时间:2022-09-28 05:31:02
摘要:石油化工生产废水,废水为典型的炼油废水,水中含有矿物油,和硫化物,属于较难生化污水,处理工艺中采用了高级氧化技术对污水中的硫化物进行了预处理,出水再用接触氧化处理工艺,末端采用生物强化技术对出水进行强化处理,出水COD在60mgl以下。
关键词:炼油废水含硫污水接触氧化催化氧化
中图分类号:TE08文献标识码: A
1、概述
(1)污水水量及水质
根据厂方提供的数据,废水排放量为720m3/d,水质情况如下表:
废水类别 CODmg/L S2-mg/L 氨氮
废水 2500 300 30
(2)处理要求
根据该公司要求,处理后污水达到厂方要求的排放标准。
废水水质指标 COD 氨氮 悬浮物 PH
数据 ≤60 ≤8 ≤20 6-9
2、工艺选择
(1)工艺选择
1)油的去除
含硫废水中油的含量也较高,进行后续处理时,也先要进行必要的除油处理,本工艺选用隔油+溶气气浮的处理工艺。
2)硫化物的去除
a化学沉淀法
用化学沉淀法处理该废水工艺简单,投资也小,实验效果也很好,用硫酸亚铁作为沉淀剂使硫离子形成难溶性的硫化亚铁加以去除,当硫酸亚铁的投加量为11g/L时,废水中的硫化物几乎能完全去除,经测定出水硫化物的含量为5mg/L左右。但该法形成的细小沉淀物沉降性能较差,泥水分离困难,同时产生大量的黑色硫化亚铁污泥,后续处理手段困难,对环境造成二次污染。
b臭氧氧化法
用臭氧氧化方法也可以去除废水中大部分硫化物,从我们实验效果来看,废水经过臭氧氧化后,硫化物去除率可以达到92%左右,该废水经臭氧氧化后硫化物含量可以降至30mg/L左右,但是臭氧化学性质很不稳定,需要现场制备,需要的臭氧量很大,因此投资费用和处理成本都很高,同时臭氧对设备的腐蚀性也很大,后续设备保养比较困难。
c二氧化氯氧化法
二氧化氯氧化法对硫化物的去除也有一定效果,但药剂的投加量很大,处理效果不十分理想,硫化物的去除率在75-85%左右,用二氧化氯氧化后废水硫化物含量降至75mg/L左右,同时加入的药剂经过反应后产成大量的氯离子,对后续的生化反应有一定影不良影响。
d双氧水氧化法
用双氧水做为氧化剂的催化氧化工艺处理工业废水是专利技术。结合硫化物废水本身的实际特点,在选择适当催化剂的条件下双氧水氧化硫化物的效果非常理想。从试验效果来看,废水经过催化氧化后,硫化物去除率可以达到97-98%左右,该废水经双氧水催化氧化后硫化物含量可以降至8mg/L左右,废水中的硫化物转化为亚硫酸根和硫酸根存在于废水中,不会造成二次污染,对后续的生化系统也不造成影响。这种方法操作简单,设备投资费用和运行费用较低,实际运行过程中设备的维修保养比较容易。
e催化氧化法与气提法的比较
汽提法也是炼油厂常用的处理高浓度含硫废水的方法。两种处理方法对比如下表:
处理方法 技术成熟可靠程度 工艺流程 物料回收 处理效果 运行费用 投资及占地面积
汽提法 成熟、大型炼化企业使用较多 复杂 在浓度较高时可以回收 对硫化物、氨氮处理效果均较好 较高 大
H2O2催化氧化法 比较成熟、但炼油行业实例尚较少 简单 不可回收 硫化物的处理效果好于氨氮 较低 小
考虑到投资及占地等因素,本设计推荐采用催化氧化法对高硫废水进行预处理。
(3)其他污染物的去除
1)接触氧化工艺
生物处理法主要分为厌氧法和好氧法。
废水厌氧生物处理过程不需另加氧源,故运行费用低。此外,它还具有剩余污泥量少,可回收能量(CH4)等优点。其主要缺点是反应速度较慢,反应时间较长,处理构筑物容积大等,为维持较高的反应速度,需维持较高的反应温度。好氧生物处理是在有游离氧(分子氧)存在的条件下,好氧微生物降解有机物的处理方法。
2)MBBR工艺
MBBR工艺原理是运用生物膜法的基本原理,充分利用了活性污泥法的优点,有克服了传统活性污泥法及固定式生物膜法的缺点。该方法通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水,所以在曝气的时候,与水呈完全混合状态,微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用,使空气气泡更加细小,增加了氧气的利用率。
