砂型铸造在后桥壳铸件中的应用

时间:2022-09-17 10:07:33

砂型铸造在后桥壳铸件中的应用

摘 要 手工砂型铸造由于砂型铸造所用的造型材料价廉易得,铸型制造简便,对铸件的单件生产、成批生产和大量生产均能适应,长期以来,一直是铸造生产中的基本工艺。本文即通过砂型铸造试生产研究低碳钢后桥壳铸造工艺,并最终确定了成熟的JT6120桥壳铸造工艺。

关键词 手工砂型铸造;JT6120桥壳;铸造工艺;试生产

中图分类号TG2 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2013)93-0190-02

1 JT6120后桥壳铸件要求及分析

1.1铸件要求

ZG35,毛重184kg,铸件要求表面光洁,不允许有气孔、渣孔、缩孔、裂纹等铸造缺陷,铸件加工后进行0.5MPa的水压试验,不准有渗漏现象

大客车底盘中的后桥壳因需承受巨大的压、弯、扭、冲击等复杂应力,因此需要具有高强度和刚度。同时为了防止渗油该铸件还需具有高的致密度,不允许有渗漏现象。低碳钢由于铸造性能差、收缩大,后桥壳薄厚不均,质量要求高,所以低碳钢在后桥壳生产中的铸造工艺尚不成熟,应用受到局限。

1.2铸件尺寸

该件属于薄壁箱体结构,外廓尺寸1442×393×148mm,主要壁厚50mm,该件上平面(Φ308~Φ424)之间的环形平面壁厚13mm,加工工艺补正量和加工余量共21mm,此处杆(环形体)—板(大法兰)连接,其热节模数M=2.76cm。该件下平面(Φ310~Φ424)之间的环形平面壁厚为14mm,加上加工余量和工艺补正量共25mm,热节模数1.25cm。该铸件两段法兰处,热节模数1.7cm。该铸件属薄壁箱体铸钢件,壁厚不均,结构复杂,上、下两个大环形平面,要求加工后不能有缩松、缩孔等缺陷。其尺寸精度与机械性能要求较高,是铸造工艺设计的难点之一。

2.试生产铸造工艺的确定

2.1造型及砂芯

根据现有工装,选用砂箱2100×1500×500/400,每箱两件,用水玻璃自硬砂造型,铸件中间是一个大空腔,越到两边越窄,这个空腔可由一砂芯形成,在造型时,如砂芯退让性不好,容易造成铸件内裂纹,变形等铸造缺陷。拟采用铸钢树脂砂制芯,采用锆英粉快干涂料。同时在芯中留退让孔。

2.2浇注位置的选择

根据铸件结构特点,因平面(Φ310~Φ424)之间的环形平面式该件加工面,是重要部位,应位于下箱。(Φ308~Φ424)之间的环形平面存在杆板连接,其热节模数大,至于上箱,有利于安放冒口进行补缩.

2.3浇口

根据公式计算得,内浇口截面积30×35×40,ΣF内=26cm2,横浇口截面积48×56×55,ΣF横=28.6cm2,直浇口Φ70mm,截面积ΣF直=38.46 cm2,ΣF直:ΣF横:ΣF内=1:1.5:1.4。

2.4冒口、冷铁

根据铸钢件顺序凝固原则及模数法,在铸件十几个热节处安放冒口以补充液态收缩,在下箱壁厚处放冷铁,造成钢水同时凝固。按热节圆比例放大的办法来进行设计和计算,该件共放八个冒口、十块冷铁。

2.5铸造工艺出品率

根据铸件成品与毛坯的比值计算铸件工艺出品率为55%。

2.6铸造收缩率

长度方向1.3%,其他方向2%。

3 试生产过程及方法

原材料ZG35在600kg感应炉中熔炼,采用铝及稀土硅铁进行炉前脱氧处理。选用6T浇注漏包浇注于砂型中,补浇一次。浇注温度1540℃~1560℃,浇注时间不低于20秒,打箱时间大于10小时。

4 原方案出现问题

1)经加工后发现四个边冒口根部均有缩松;

2)铸件内腔放拉筋处均存在裂纹,个别铸件在下箱(Φ310~Φ424)平面上有裂纹;

3)铸件打箱后,两端法兰处的外皮、内腔均有粘砂,难以清理。

5工艺改进

手工砂型铸造的优点在于,砂型成本低廉,因此可以方便对模具进行修改。同时可以通过打孔,加冷铁等方式改进工艺,改善排气不良等情况,摸索出合适的浇注温度和浇筑时间。

四个边冒口根部出现缩松,主要原因是此处热节大,放边冒口使该处接触热节及热干扰增大,需再加大冒口体积或使用保温边冒口,而冒口体积又受到工装限制,且冒口增大降低工艺出品率,因此该处边冒口结构选择不当,应选用顶冒口。将原来的四个暗边冒口改为四个暗顶冒口,附图1,用此冒口工艺浇注结果,冒口根部无缩松,但考虑到批量生产,此处放顶冒口须增加四块砂芯,同时增加切割工时,而且暗顶冒口压在加工面上,增加清理难度,为此 ,根据顺序凝固原则分析是否能采用补贴的方法,将缩松引到补贴内。根据此处铸件结构,这一想法是可行的,这样即容易加工,且避开了不加工面。浇注结果得到了满意的效果。

由金相分析判断该件出现的裂纹为热裂纹,热裂产生原因很大程度上与钢的性质、铸件结构、铸件收缩受到铸型或砂芯的阻碍有关。铸件此处虽加铸筋和外冷铁仍不能消除裂纹,而且此处还存在凸起变形,因此我们认为,后桥壳内腔出现热裂及变形,很可能是砂芯退让性不良引起,另外,现场观察,发现工人在制芯时,退让孔留的有大、有小,甚至不留。退让孔大的铸件没有裂纹,退让孔小的,甚至不留退让孔的铸件出现裂纹,因此采用退让性好的砂芯,严格执行制芯工艺,是获得无裂纹铸件的关键。因此在改进方案中采用退让性能好的桐油砂制芯,并严格控制制芯工艺,留有一定大的退让孔,保证退让孔处砂芯吃砂量不超过35mm。

针对个别铸件在下箱(Φ310~Φ424)平面上有裂纹的现象,采用在下箱Φ310处增设一环形裂筋的方法解决。

工艺改进后,得到的铸件表面质量完好,无缩凹,缩孔、裂纹等铸造缺陷。到目前为止,共生产了有500多件,完整铸件经加工无任何缺陷,经水压试验无渗漏现象。同时。工艺改进后,每件节约钢水40公斤,工艺出品率75%,较原工艺提高了15%,经济效益显著提高。

6 结论

手工砂型铸造方法可以用于试生产中以确定合理的铸造工艺,节约成本。理论设计的砂芯、冒口等工艺措施需要根据实际生产情况不断更改。根据生产结果及产生的缺陷合理的改进工艺措施,获得成熟的工艺措施。相对于其他铸造方法,手工砂型铸造所用的造型材料价廉易得,铸型制造简便,对铸件的单件生产、成批生产和大量生产均能适应,所以可以用于产品试生产中,以确定成熟合理的铸造工艺。

参考文献

[1]黄晓.客车后桥壳铸件工艺数值模拟及优化设计[J].汽车科技,2003(4):9-11.

[2]黄放,吴康平,等.挖掘机后桥壳铸钢件的铸造工艺优化[J].铸造,2012(4):6-61.

上一篇:四腔压条的挤出模具机械设计 下一篇:县域中低压配电网规划分析