500KV变电站电气安装调试期间存在问题分析和对策

时间:2022-09-26 01:38:50

500KV变电站电气安装调试期间存在问题分析和对策

摘要:随着电网建设速度的加快,新建变电站较多,在电气设备的设计、制造、安装和调试中不断发现一些需要改进的问题,为了避免后续工程出现同样问题,在此将对各变电站发生的问题、原因和处理方法供大家参考指正。

关键词:回路;母线;断路器;对时;装置;开关

中图分类号:TM763 文献标识码:A

1 存在问题:500kV德宏变现场试验发现,220kV断路器本体三相不一致。西门子生产的断路器非全相保护中本体三相不一致保护用时间继电器Y1动作电压在133.7V~134.2V之间,动作时间(整定值3.5s)在3498~3541ms之间,虽然满足云南电网公司反措要求,但动作功率偏小,在0.385W~0.403W之间。

解决办法:采取在时间继电器和出口中间继电器线圈上并联电阻,电阻值为2,7KΩ,用以提高动作功率(4~5W)。经过西门子厂家在工厂进行试验,证明此方案可行。同时对500kV博尚开关站500kV西门子断路器本体三相不一致保护也进行了改进。

2 存在问题:500kV德宏变现场测试发现主控室UPS采用双交流电源工作,不符规范要求,本工程采用双交流电输入主要是对两路直流蓄电池供电,按照事故应急供电要求,交流电供给直流电系统应为一个回路供电,另一回路的交流电作为备用。

处理方法:根据事故应急电源要求,将交流供电回路改为单回路供电,双直流回路供电改为一个回路供电,另一回路备用。

3 存在问题:GPS采用脉冲对时问题

在对GPS对时调试过程中,发现母差保护采用脉冲对时,对时精度不如采用B码对时。

处理方法:经过现场调校,对所有采用脉冲对时的盘柜,全部改为B码对时,满足对时精度要求,保持了对时的统一性。

4 存在问题:500kV断路器合闸监视回路不能完全监视合闸回路。

解决办法:在断路器保护屏端子排处将对应端子分别短接,并取消不需要的端子回路(在电缆两端断开)。

5 存在问题:西门子出产的500kV隔离开关在合闸状态,接地刀闸能够合上。

解决办法:加装电气闭锁装置。

6 存在问题:主变高压侧断路器失灵动作保护仅动作后跳主变中压侧断路器,解决办法:改为起动主变非电量保护跳主变三侧。

7 存在问题:500kV线路保护双通道通信设备电源配置不满足反措要求,如RCS-931光纤差动保护装置的两个MUX-2M设备使用同一组48V电源。

解决办法:应改为分别使用I、II组通信电源。

8 存在问题:A、B套主变保护500kV侧差动保护用的交流电流回路与安稳装置共用,不能保护回路电源可靠性。

解决办法:为了保证差动保护交流电流回路能够单独使用。经过设计变更后,将安稳装置改接至其他保护级二次绕组,故障录波器改接至测量级二次绕组。

9 存在问题:35kV母线PT端子箱内,消谐装置电源受隔离开关电源限制,正常运行时隔离开关电源断开,导致消谐电源消失。

解决办法:整改为消谐电源不受隔离开关电源开关控制。

10 存在问题:500kV和平变扩建工程中,和平-宝峰间隔隔离开关与母线安全净距问题。和平-宝峰间隔(第一间隔)编号为57112隔离开关安装完成后,按照规范要求进行隔离开关与主变母线500kV高压测软母线引流线的安全净距测量,当隔离开关在分闸位置时,发现隔离开关拐臂位置的均压环与软母线引流线安全净距不能满足《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90中屋外配电装置的安全净距要求。

解决办法:调整主变压器进线引流线弧垂高度,经过调整后满足运行要求。

结论

在变电站建设中,对已经发现的问题和处理方法进行总结十分必要,对后续变电站建设工程可以避免同类问题的发生,各单位要在设计方面和设计图纸审图时,对诸如配电装置与母线及带电部位的安全净距不足的问题作为重点审查,要加强事前控制和过程控制,发现问题及时处理;改扩建工程中,要注意设备选型变化对安全净距和电源回路的影响和预防。

参考文献

[1]陈刚化,张开贤,程玉兰.电力设备异常运行及事故处理[M].北京:中国水利电力出版社,1998.

[2]DL/T596-1996,电力设备预防性试验规程[S].

[3]《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90.

[4]设备说明书.

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