不会造成漏氢,但会使密封油流量增加,密封油增加后是否会造成氢气损耗增加我们在下面进行讨论。

密封瓦椭圆度不合格,这种现象对稳定油膜的形成是最为不利的,所以在安装和检修过程中要坚决避免。

2.3 密封油的调整

密封瓦间隙有一定范围的正偏差。同时考虑运行中瓦和轴的磨损。设计的空侧密封油压与氢气压力之间的差压是0.05±0.01MPa。这是靠差压阀来实现的,最理想的状态是空侧和氢侧的油压完全一致,不发生向任何一侧的串油,这是靠平衡阀来实现的。但是由于平衡阀的控制油只能取自两侧油压的一点,而实际密封瓦油环是整个圆周,不可能做到完全不串油。运行中应该在关闭氢侧密封油箱进、排油阀后,观察油位变化情况来调整平衡阀,尽量减少两侧相互串油。如果串油严重会造成氢气泄漏增加,这是因为:资料显示氢气的溶解度在表压0.3MPa压力下为35%左右[2]。所以氢侧的密封油含有大量的氢气。如果氢侧油不与空侧交换,独立循环,饱和后就不会增加氢气消耗量;如果发生空侧向氢侧串油,则氢侧密封油油箱油位高后会排至空侧密封油系统。如果氢侧向空侧串油,那就是直接把含有大量氢气的油排到空侧系统,空侧密封油与主机油都有排氢风机,氢气在压力下降后从油中析出,最终排走但因为空侧油的稀释和溶解,不会造成太大的损失。如果空侧密封油配有真空油净化装置,情况就不同了,净化装置会把油中所含气体大量排出,会明显造成氢气泄漏量增加。

发电机本体很多时候就因为密封油调整不好,氢侧的密封油与空侧密封油大量混合,通过空侧密封油净化装置大量排氢。造成补氢量为28Nm3/d。在停止该装置运行和调整密封油压力后漏氢量下降为11Nm3/d。

由此可见,密封油系统的调整是控制补氢量的一个重要手段。并且机组在大修后应打风压,并测量空气泄漏量(如表2)。

额定氢压 PN MPa

评定等级 ≥0.5 0.4>P≥0.4 0.4>P≥0.3 0.3>P≥0.2 0.2>P≥0.1 <0.1

最大允许空气漏泄量VA m3/d

合格 4.7 4.2 3.8 2.0 1.3 1.1

良 3.8 3.4 3.0 1.6 1.2 0.9

优 2.9 2.6 2.2 1.2 1.1 0.8

表2 大修后氢冷系统每昼夜最大允许空气泄露量VA[3]

(状态:0.1013MPa,20℃)m3/d

2.4 转子导电螺钉

转子导电螺钉的泄漏是一个很严重的问题,因为氢气会通过转子中心孔跑到励磁碳刷、滑环处,一旦滑环打火,后果不堪设想。所以导电螺钉漏氢,无论情况是否严重,都要及时处理。导电螺钉漏氢的原因也分为3种情况:

1)螺钉松动,这种情况最严重,因为在3000转/min 的高速下有可能造成机械性的破坏;

2)导电螺钉密封圈松动,老化;

3)导电螺钉绝缘层内有气道,长二热1号机组在小修时做气密试验时发生此现象。目前哈尔滨电机厂已改进绝缘结构,更换过去云母带绝缘缠绕层为玻璃带缠绕,另外增加螺杆凹凸沟槽,可以避免内部气道形成。

总之,以上介绍的漏氢的原因和处理方法不可能概括所有情况,只是在工作中积累的一点经验,仅供大家参考。各台机组应根据实际情况分析和查找原因,大家相互交流,共同解决氢冷机组的难题。

参考文献

[1]李滔,杨勇.发电机漏氢量大原因分析及处理[J].热电技术,2006(1).

[2]陶红伟.600MW发电机漏氢量(率)控制[J].高科技与产业化,2010(1).

[3]汽轮发电机漏水、漏氢的检验[S].中华人民共和国电力行业标准.

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