苯加氢装车系统尾气收集改造

时间:2022-09-26 08:28:57

【前言】苯加氢装车系统尾气收集改造由文秘帮小编整理而成,但愿对你的学习工作带来帮助。2 问题的提出 由于苯类物质具有极强的挥发性,根据有关技术资料统计,装车过程中苯类产品的挥发量占装车总量的1-1.5‰,气温越高苯类物质挥发越剧烈,按此挥发量计算,平均每天苯类产品损失约为0.3-0.45吨,高峰时达到0.6-0.75吨,每年的挥发量约为180吨左右,挥发量...

苯加氢装车系统尾气收集改造

摘要:针对莱钢10万吨苯加氢装车系统存在的实际问题进行分析,通过增设一套尾气回收装置,解决了环境污染问题和对职工身体健康造成严重威胁,并对装车尾气进行回收利用,有效解决了尾气放散,节约了能源,保护了环境,改造达到了预期目的.

关键词:苯加氢 鹤管环保尾气回收

【分类号】:TU855

1 引言

苯加氢生产线装车系统现有8套装车鹤管装置,其中粗苯卸车装置两套,平均每天苯类产品装车量300吨左右,高峰时装车量可达600吨/天,粗苯卸车量160吨左右,年装卸量最大可达15万吨。

2 问题的提出

由于苯类物质具有极强的挥发性,根据有关技术资料统计,装车过程中苯类产品的挥发量占装车总量的1-1.5‰,气温越高苯类物质挥发越剧烈,按此挥发量计算,平均每天苯类产品损失约为0.3-0.45吨,高峰时达到0.6-0.75吨,每年的挥发量约为180吨左右,挥发量较大,不仅造成资源浪费,还对环境造成了污染,更对现场操作人员的健康造成了威胁。

下表为2014年对装车口区域检测结果,通过检测结果来看,尾气排放含苯类物质超标严重,尤其伴随环境温度的升高,苯类物质的挥发量逐渐升高,现场有毒害气体已经超过职业卫生允许接触限值,装车现场环境恶劣。

装车现场苯气浓度较高,不符合GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值――化学有害因素》中对于苯、甲苯、二甲苯工作场所浓度的相关要求,对职工身体健康造成严重威胁。

3 改造方案的制定与实施

主体装置采用三个吸附罐并联工作,运行时相互切换,共用一套管路系统。一个吸附罐进行吸附,一个吸附罐进行解吸和干燥,一个罐作为备用,定时切换。运行过程中,尾气进入吸附罐后,其中的有机溶剂被活性炭吸附下来,净化后的气体通过放散管排入大气。

装车过程中产生的尾气被风机吸入尾气吸收净化系统,首先进行降温、阻火和过滤,保证洁净的气体进入吸附罐。主体装置采用两个吸附罐并联工作,运行时相互切换,共用一套管路系统。一个吸附罐进行吸附,另一个吸附罐进行解吸和干燥,定时切换。运行时,尾气进入吸附罐后,其中的有机溶剂被活性炭吸附下来,净化后的气体通过管道回到尾气风气入口,多余气体通过放空管道排入大气。吸附在活性炭上的苯、甲苯、二甲苯等(以下称三苯混合物)用水蒸汽进行解吸。蒸汽穿过活性炭床层,将被吸附的三苯混合物解吸出来并带入冷凝器,解吸气体被冷凝下来流入分层槽;在分层槽内,三苯混合物和水靠重力自动分离,上层的三苯混合物自流进入地下收集槽,定期送入粗苯原料槽,下层的化学污水自流进入地下废水收集槽,定期送入除盐水罐。活性炭完成脱附并经新鲜空气干燥后,切换回吸附状态,从而完成一个循环,整个过程在PLC控制下连续自动运行。

活性炭吸附罐依次经过二级吸附、一级吸附、解析干燥三个阶段,其中解析干燥需要经历蒸汽热吹脱附(45分钟)、脱附延时(5分钟)、间隔(15分钟)、空气干燥(15分钟)、等待(3分钟)5个阶段,合计83分钟后进入二级吸附状态,二级吸附83分钟后转换为一级吸附状态,一级吸附83分钟后进入解析干燥状态,从而完成一个循环。

改造过程中,考虑到装卸车一般为间歇进行,以白天装车居多,经与设备厂家研究确定吸附装置间歇运行的方案,增设了程序记忆功能,即装车时开启该系统,停止装车后停止系统运行,待下次开机运行后仍延续上次停机时状态继续运行。

3.1 装置特性

1)较高的安全性能

为确保安全,设有温度控制系统、泄压防爆系统和水喷淋系统。根据化工装置制造要求,现场控制箱采用正压防爆,其他自控仪表等按dIIBT4防爆要求进行设计、选型、制作和安装 。

2)优异的吸附性能

活性炭选择专用于吸附汽油的煤质空气净化炭,装填高度为1.1米,碘值≥1000mg/g,装填质量900kg/罐,具有吸附性能高,易脱附的特点。

3)可全自动运行,无人值守。

工艺流程通过PLC控制进行自动化操作,各工艺步骤严格按照时序控制,温度、压力、流量和阀位的工况实时显示,故障及时报警并显示位置,使得吸附器的吸附、解吸和干燥连续稳定地循环运行。

4)操作弹性大,运行可靠

可以根据原料气流量和三苯混合物的含量随时对吸附时间进行调整,从而适应生产工序的变动。

5)装卸车鹤管均设有独立的尾气吸收管道

通过气动切断阀与尾气吸收主管路连接,尾气吸收主管路及8个支管均设压力变送器,信号引入成品装车控制系统,通过PLC程序控制气动切断阀动作,实现各装车鹤管尾气吸收系统相对独立运行。

4 效果评价

1)现场环境大幅改善

项目改造后,通过对装车过程中装车口处大气中苯类物质含量测定,苯类物质含量由实施前的100mg/m3以上降低至实施后的5mg/m3以下,尾气系统解析后放散总管处净化尾气中苯类物质含量为5mg/m3以下,装车系统5m范围内检测苯气为0,装车现场气味大、环境恶劣的情况得到彻底改善。

2)回收苯类物质统计情况

3)运行费用(平均每天运行时间按10小时计算)

电费:(7.5kW*2+3kW×15/60+0.37)×3650h×0.5元/kWh =2.9万元

水蒸气:300kg/h×3650h×150元/t =16.4万元

活性炭更换费用:1.8t×1.5万元/t×1次/a=2.7万元

总计:22万元/年

4)效益情况核算

自2015年4月13日成品装车尾气回收系统投入运行,至7月31日,系统装车外发共计19762吨。成品装车尾气回收系统回收苯类物质37.9m3

回收率=37.9*0.87/19762=1.669‰

按照此回收率计算,年装车量8万吨计,年苯类物质回收量:

80000*1.669‰=133.5吨

以回收苯类物质4500元/吨计,年回收苯类物质价值60余万元。刨除水、电、蒸汽、氮气等能耗成本:

年增效60-22=38(万元)

5 结论

通过对装车系统的改造不仅给职工创造了一个健康的工作环境,而且杜绝了苯类物质尾气的放散,节约了能源,保护了环境,经济效益和社会效益显著。

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