盾构机主轴承密封维修改造方法

时间:2022-09-30 03:31:28

盾构机主轴承密封维修改造方法

【摘 要】某盾构机在掘进过程中,主轴承的外周密封损坏,泥砂不断涌入盾体,掘进无法进行,通过在土仓内增加密封的措施,在掘进过程中不断完善维修方案,最终顺利掘进完成剩余的1472多米,经过分析发现该盾构机主轴承密封装配存在缺陷,在出洞后对密封进行维修、改造,提高其综合性能。

【关键词】主轴承外周密封大齿轮磨损密封压板密封固定栓孔密封衬套

中图分类号: U464.133+.4 文献标识码: A

前言

某盾构机在北京地铁某项目左线至238米时,主轴承的外周密封损坏,掘进时泥砂不断涌入盾体、齿轮箱、驱动减速机内,掘进无法进行,而此时盾构机所处的位置正好在一污水箱涵下方,情况异常危险,采取地面加固,常压开仓在土仓内增加2道VD密封,完成带病掘进1472米,出洞后对密封进行改造,更换。

工程地质及水文地质条件:

本标段盾构区间穿越粘质粉土砂质粉土②层,粉质粘土②-2层,粉细砂③层、圆砾④层、粘质粉土④-1层,地层交错混杂,卵石的粒径一般在200mm以内;地层中富含地水下,隧道局部地段下部已进入承压水中,这类地层虽然自身具有一定的稳定性,但由于粉细砂层和地下水的存在,开挖后较易发生意外。

根据区域水文地质资料,本标段盾构区间穿越地层主要为料径在30~90mm之间的卵石层,地下水类型为潜水,局部存在上层滞水,以及承压水。潜水赋存于中下部卵石层中,水位标高11.5~32.0m,区间隧道底板埋深11.5~20.0m,已进入潜水~承压水。地下水详细情况如下:

(一)上层滞水:含水层岩性为粉土③层及粉细砂③3层,含水层厚度0.6~3.2m,水位标高为27.35~29.07m,水位埋深为5.50~7.53m。该层水透水性较差,主要接受大气降水及侧向径流补给,以蒸发、侧向径流、向下越流补给的方式排泄。

(二)潜水:含水层岩性为粉细砂④3层及中粗砂④4层,含水层厚度0.5~6.4m,含水层顶部和底部均为粘性土隔水层;水位标高为19.63~24.87m,水位埋深为11.20~13.76m。该层水透水性好,主要接受侧向径流及越流补给,以侧向径流方式排泄。

(三)层间潜水:含水层岩性为圆砾卵石⑤层及中粗砂⑤1层,含水层厚度2.3~8.5m,含水层顶部和底部均为粘性土隔水层,水位标高为16.53~22.14m,埋深为13.60~16.80m,局部有弱承压性。含水层主要接受侧向径流及越流补给,以侧向径流和人工开采的方式排泄。

(四)承压水:含水层岩性为粉细砂⑦2层、中粗砂⑦1层及圆砾卵石⑦层,含水层厚度2.00~10.45m,含水层顶部和底部均为粘性土隔水层,水头标高为9.87~11.39m,水位埋深为23.17~26.20m,水头高度0.5~4.2m。

一、盾构机主驱动泄漏故障:

盾构机在掘进至某区间238米时,刀盘扭矩增大,作业工人发现从前盾处不断涌出泥砂与泡沫的混合物,经现场核查:盾构机主轴承外周密封损坏,泥沙进入齿轮箱,小齿轮磨损严重,管理人员下令停机进行分析

二、泄漏原因分析:

盾构机主轴承密封可见下图: 盾构机主轴承的内外周密封都是由外侧的4道唇形密封与内侧的3道VD形密封组成,其中唇形密封采用胶粘固定,VD形密封采用混合胶粘在密封槽内。4道唇形密封与3道VD形密封之间组成3个腔,中间用持续不断供给的油脂填充。

当这些密封完好时,腔内的油脂持续不断的供给能形成一定的压力,可以阻止土仓内的水、泥砂及添加剂的混合物进入密封舱及齿轮箱内。

当唇形密封在连续运转摩擦后,温度升高,橡胶材料容易软化,从而降低了其材料的硬度,使其与周边钢衬套密封间隙变大,同时密封钢衬套与胶粘部分容易分离挤压变形,这时大大降低了其密封的效果,外部泥沙很容易进入密封舱内。