3、工艺流程及说明
2.1工艺流程图
污水
调节池地沟回水
隔油装置浮油 带式压滤机 污泥外运
气浮装置 絮凝剂、助凝剂
催化氧化器
鼓风机接触氧化池
MBBR反应池
沉淀池污泥池
中间池
高效过滤器
监测水池
2.2工艺流程说明
(1)污水流程
从生产区排放的污水进入调节池进行水质水量的调节。经调节池均化后的污水首先泵入隔油池去除油滴,出水自流进入气浮设备,去除悬浮颗粒后自流进入催化氧化器,在催化剂存在的情况下,通过空气氧化作用,彻底去除水体色度和部分COD和大部分硫化物,后自流进入接触氧化池,在有氧环境下,利用好氧生物活动分解有机物,出水经MBBR反应池进一步去除COD、硫化物,后自流进入中间池,泵入高效过滤器进行深度处理后流入监测水池用于监测水质。
(2)污泥流程
沉淀池出泥排入污泥池,经泵提升入带式压滤机进行脱水处理,出泥集中清理焚烧。滤液经地沟回流至调节池重新进入系统处理。
4、主要处理单元
(1)调节池
数量:1座
有效容积:360m3(HRT=12h)
结构形式:全地下钢砼。
外形尺寸:10000×8000×5000
主要配套设备:
调节池提升泵(潜污泵)
数量:2台,1用1备
(2)隔油装置
数量:2座
总有效容积:51.84m3
外形尺寸:1800×5900×2500
材质:钢制防腐。
主要配套设备:
JYG型集油管
数量:2套
材质:碳钢
(3)气浮设备
数量:1套
结构形式:碳钢。
外形尺寸:6000×2000×2500
(4)接触氧化池
降解有机物
数量:1座
有效容积:864m3(HRT=28.8h)
结构形式:全地上钢砼。
外形尺寸:8000×24000×5000
主要配套设备:
填料及曝气设备一套。
(5)沉淀池
数量:1座
有效容积:126m3(HRT=4.2h)
结构形式:全地上钢砼,平流沉淀形式
外形尺寸:8000×3500×5000
主要配套设备:
刮泥机
数量:1套
材质:碳钢
(6)监测水池
数量:1座
有效容积:112.5m3(HRT=3.75h)
结构形式:全地下钢砼。
外形尺寸:5000×5000×5000
(7)污泥池
数量:1座
结构形式:全地下钢砼。
外形尺寸:5000×5000×5000
主要配套设备:
污泥泵
数量:2台,用一备一。
(8)带式压滤机
数量:1台
主要参数:带宽=500mm
(9)中间水池
数量:1座
有效容积:112.5m3(HRT=3.75h)
结构形式:全地下钢砼。
外形尺寸:5000×5000×5000
主要配套设备:
高效过滤器进水提升泵
数量:2台
(10)催化氧化器
数量:1座
有效容积:56.5m3
外形尺寸:Φ 4000×5000
(11)MBBR反应池
降解COD、硫化物。
数量:1座
有效容积:288m3
外形尺寸: 8000×8000×5000
(12)高效过滤器
数量:1台
外形尺寸:Φ2000×2800
材质:碳钢
主要配套设备:
高效过滤器反洗泵
数量:1台
(13)鼓风机
数量:2台,1用1备
材质:碳钢
5、运行成本
序号 项目 数据(元/吨)
1 电费 0.73
2 药剂费用 0.285
3 人工费用 0.56
4 合计 1.575
6、处理效果
该废水处理工程自2012年建成运行至今,整套设施一直运行高效稳定,多次监测结果表明,该处理系统工艺流程设计合理,出水水质可达到设计要求,处理效果见下表
项目名称 调节池进水 隔油/气浮出水 催化氧化出水 接触氧化/MBBR出水 平均总去除率%
COD mg/l 2500 2300 2000 ≤60 97.6
硫化物 mg/l 300 250 8 ≤1 99.7
7、结论
(1)采用隔油+气浮+催化氧化+A/O+深度处理为主的处理工艺,该污水可达到厂方要求,催化氧化对硫化物去除有很好的效果,生化处理系统良好。
参考文献:
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