超前钻孔在石门揭穿突出煤层的应用

时间:2022-09-16 02:49:14

超前钻孔在石门揭穿突出煤层的应用

摘要:为防止突出事故发生,滴矿立井根据28煤层中矿山压力及瓦斯情况的分析,在接近见煤点,采用超前钻孔技术进行释放瓦斯。通过合理的确定钻孔长度、方位、范围,以及施工后对煤层瓦斯压力的监测,确定了此项技术的合理性。

关键词:超前钻孔;突出煤层;石门揭煤

1、矿井概况

滴道矿已开采70多年了,瓦斯大在50年代就全国榜上有名,在东北三省瓦斯突出矿井中有”南有北票,北有滴道”之称。滴道矿改制重组后更名为盛和煤矿。

滴道矿立井(以下简称滴矿立井)于1974年投产,设计能力60万吨/年。矿井投产后始终未能达产,其主要原因是开采的各煤层煤与瓦斯突出严重,极大地限制了矿井生产能力,矿井最高年产40万吨。

矿井主要含煤地层为:城子河含煤组和穆棱含煤组,共有含煤层为36层,可采煤层为17-18层,其余不可采煤层大多是瓦斯突出层;矿井地质构造:滴道矿位于鸡西煤田北部条带之西段,断层褶曲都很发育,其中以河北背斜及其派生断层对开采影响最大。

矿井开拓方式为立井单一水平上下山开拓,水平标高-480米,井田面积31.6953平方公里,开采深度229米--900米。2007年末可采储量4469.82万吨/年,按核定能力计算服务年限56年。

2、工作面概况

2.1 工作面瓦斯状况

滴矿立井五采掘进07队掘送五采二段右4路28层大巷,已接近28层见煤点,由于28层处于四采区附近,而四采区在采掘过程中发生过28层突出现象,经小型钻机打孔测试,28层瓦斯10%理研。顾而,本次石门揭煤工作要采取有效的技术措施以保安全生产。

2.2 本层突出历史数据统计

28层曾在掘进到四采14路大巷断层附近瓦斯大,掘进时最大采出强度410T;28层延时突出曾发生过3次;掘进时连续突出曾发生26次,突出强度为10-15T。

3、突出原因分析

3.1突出与断层关系

当巷道接近断层,改变了该处的原始应力状态,围岩、构造煤的结构又一次受到破坏,部分吸附瓦斯变成游离瓦斯,掘进工作面为自由面,是构造应力释放的最终场所,快速流动的瓦斯就会涌向工作面内,造成煤与瓦斯突出。

3.2突出与软煤关系

突出多发生在软煤厚度变化处:(1)五采右三路28层大巷软煤厚度外部0.15m,而突出处软煤厚度0.4m。宏观测算软煤揉皱系数0.200-0.350之间都易发生突出,松散煤层越厚,越易发生突出。突出洞穴发生在软煤层。

3.1突出与煤层透气性、压力关系

瓦斯压力、瓦斯含量与煤层透气性呈线性关系。瓦斯压力大,突出强度大,涌出量也大,透气性起绝对因素,突出征兆因素较全面。掘进利用超前钻孔释放瓦斯,因时间短,释放的半径小,在二采右三路石门揭煤,掘进12层煤时释放半径仅0.8-1.0m。所以短时间内预防瓦斯突出,必须从增加钻孔数量或增加释放暴露面积:和水力冲孔或深孔爆破增加孔隙度、增加透气性入手。

3.1突出与矿压关系

随着开采深度的增加,矿压业随之增大,突出强度也呈增加的趋势,从四井右十路12层-52m标高始突强度11.0T到一采-360m标高右18路采煤上升到中型突出,平均突出强度56.3T,最大突出强度上升到100T。在右19路-433m标高时,突出5次,最大强度125T。四采14路28层车场子处由于改造巷道平行的两条巷道跨度大,地应力集中,顶板来压,加之F4、F25扭转断层的影响,施工放炮后发生两次大型突出,分别为378T,410T

4、释放技术

4.1 释放方案

根据本矿多年来的实践经验,确定采用超前钻孔的措施来防治本次石门揭煤事故。

超前钻孔是目前国内外使用较为广泛的一项局部防突技术措施.在前苏联、比利时、法国、波兰、澳大利亚、日本等国均有不同程度的使用和各自的措施参数。

超前钻孔也是我国使用最早和最广泛的一项防突措施,早在50年代末,这一措施就开始运用,据1982年资料统计,在全国205对突出矿井中,有85对井采用本措施,约占总突出矿井数的41.4%。超前钻孔在国内处的大量实际应用效果表明,这一措施是有较好的防治突出的作用效果和工艺简单,操作方便,适用性强等优点。

4.2 方案理论支持

超前钻孔的作用有二:一是在集中应力区中,造成煤体局部移动、卸压,引起煤体应力重新分布,使巷道前方的应力集中带移向煤体深处,加宽了卸压带的宽度;二是排放钻孔周围煤体中的瓦斯,在超前钻孔所控制的范围形成一个排放瓦斯的卸压带。实践表明,在工作面前方保持一个较宽的卸压带,是衡量超前钻孔是否达到防突效果的重要指标。

4.3 钻孔设计

(1)在二段绞车道开帮处以里30米处距28煤层3.0米工作面开始施工钻孔,此钻孔的平剖面图如下图所示。

(2)巷道方位193°。开始施工标高为-443米,28层煤厚1.0米,煤层倾角为23°,工程平面图如下。

(3)打钻使用TXU-150型钻机和配套泥浆泵,开孔选用打φ75mm钻头。

(4)共施工个49钻孔。保证施工质量。钻孔贯穿28煤层全厚,并在孔底留有不小于0.3米的岩孔。

(5)钻孔必须保证上帮、下帮不小于5.0米的释放范围,释放范围如下图所示。

5、方案结果

(1)钻孔施工结束后,经过对煤层瓦斯压力观测已降到0.9MPa,最后用震动爆破方法揭天煤层,效果很好。

(2)钻孔数量较多,工程量大,排放时间长,经济略超出预算。

6、结论

(1)煤层瓦斯压力释放较为缓慢,是煤层透气性差的原因。煤层透气性越低,钻孔的有效排放半径越小,排放时间就越长。今后应采用综合防突技术,如除采用钻孔技术外,还应采用不力冲孔,松动爆破等到措施增加煤体裂隙。

(2)钻眼工程量大,眼孔直径较小也是使瓦斯压力释放较慢的原因。今后可以采用加大钻孔直径,减少钻眼个数,加大钻孔有效排放半径,加快瓦斯压力降低。

(3)通过超前钻孔处理石门揭穿突出煤层的措施是可行的。

参考文献

[1]本矿多年来多处石门揭煤设计。

[2]赵帅,季淮君,盛真可,煤巷超前钻孔防突技术的研究,山西焦煤科技,2009(11)

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