6000KW主电机油封技术改造

时间:2022-09-20 02:15:47

6000KW主电机油封技术改造

【摘 要】 洛阳石化14万吨/年聚丙烯车间,挤压造粒机的主电机自投用以来,一直出现功率输出端油封泄漏现象,通过对其故障现象的分析,找到了其泄漏的原因所在,通过相应的技术改造工作,彻底解决了该油封漏油的难题。

【关键词】 迷宫密封 密封气

1 基本概况

该电机为聚丙烯车间挤压造粒机组的主电机,其相应的基本参数如表1所示。

该电机为三相异步电动机,轴承采用的是滑动轴承,为防止该电机在盘车过程中造成滑动轴承的磨损,该电机轴承系统选型为压力。当电机处于盘车当中时,借助油泵提供的高压油,避免了设备在盘车过程中电机轴与滑动轴承发生干摩擦,从而保证滑动轴承,提高滑动轴承的使用寿命。

2 故障现象及原因分析

2013年7月13日主控室显示电机轴功率输出端,轴瓦温度过高报警,为避免装置的波动,操作人员采取了在线提高油压力的方法来解决瓦温过高的问题,随之瓦温降低,但同时使得原本就有轻微泄漏的油封出现大量漏油现象。而该电机油封采用工程塑料加工而成,油封结构如图1所示。

该油封由两个半环和一根弹簧组成,弹簧将两半油封环固定在轴上如图2所示,而油封的最底部开有回油孔,将经过层层节流后的油回流到轴承箱内,由于油封与电机相互接触的因素存在,因此产生了磨损,而弹簧此时则恰恰起到一个连续不断的补偿作用,保证了油封良好密封的效果,油封环则有两个压盖将油封牢牢地固定轴上,防止其轴向和周向的移动。

为解决该漏油问题,2013年8月10日由于工艺问题装置停工,对该油封进行了拆除检查,发现该油封下半环已严重磨损,迷宫密封的刃口已经变宽起不到相应密封作用如图3所示。

而上半环则轻微磨损,使得油封已形成为一个不规则的椭圆,从而使得弹簧起不到连续补偿的作用,此时的油封也起不到节流密封的作用,而且由于油封和压盖不是一个完整体,使得油和油气从其二者的间隙处泄漏出去,进一步导致了油严重泄漏。

因此导致该油封泄漏的原因主要有两个:(1)油封磨损不均匀造成弹簧补偿不到位,造成油泄漏。(2)油封和压盖两者配合间隙不合适,造成油的泄漏。

3 解决措施

将原有的油封、补偿弹簧以及油封压盖全部取消,将三者设计成为一个两半非接触式迷宫密封,如图4所示。

运用零逸出密封技术,就是指工艺设备内的工艺流体泄漏量和逸出量等于零,工作原理是流体阻塞系统中利用压力大于工艺流体压力和大气压力的阻塞流体注入密封室中,由于阻塞流体压力稍大于工艺流体压力和大气压力,从而避免了直通型迷宫密封透气现象的发生,理论上可以达到密封介质的零泄漏效果,在实际生产当中我们通入了0.1MPa的压缩空气,并安装一个压力可调的手动阀门,来控制通入密封腔内的气体压力,如图6所示。

正是运用环形梳齿节流迷宫密封原理和机械密封气体阻塞原理,非常好的解决了主电机运行过程当中油封漏油的问题。

但在新油封安装过程当中需注意一个问题,就是油封安装时应尽量将油封下半部贴近电机轴颈,这是因为当机组运行后,电机轴颈会因油压作用稍稍抬起,从而保证油封周向间隙的均匀性。

4 效果

通过对该主电机油封的主动改造处理,将两个密封结构有机的结合在一起,使得该电机轴承密封达到了零泄漏的理想效果,至今该电机油封再无发生一起漏油现象,同时该油封还有个最大的优点,就是在设备运行当中油封与轴没有接触自然也就没有了机械磨损,从而大大延长了油封的使用寿命和机组的运行周期,

参考文献

[1]顾永泉.机械密封实用技术.北京:北京机械工业出版社,2001.

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