库顶切换阀控制原理及实际应用中故障分析

时间:2022-10-10 12:05:48

库顶切换阀控制原理及实际应用中故障分析

摘要 本文阐述了库顶切换阀结构原理、远程控制原理,对库顶切换阀在调试和日常使用中出现的故障现象进行分析和处理。

关键词 库顶切换阀;原理;故障分析

中图分类号TH18 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2011)44-0153-02

库顶切换阀安装在煤气化灰库料仓顶部,三套灰库共12台,作为输送管线料仓间切换之用,具有切换方便,密封性好,占地空间小的优点,是气力输送系统中重要的部件。该阀门是由就地PLC(可编程逻辑控制器)和远程DCS(集中管理分散控制系统)联合实现自动控制,由DCS发出(干接点)开关指令控制切换阀开关。库顶切换阀安装在室外,位置较高且常年暴露在大气中,相对在室内的阀门,分析出该阀门的故障原因及处理方案,可减少仪表故障判断时间同时在最短时间内处理好仪表故障,保障灰库输送管线料仓间切换正常进行,从而保障煤气化输灰管线向灰库切换排灰正常进行。

1库顶切换阀结构原理及特点

1)球形库顶切换阀,采用球形结构。旋转灵活,到位准确,密封效果好。独特的结构可有效减少磨损;

2)阀门采用冲气式密封圈,阀门启闭时,阀芯与密封圈之间无接触,当阀门切换完成后,密封圈充气实现弹性变形进行密封。可有效减少阀板的磨损;

3)阀门设有到位开关,并可将开关信号送入PLC和DCS,在DCS操作界面上可以看出阀门的开关状态,方便操作员进行远程控制;密封圈具有检测压力开关,可检测密封圈是否失效破损。该阀采用气动气缸驱动,切换方便迅速;

4)阀门的安装和拆卸相对而言极为简单,仅为法兰盘的安装和拆卸;

5)库顶切换阀可以进行半圆周方向切换。其内部阀芯管道为球形,在球形阀芯的上开有3个相互连通的对应管径的圆孔。

2库顶切换阀远程控制原理

库顶切换阀是由就地PLC和远程DCS联合实现自动控制,由DCS发出(干接点)开关指令控制切换阀开关。

1) 当DCS发出关指令,PLC接到DCS发出关(常开)信号。PLC程序开始运行。PLC发出控制指令;

(1)控制气囊的两位三通电磁阀失电。气囊开始排气。当压力低于压力开关设定值时(压力开关处于长闭状态),压力开关向PLC发出压力低信号;

(2) PLC得到压力开关压力低信号。PLC延时10s,PLC发出指令信号。使控制气动执行机构的两位五通电磁阀得电。阀芯开使旋转,旋转到位后,PLC得到关到位信号。同时送到DCS远程显示阀门关到位;

(3) PLC得到关到位信号后。PLC延时10s,发出指令信号。控制气囊的两位三电磁阀得电。压力开关大于设定值,向PLC发出压力高信号。

2) 当DCS发出开指令时,PLC收到DCS发出开(常闭)信号。PLC程序开始运行。PLC发出控制指令:

(1)控制气囊的两位三通电电磁阀矢电。气囊开始排气。当压力低于压力开关设定值时(压力开关处于长闭状态),压力开关向PLC发出压力低信号。

(2) PLC得到压力开关压力低信号。PLC延时10s,PLC发出指令信号。使控制气动指行机构的两位五通电磁阀得电。阀芯开使旋转,旋转到位后,PLC得到开到位信号。同时送到DCS远程显示阀门开到位。

(3) PLC得到开到位信号后。PLC延时10s,发出指令信号。控制气囊的两位三通电磁阀得电。压力开关大于设定值,向PLC发出压力高信号。

3 常见故障分析

3.1 接线整体错位

库顶切换阀由就地PLC远程DCS联合控制,在所有相关线路全部接好,初步送电调试完成后,与工艺人员共同核对现场阀门动作状态,发现DCS远程操作后,库顶切换阀动作与料仓切换管线不对应。出现问题后对此种故障原因进行分析:仪表施工单位在接线过程中,工艺管线阀门位置没有与工艺管道对应上,造成阀门位置接线整体错位。

对库顶切换阀就地PLC与远程DCS线路核查,在远程DCS控制柜内调整线路,使库顶切换阀线路与料仓切换管线对应。

3.2 库顶切换阀的两位五通电磁阀,气囊阀两位三通电磁阀故障

电磁阀的故障将直接影响到切换阀的动作,常见的故障有电磁阀不动作,主要原因有:电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头;电磁阀线圈烧坏,原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀烧坏;电磁阀卡住;漏气。 电磁阀出现故障后,选择时机对电磁阀进行更换。

3.3 DCS盘后、PLC就地控制柜、现场阀门接线端子松动脱开,库顶切换阀整个控制中任何一个接线端子松动都会引起阀门故障

可采用排除法查出接线松动端子处,先切断气囊阀两位三通电磁阀保险端子在PLC就地控制柜模拟DCS无源接点闭合信号,观察切换阀动作是否完全正常,如正常,可判断DCS输出端接线端子故障;如不正常,在就地PLC控制柜与现场切换阀之间查找故障原因。

3.4气源故障

现场切换阀两位五通电磁阀气源入口、出口、气囊阀两位三通电磁阀气源入口、出口、气源管、活塞式执行机构等,只要在供气环节有气源断开或泄露,都会引起切换阀不能正常切换。处理漏气环节。

3.5压力开关故障

当气囊阀达到压力上限,压力开关会发出断开信号,送至PLC进行程序判断,当气囊阀达到压力下限,压力开关会发出闭合信号,送至PLC进行程序判断。压力开关故障会直接导致PLC程序无法往下运行,切换阀无法正常工作。对压力开关进行更换处理。

3.6气囊阀密封圈漏气

密封圈漏气后,压力开关始终检测不到压力高信号,无法发出断开信号,气囊阀密封圈漏气也会直接导致PLC程序无法往下运行,切换阀无法正常工作。更换破损的气囊阀密封圈。

3.7 PLC程序故障

PLC程序异常会引起切换阀无法正常工作,PLC程序较稳定,此故障很少出现。

3.8 双动作执行机构故障

双动作执行机构故障有转动部位卡住、气缸漏气等,主要方法是更换气缸部分执行机构。

3.9 阀门本体故障

现在阀芯漏气和卡住现象,要停止切换阀运行进行处理。

4结论

切换阀切换正常是煤气化灰库设备安全生产的重要保障。因此,对灰库管线切换阀的运行状况,不断探索和改进故障处理方法。针对库顶切换阀门出现问题的不同情况,要通过准确判断和分析,采取有效处理步骤。

参考文献

[1]乐嘉谦,王立奉.化工仪表维修工[M].北京:化学工业出版社,2004:272-273.

[2]历玉鸣.化工仪表及自动化[M].4版.北京:化学工业出版社,2010:242-243.

上一篇:小议消防备用水泵的启动 下一篇:煤矿井下掘进工作面瓦斯监测和控制技术