当VD形密封由于粘接不牢,主轴承不断旋转摩擦,VD形密封很容易被挤压变形、拉断,注入的密封油脂会从VD密封断裂处流入驱动齿轮箱,这时注入密封腔内的油脂不能全部供给前面的唇形密封,导致唇形密封供脂不足,密封压力急剧降低,泥砂轻易从土仓内轴承环处进入,穿过唇形密封、VD密封,进入主驱动大齿轮箱,随着不断推进大齿轮箱内的泥砂越积越多,并填满大齿轮箱,最后通过位于3号、4号减速机之间的1个检查口及大齿轮箱最下方的2个排污水口涌入盾体(如图所示)。主轴承和齿轮在转动中,带动泥沙严重的磨损密封(唇形密封、VD密封)、衬套、齿轮(轴承大齿轮、电机小齿轮),会造成诸多不可严重后果:①密封损坏、泥砂直接涌入齿轮箱,大齿轮严重磨损、无法啮合;②衬套磨损严重轴承滚珠外漏,轴承报废。而此时仍有1472米未掘进,给接下来的施工造成了很大的困难。

三、制定整修改装方案:

经施工方、盾构机设计制造方及业内专家共同研究决定以下整修、改装方案:

1、对主轴承密封进行洞内常压开仓维修,通过在主轴承外外周土仓壁处增设2道VD型密封、更换驱动小齿轮,阻止土仓内的水和泥沙进入到密封舱和齿轮箱内,保证主轴承、大齿轮不被继续磨损,完成剩余1472米掘进,维修方法如下图所示:

2、出洞后进行主轴承(含大齿轮)、密封更换,主轴承唇形密封安装时增设压板,通过螺栓、压板将密封牢固的安装在密封衬套上,改变其安装方法。如下图:改造后的密封。

四、洞内主轴承密封整修方法:

1、由于238米处上方有污水箱函,无法进行地面加固,选择在区间315米时停机,在地面打5排C15素桩,素桩在盾构机前50cm,成C型,然后打4眼深28米的降水井进行降水;盾构机掘进至加固区后,通过注浆系统向土仓注入C15素灰,36小时后常压打开人闸仓,人工对土仓内的C15素灰进行清除。

2、将提前加工好的VD密封内外周钢型密封衬套各分为6块组合成环形焊接在主轴承外圈土仓壁侧,将2道VD密封装入密封衬套内,同时在密封舱内设置了2道油路,采用注入30~35MPa盾尾油脂不断填充来阻止泥砂进入。

3、清理大齿轮箱内泥砂,更换驱动电机小齿轮,联轴器,增设一台盾尾油脂泵和一台集中油脂泵,掘进中不断进行油脂补给。

4、在掘进过程中派3人专门负责齿轮箱内观察,将主轴承密封内留存进入到齿轮箱了得泥沙不断进行清理,并采用清水不断冲洗大齿轮箱,避免齿轮被泥砂进一步磨损。

5、推进过程中,仍有少量泥砂涌入到大齿轮箱,同时用来密封的盾尾油脂也不断的涌入大齿轮箱,由于油脂粘稠,清水无法将油脂带出,将下部5、6号驱动电机及减速机整体拆除,采用8台电机驱动,每次掘进完成以后通过减速机孔人工清理盾尾油脂和泥砂混合物,同时上部采用循环清水进行齿轮箱不断清洗。在全体人员的共同努力下,顺利完成剩余1395米掘进。

五、出洞主轴承密封改造方法:

1、盾构机出洞后,将电机、主驱动拆解,在主轴承3道VD密封和4道唇形密封安装环面上钻72个Ф10x20的螺栓孔。

2、制作刚性环形密封压紧条,并在压紧条与密封安装环对应孔位打孔。

3、安装VD及唇形密封时,采用黏贴和螺栓压紧条装置固定,保证密封不被挤压变形、不会脱落,大大提高密封效果和使用寿命。

结论:通过土仓增加VD密封盾尾油脂密封可以有效阻止泥砂进入密封和齿轮箱,及时清洗齿轮箱,能够使盾构机安全顺利掘进完剩余1395米成功出洞。成为有效的补救办法。

经实践证明:对主轴承VD、唇形密封装配方法进行改造,采用螺栓压板固定,可以有效的、大幅度提高密封的牢固性与稳定性,使其在使用过程中更安全、可靠。

参考文献

[1] 朱科峰. 盾构法隧道施工背后注浆技术. 广东土木与建筑,2003,19-21.

[2] 张凤祥,傅德明,杨国祥,项兆池.《盾构隧道施工手册》[M]. 北京:人民交通出版社,2005.

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