减小冲击钻孔桩混凝土充盈系数的措施

时间:2022-09-19 08:47:30

减小冲击钻孔桩混凝土充盈系数的措施

摘要:冲击钻孔桩灌注混凝土充盈系数过大,浪费了混凝土费用,增加了成本支出。项目部组织“QC”攻关,找出原因,提出对策,减小钻孔桩扩孔、混凝土充盈系数。

关键词:铁路工程;钻孔桩;扩孔系数;充盈系数;控制;对策

1 工程概况

城际铁路站前I标管段全长4883米,主要工程项目:某特大桥,全长3284.23m,钻孔桩853根,共25234米,采用C40耐久混凝土,共21807m3。地质情况主要位于下蜀区域,自上而下,主要为人工填土、黏土、粉质黏土、淤泥质土、粉砂、粉土、中砂、砾砂、碎石土、圆砾土、(全、强、弱风化)粉砂岩、(全、强、弱风化)粗安岩、(全、强、弱风化)凝灰岩。钻孔桩设计均为嵌岩桩,成孔方法全部采用冲击钻。

2 术语解释

2.1 扩孔系数:钻孔桩实际平均桩径与设计桩径之比。

2.2 充盈系数:钻孔桩混凝土实际灌注与设计灌注数量之比。

2.3 冲击钻孔:采用冲击钻机带动冲击钻头(十字实心锥),上下往复冲击,将钻孔中的土石砸裂、破碎或挤入孔壁中,用泥浆悬浮出渣,使冲击钻头能经常冲击到土或岩层,然后再用抽渣筒取出钻渣造成桩孔,灌注混凝土成桩。

3 出现的问题

2011年11月份以前,大桥钻孔桩灌注混凝土超设计较多,例如:23-6#,设计桩长28m,桩径1m,设计混凝土22m3,实际灌注混凝土30m3,超设计达8m3,调查分析原因:超钻0.227m,实际桩头加长暂按1.3m,则按桩径1m计算应耗混凝土为23.2m3,实耗30m3,超设计6.8m3。则实际截面积:S=30/(28+0.227+1.3)=1.016m2,扩孔系数为:(1.016/0.785)=1.294,扩孔系数远远超过规定的1.1。

4 分析原因

4.1 由于施工人员没有控制好钻进深度,待清孔后测量发现超钻0.227m,浪费0.2m3。

4.2 验标和技术交底规定桩头应加长1m,但实际加长1.3m,超灌0.3m,浪费0.24m3。

4.3 验标和技术交底规定桩头应加长1m,必须超灌(0.785×1.15)=0.9m3。

4.4 监理单位要求,锤头直径1m,实测最大处1.02m,锤头直径不合理。

4.5 检孔器外径1m,变形处最大1.03m,检孔器外径不合理、制作不规范。

4.6 设计钢筋笼耳筋至耳筋外距1.03m,大于设计桩径。

4.7 地质情况:地表为人工杂填土,以下为粉质黏土、粉土、粉砂、中砂、粗安岩,其中粉砂层5.8m、中砂层9.1m,两者合计14.9m,均位于地下水以下。

4.8 地基情况:原为水田,地表夯填土0.5m,经过长时间的桩机冲击作业,表面发生了局部沉降,加上机械与地面接触主要靠前后两根滚轮。

4.9 搅拌站出站混凝土,通过委外称重,基本一致。

5 制定对策

5.1 严格控制钻进深度,接近终孔前,应加密测量,确保不超钻。测绳应采用铁丝质地材料制成,使用前,应用钢尺检校,杜绝不因测绳自身原因影响钻进孔深。

5.2 桩头加长规范规定不小于1m,桩头加长主要为了保证桩头的密实度。根据以往施工经验,桩头加长可小于1m,一般应控制在0.8m即可,同时考虑便于搅拌站搅拌混凝土计量,桩头加长按0.8±0.2m。

5.3 锤头直径以保证桩径达到1m即可,锤头直径达到95~97cm一般可保证桩径。

5.4 检孔器直径一般不与桩径一致,根据经验,检孔器外径达到98cm即可满足要求。检控器内箍筋间距加密至2m,保证过程不变形。

5.5 减小耳筋高度,耳筋到耳筋外距控制在1m,且满足混凝土保护层要求。

5.6 对软弱地基加大填土厚度,填完后应进行碾压夯实,提高地基承载力。

5.7 桩机应经常测量垂直度,桩机倾斜,影响锤头上下线路,最终造成扩孔。

5.8 控制桩机的稳定性,桩机调平后,沿滚轴垫枕木,采用角钢固定、木楔楔紧,保证桩机作业过程中不滑移。

5.9 钻头冲击过程中,宜多拉少松,减小锤头撞击孔壁,减小扩孔系数。

5.10 出渣后及时补充泥浆,控制泥浆质量,在松散的粉砂、流砂中控制进尺,选用较大的相对密度、粘度、胶体率的泥浆。控制清孔时间,时间不宜过长,否则易造成塌孔或扩孔过大。

6 结论

按照以上对策实施后,我们统计已施工的桩基础,发现混凝土的充盈系数明显减小,通过PDCA不断循环,基本达到了我们预期的效果,例如:9-3#,桩径1.0m,桩长31.5m,设计混凝土24.73m3,实际灌注混凝土27m3,混凝土充盈系数1.09。按对策桩头加长0.8m,则截面积S=27/(31.5+0.8)=0.836m2,设计截面积0.785m2,扩孔系数为0.836/0.785=1.06,达到了预期目标。

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