某船尾管后轴承温度高的原因分析及应对措施

时间:2022-10-05 06:58:06

某船尾管后轴承温度高的原因分析及应对措施

摘 要:本文简述了某船在航行试验时,尾管后轴承发生了温度高报警并导致轴承烧伤的情况,针对其产生的原因进行了分析,并制定了相应的应对措施。经过航行试验验证,尾管后轴承温度在正常范围内,改进措施效果明显。

关键词:尾管后轴承 ;温度高 ;环保油

中图分类号:U664.2 文献标识码:A

Causes and Preventive Measures for High Temperature of Ship Stern Tube Aft Bearing

CAO Yandong

(Jiangmen Nanyang Ship Engineering Co., Ltd. Jiangmen 529145)

Abstract:This paper analyzes the causes for high temperature alarm and Consequent burnout of a ship stern tube aft bearing during sea trial and formulates the corresponding prevention measures for it which is proved effective by sea trial.

Key words:Stern tube aft bearing;High temperature; Environmental-friendly oil

1 前言

某船在试航过程中,主机转速在80 r/min左右时操满舵,尾管后轴承发生了温度高报警,并且温度不断上升,船上立即停车检查,停车后温度还在继续上升,一度升至80 ℃左右。检查尾管后轴承温度传感器探头电流信号值正常,确认温度传感器没有问题;检查尾管滑油管路系统,确认整个管路系统通畅没有问题;采用顶升法检查尾管前轴承负荷,发现尾管前轴承几乎无负荷,怀疑尾管后轴承负荷偏重;主机盘车检查,尾管处有轻微异响,进入尾管冷却水舱检查,尾管后轴承处异响明显,声音为嗒、嗒、嗒,频率为每秒一次,据此现象初步判定尾管后轴承应该被烧伤了。为了防止损伤进一步扩大从而损伤螺旋桨轴,决定终止试航,由拖轮拖至船厂进坞检查。

2 坞内检查

(1)船舶进坞后,检查螺旋桨轴下沉量,与之前测量的下沉量数据相比较,确认螺旋桨轴下沉了约0.3 mm,初步确认尾管后轴承已经损坏;

(2)进行尾管滑油油样分析检查,将油样化验报告发给滑油供应商道达尔进行确认,厂家确认该滑油各项性能指标满足要求;

(3)拆卸螺旋桨,抽出螺旋桨轴,检查尾管轴承损伤情况,发现尾管后轴承下部烧伤严重(见图1),尾管前轴承无损伤;

(4)将尾管后轴承压出后,用专用仪器检查尾管内孔同心度,发现尾管后轴承处后部上翘了0.07 mm。经过计算,尾管后轴承压装后,后轴承处的实际斜度变为了0.127×10-3rad。根据轴系较中计算书的要求,后轴承的加工斜度要求为0.2 ×10-3rad。

3 原因分析

(1)尾管轴承负荷因素:经查看该船之前的较中以及轴系负荷称重数据,都满足要求,并且MAN都给予了认可。虽然后来检查出尾管前轴承几乎无负荷,但那是在尾管后轴承烧伤后测量的数据,轴系状态发生了变化,没有参考性。另外,尾管后轴承的比压一般都在0.4~0.6 MPa之间,与船级社规范要求的最大比压0.8 MPa相比还有较大的余量。因此初步判断,轴承的负荷分配应该没有太大问题;

(2)尾管变形因素:尾管安装过程中或船体变形等因素导致尾管变形,后轴承座后部比前部上翘0.07 mm,尾管后轴承压装后,后轴承处的实际斜度由0.2 ×10-3rad变为0.127×10-3rad,螺旋桨轴和后轴承的相对斜度变为了0.405×10-3rad- 0.127×10-3rad =0.278 ×10-3rad,虽在船级社要求的0.3×10-3rad的范围内,但由于螺旋桨轴和后轴承的相对斜度相对于原设计值0.405×10-3rad - 0.2 ×10-3rad =0.205×10-3rad变大,可能会导致尾管后轴承后部边缘负荷增大,螺旋桨轴与尾管后轴承之间的油膜难以形成,轴承非正常磨损,最终导致尾管后轴承烧坏、温度高报警,这可能是引起后轴承温度高的因素之一;

(3)环保油(EAL)因素:根据美国环保署VGP(2013)要求,从2013年12月19日起,进入美国水域船长大于等于79 ft的所有商船,在其油水界面均须使用环保油。对于尾管密封,若采用油系统,则尾管滑油必须采用环保油。我们了解到,船舶使用环保油后,多家船厂都出现了尾管后轴承温度高的现象,甚至轴承烧伤的情况。经过多方资料的收集,我们发现环保油在40 ℃ 以下的粘度要比同温度的矿物油粘度低些,这在主机低速运转且运行时间不长的情况下,油膜难以形成,可能导致螺旋桨轴与轴承不良从而引起轴承烧伤。另外,在同等条件下,环保油的油膜厚度要比矿物油的油膜厚度小些,运转初期的磨合能力差些,这在一些设计院以及船级社的案例分析中都有提及,这也可能是引起后轴承温度高的因素之一;

(4)操作因素:该船轴承温度高发生在操大舵角的时候,即在轴系磨合初期打满舵时,特别是在主机转速附近时打满舵,可能会影响螺旋桨轴与后轴承油膜的形成,从而加快后轴承磨损,这也可能是引起后轴承温度高的因素之一。

4 预防措施

虽然导致尾管后轴承温度高的原因复杂,目前很难找到最根本的原因,但我们可以从以下几个方面进行预防和应对:

(1)严格按照轴系较中计算书进行轴系较中,完善施工工艺,确保施工精度,轴系顶升阶段尽量使中间轴承、尾管前轴承的负荷向理论值靠近;

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