巴西深海盐下探井PAO DE ACUCAR井堵漏技术探索

时间:2022-09-25 01:54:01

巴西深海盐下探井PAO DE ACUCAR井堵漏技术探索

【摘要】随着石油勘探开发的发展,钻井过程中出现的井漏问题日益突出,严重制约了勘探开发进程。特别是溶洞性漏失,堵漏难度大、时间长,极易造成井壁垮塌,导致卡钻事故,甚至是堵漏失败,被迫弃井,严重影响了钻井的安全和速度。本文所述Pao de Acucar井在堵漏过程中,主要存在以下难点:一是的漏层位置确定难;二是漏层形状确定难;三是溶洞性漏失堵漏材料选择难;四是漏层在有气体溢出情况下,泥浆密度可调窗口窄;五是深海作业受天气、地面条件和井况等因素影响,作业难度加大。本文从井漏发生经过、前期堵漏及失败原因分析、堵漏技术探索等方面阐述,探索应对溶洞性漏失的措施,以便在类似井进一步实践完善和推广应用。

【关键词】溶洞性漏失 深海 堵漏 探索

1 井况概述

1.1 工程简述

PAO DE ACUCAR井是部署在巴西BMC-33区块的一口探井,位于PAD构造。设计井深7218.5m,水深2821m。勘探目的层是盐下Lagoa Feia组碳酸盐岩。本井于2011年8月9日开钻,设计钻井周期131天。井深6541m至6609m钻进过程中发生井漏,钻井液只进不出。井漏发生后,先后进行了9次泥浆堵漏,2次注水泥浆堵漏及1次下尾管封堵。目前已经顺利地恢复钻进,已下的套管程序为Ф914.4mm * 2910.90m + Ф558.8mm * 4002.99m + Ф406.4mm* 3701.65~5502.60m+ Ф355.6 * 6468.08m + Ф244.5mm * 6043~6608m。

1.2 地质认识

本井钻遇盐下碳酸盐岩层4 0 2 0~6466m,盐下碳酸盐岩储层分为三套Unit A,Unit B和Unit C。Upper Unit A层段6466~6541m地层以泥岩、灰岩和薄白云岩互层为主,物性较差。6541m~6609m层段为Lower Unit A,推测储层段洞缝发育。通过与邻井进行地震相和测井特征对比,本井6541m 以下漏失地层LWD测井电阻20 ohmm,与邻井油层段相当。通过邻井对比以及实际井漏情况可以断定,本井遭遇井漏确为溶洞性漏失。

2 堵漏施工过程与成效

2.1 井漏发生经过

2011年10月12日钻至井深6541m时发生溢流,溢流量为171 bbls。钻进时钻井液密度为9.0ppg,关井立压185psi,套压740psi。溢流出的流体为轻质油。溢流发生后,使用密度为9.4ppg的钻井液压井成功后发生井漏,井口无返出,漏速大约为1000桶/小时。

2.2 前期堵漏及失败原因分析

2.2.1 桥浆堵漏、挤水泥堵漏施工

10月14日进行堵漏作业1次,泵入100桶 Form-A-Plug和25桶 Form-A-Squeeze。密度调整为9.3ppg,平均漏速100桶/小时。钻进至6594.5m,漏失严重,无返出。于是改用海水强行钻进,钻进期间无返出,强钻至井深6609m扭矩增大,上提摩阻增加300KN,划眼后上提钻具,停泵观察,10min后下放钻具距井底20m遇阻。考虑到钻具安全,停止强钻,继续堵漏。10月25日,泵入75桶 Form-A-Squeeze 和100桶 Form-A-Plug,漏速降至390桶/小时;10月26日,泵入100桶170ppb LCM pill,20桶 Form-A-Squeeze pill,200 桶 Form-ASet ,10桶 Form-A-Squeeze ;10月27日,泵入50桶 9.4ppg Schlumberger spacer,167桶 12.4 ppg Schlumberger Losseal pill,25桶 9.4ppg Schlumberger spacer,静堵后漏速为250桶/小时;10月28日,泵入50桶 “X-Prima”spacer,116 桶 “X-Prima BridgePak” LCM ,25桶 “X-Prima” spacer。通过这4次堵漏作业,使漏速从最初的1000桶/小时降至150桶/小时。

