选厂磨矿系统技术改造的生产实践

时间:2022-09-29 10:36:22

选厂磨矿系统技术改造的生产实践

摘要 选厂改一段磨矿为两段磨矿,提高磨矿能力,保证铁精矿品位大于64%,含硫<0.2%,提高铁精矿产量,增加集团经济效益。

关键词 两段磨矿;高频筛;台时处理量

中图分类号TD921 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2011)46-0037-02

0 引言

徐州铁矿集团选厂技改前年处理原矿50万t,半成品36.64万t。随着开采的深入和吴庄矿的投产。矿石嵌布粒度越来越细,产量不断扩大,要求磨矿能力加大,而吴庄矿磨矿细度-74um达到80%以上,才能获得64%以上的铁精矿。选厂于2008年底完成了磨矿系统技改,以提升磨矿能力。

1 矿石性质

选厂处理的矿石2/3来自吴庄矿,吴庄矿石是产于接触带与层间破碎带复合构造中的含铜钴硫化矿、形态复杂的富铁矿床。在回收铁矿的同时,可综合回收其中的钴和铜金属。

1.1 矿石性质

吴庄矿属于接触交代―矽卡岩型铁矿床,以磁铁矿为主、并伴生有Co、S、Cu、Au、Ag等多元素。可以回收的金属有铁、铜、钴、硫、金、银等。回收的主要矿物铁以原生磁铁矿和赤――磁铁混合矿存在,铜、钴、硫均赋在硫化矿中。

1.2 矿物组成

金属矿物主要是磁铁矿,其次为赤铁矿,少量镜铁矿、黄铁矿、微量黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿、磁黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、白铁矿、褐铁矿等。脉石矿物主要是方解石,其次为绿泥石、云母,少量绿帘石、透辉石、透闪石、石英、长石等。

1.3 主要金属矿物嵌布特征

1)磁铁矿:为主要金属矿物,约占55%~75%,以他形粒状集合体为主,粒径一般0.03mm~0.05mm,小者小于0.02mm。(老矿体的铁矿一般嵌布粒度为0.05mm~0.5mm,大者可大于2mm);

2)赤铁矿:系假象赤铁矿化的结果,呈他形状,粒径大者0.2mm~0.3mm,一般0.03mm~0.04mm,小者小于是0.02mm;

3)黄铁矿:是主要含钴矿物,约占3%,一般呈半自形他形晶,粒状不均匀嵌布,粒径大者1mm~2mm,一般0.05mm~0.1mm,小者小于0.02mm;

4)黄铜矿:是主要含铜矿物,呈它形浸染于脉石矿物中。粒径大者0.6mm~0.7mm,一般0.03mm~0.05mm。

1.4 矿石结构构造

1)结构:以他形细粒结构为主,磁铁矿、黄铁矿、黄铜矿晶体是不规则粒状。当磁铁矿边缘被赤铁矿交代时,形成交代结构;还可见叶片状结构、晶粒充填结构;

2)构造:由磁铁矿、少量黄铁矿组成的块状或致密块状构造,少数磁铁矿呈较大的斑点浸染于脉石的浸染构造,条带状构造、角砾状构造等。

1.5 原矿化学多元素分析

吴庄矿石多元素分析:

项目,TFe,Co,Cu,S,P,Al2O3,SiO2;

含量%,49.50,0.022,0.059,2.65,0.0162~0.035,1.12, 6.53;

项目,CaO,MgO,FeO,TiO2,V2O5,MnO,其它;

含量%,8.25,5.14 ,18.36,0.065,0.002,0.064,微量。

新矿体的矿石性质和老矿体有明显差异,主要为铁矿石中铁的嵌布粒度细,选得铁精矿品位低,其次为原矿中S含量高,造成铁精中含硫超标。

2 原选厂磨矿工艺及存在问题

徐州铁矿集团选厂是一座中型黑色金属选厂。磨矿系统改造前是一段闭路磨矿,MQG2700*2100磨机和2FG-1500螺旋机构成闭路系统。磨矿细度-74um占65%~70%,磨矿分级溢流入浮选,进行铜硫混浮,浮尾选铁的先浮后磁联合流程。

存在问题:

1)因吴庄矿投产使用,其矿石嵌布粒度较细,含硫平均2.5%左右,磨矿细度-74um 达80%以上时,铁精矿品位才能达64%以上,含硫低于0.2%,因此必须细磨才能保证生产出合格铁精矿;

2)吴庄和镇北两矿同时出矿,年出矿能力达60万t以上,而选厂年处理原矿仅50万t,半成品36.64万t,磨矿能力不能满足生产要求。需增加磨机能力,才能完成生产任务。

3 技术改造及效果对比

3.1 技改内容

1)在一段磨机分级溢流后添加CTB1050磁选机先磁选抛尾,尾矿入南浮选系列回收铜钴精矿,CTB1050磁选粗精矿入高频筛筛分;

2)新增1台2100*3600溢流型球磨机和6台MVS2420高频筛构成磨矿筛分系统,二段磨机前添加一台Ø750浓缩磁选机脱水;

3)CTB1050磁选机粗精矿经泵站后泵入高频筛检查筛分,筛上粗粒级经Ø750浓缩机浓缩后进入2100*3600磨机细磨,磨矿产物和筛下一起入北浮选脱硫,北浮尾再磁选选铁工艺。技改后磨浮系统工艺流程见下图。

3.2 技改前后的生产技术指标对比

1)生产能力的明显提高

改造前2008年全年加工原矿462 274t,生产铁精矿237 493t。改造后生产调试阶段2009全年加工原矿503 266t,生产铁精矿275 443t。而现在2010年全年加工原矿662 401t,生产铁精矿362 134t,超2009年铁精矿量86 691t,为2009年铁精矿量的1.315倍。

2)选矿技术指标仍能保证

2009年全年吴庄矿仅占41.42%,年生产铁精矿品位为64.77%、含硫为0.147。2010年吴庄矿量加工原矿的68%,仍保证铁精矿品位为64.82%含硫0.18%。

4结论

1)选厂的生产能力大幅提高,经济效益明显。通过磨矿系统的改造,磨矿能力有2008年25t/台.时左右提高到现在35T/台.时左右,年可多生产铁精矿10万t,年增加产值10000万元。实践证明磨矿系统改造是成功的;

2)选矿技术指标得到保证,铁精矿品位仍保证大于64%,含硫小于0.2%,此技术指标在生产中得到很好证明。

参考文献

[1]沈超红,欧阳苏腾.国内创业环境研究综述[J].企业技术开发,2004,23(9).

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