300MW机组汽泵低压端密封圈易漏泄原因分析研究

时间:2022-10-05 08:06:40

300MW机组汽泵低压端密封圈易漏泄原因分析研究

摘要:下文主要结合笔者多年的工作实践经验,针对目前我公司300MW机组汽动给水泵低压端密封圈经常出现泄漏问题,分析了原因及提出一些技术上可行的措施。仅供同行参阅。

关键词:汽动给水泵 泄漏 原因分析 处理方法

1概述

目前我公司4台300MW机组共配备8台汽动给水泵,均由上海电力修造总厂生产,型号为DG600-240型,流量为564m3/h,出口扬程为2126.9m,额定转数5131r/mim,轴功率3645.4KW。该泵具有结构简单、工作可靠、效率高的特点。

2 汽动给水泵结构简介与存在问题

1)DG600-240型水泵结构为水平、离心、多级筒体式结构,主要由外筒体和泵内部组件(芯包)组成。芯包可以整体从泵筒体中抽出。高压端(自由端)由法兰及密封圈密封,低压端由保持环、四氟乙烯挡圈和密封圈密封(既外筒体与芯包之间的密封)。

2)目前存在的问题是汽泵低压端密封圈经常出现泄漏现象;①2011年6月30日,6号机B汽泵由于低压端漏泄增大,现场无法进行处理,造成芯包返厂检修;②2012年11月1日3号机B汽泵在停泵过程中低压端突然泄漏,更换后不久2013年3月、4月又分别出现泄漏现象,不但影响机组的经济运行,而且漏泄严重时将影响设备运行的可靠性。③2012年10月之前,5号机的A、B汽泵也存在低压端漏泄情况,10月份机组调停时对5A、5B汽泵低压端密封圈进行了更换,目前运行正常。

3 原因分析

1)密封圈质量较差,汽泵低压端密封圈材质要求为氟橡胶密封圈,规格为φ443.36*6.99如果材质质量达不到要求,就会使密封圈在没有达到检修周期前失去弹性,造成给水泄漏。如果断面直径偏小,则密封紧力不够,同样影响密封性能。

密封圈压缩量不够,密封圈外部是一只规格为φ443.36*2.5四氟乙烯挡圈,如果挡圈厚度偏小,就会出现密封圈压缩量不足的问题,这样在运行中也会容易出现泄漏问题。

2)安装质量有问题,因为密封圈在安装时要嵌入保持环的凹槽内,保持环的棱边比较锋利,如果在安装时安装不当就可能出现密封圈被凹槽的棱边剪破的情况,这样当设备运行一段时间后就会出现泄漏情况。

3)设备结构设计不合理,由于汽泵低压端的密封是对外筒体与芯包端盖间的间隙进行密封,但是当机组负荷发生变化时,给水温度也随之改变,这样给泵芯包也会随着温度的变化产生膨胀和收缩,就会在芯包和筒体间发生相对运动。当机组负荷变化频繁时,芯包端盖与筒体间就会频繁出现相对运动,长久下去,密封圈就会产生磨损,这样就会造成低压端泄漏。

4)保持环发生瓢偏变形,这样密封圈紧力就会出现松紧不均匀现象,紧力小的弧段就会首先出现泄漏。

5) 因为汽泵入口温度经常在160℃以上,所以低压端密封圈经过长期高温后容易出现老化现象,所以需要缩短密封圈更换周期,将其列入机组C修标准项目。

4、解决办法

1)针对密封圈质量较差的问题,目前已得到了解决,已与策划部沟通要求购买原厂家备件,即上海电力修造总厂供应的备件;针对密封圈压缩量不足的问题,目前已将四氟乙烯挡圈厚度由原来的2.5mm增加到3.0mm。

2)针对安装质量问题,要求有安装经验的工作人员进行更换工作,在密封圈安装前先在给泵端盖及保持环处涂抹好凡士林膏,并确认密封圈全部进入保持环凹槽后方可紧固螺栓。

3)针对给泵端盖结构设计不合理情况,已建议在汽泵低压端盖与筒体配合表面开一道深6.5mm,宽7.2mm凹槽,在径向加一道断面直径为φ6.99mmO型密封圈,这样就在筒体与低压端盖间增加了一道径向密封,可以有效的防止泄漏情况发生,这项工作目前还没有实施,需要机组A级检修时将汽泵抽芯包返厂进行。

4)给泵端盖安装前认真清理配合表面,达到光滑无毛刺,设备运行中尽量避免负荷过快波动,以减少密封圈磨损。

5)针对保持环变形的情况,如果变形量超过0.05mm以上时,需要更换新的密封圈。

6)将汽泵低压端密封圈更换工作列入机组C修标准项目,防止密封圈出现老化。

5、结束语

综上所述,在机组投入运行期间!我厂曾发生过机组汽泵低压端密封圈易漏泄事故,针对其提出相关的解决办法,损坏的几率大大降低!确保机组的安全经济满发。

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