10月30日~11月2日,进行LWD测井。下仪器之前又进行了1次堵漏作业,泵入80桶50ppb堵漏浆(20ppb中粒碳酸钙,10 ppb MIX II Medium,10 ppb MIX II Fine,10 ppb Vinseal Fine)。根据LWD测井结果,决定注水泥堵漏。

11月3日进行挤水泥堵漏。泵入200桶15.8ppg水泥浆,水泥浆中加入0.5磅/桶的BJ Fiber Ultra。扫水泥塞时仍发生严重漏失,漏失速率200-300桶/小时,堵漏失败;11月6日,再次泵入200桶15.8ppg硅粉堵漏水泥浆(700袋水泥+添加剂 + ultra fiber + 83桶水),钻水泥塞时井口不返,注水泥堵漏未起到预期效果。经反复讨论研究,决定下尾管封堵漏失层。

11月8日~10日又进行了3次堵漏作业,为下尾管作准备。11月8日,泵入50桶Form-A Squeeze、183桶Form-A Set AK和 27桶Form-A squeeze。11月9日泵入85桶New Park 堵漏浆。11月10日泵入110桶Form-APlug堵漏浆,漏失速率保持在100桶/小时左右。11月12日,下入9-5/8”尾管并固井。目前已成功地封堵了漏失层,并恢复钻进作业。

2.2.2 前期堵漏失败原因分析

(1)通过多次堵漏,判断PAO DE ACUCAR井的漏失是溶洞性漏失,但溶洞大小无法确定。

(2)虽然堵漏桥浆中含有多种粒径较大的架桥材料,但由于溶洞较大,架桥颗粒无法在溶洞内近井眼处有效堆积,不能有效架桥。

(3)井段6541m~6609m油气显示比较活跃,钻井液密度低于9.2ppg发生油气侵,高于9.2ppg则发生漏失,密度可调窗口非常窄。注堵漏浆和挤水泥作业时,在堵漏浆未形成架桥,水泥未凝固形成强度之前,受油气侵污染后流失。

(4)堵漏材料在漏层有一定的堆积,但架桥充填形成的堵漏层强度太小,不能有效承压满足施工要求。

3 结论与建议

(1)该区块储层发育良好,在今后的钻井作业中,溶洞性漏失仍不能避免。在钻井日费达到120万美元的情况下,如何快速有效地处理溶洞性漏失,降低钻井成本和风险,是我们今后研究的主题。

(2)发生恶性漏失后,在井眼条件允许的情况下,可强钻一定井段,将漏层完全暴露,采用成像测井技术,确定井漏类型,为堵漏材料的选择及堵漏工艺技术措施的制定提供依据。

(3)处理溶洞性井漏的最佳方式是首先架桥,让可凝固的充填堵塞材料通过平衡的方式停留在漏失通道中,以凝固堵塞。

(4)堵漏材料的选择。为解决堵漏材料不能在漏层有效架桥的问题,须选择大的块状材料作为架桥材料。一是用油毛毡包裹大颗粒架桥材料和填充材料,如棉籽壳、核桃壳、水泥、生石灰。二是选用红砖作为架桥材料。三是加入长纤维状材料架桥,如棕绳。四是选用红胶泥团,作为架桥和填充材料,等等。

参考文献

[1] 陈庭根,管志川.钻井工程理论与技术[M].东营:石油大学出社,2000

[2] 钻井手册(甲方)编写组[M]. 钻井手册(甲方)[M].北京:石油工业出版社,1990

[3] 万仁溥.现代完井工程[M].北京:石油工业出版社,2000

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