油井出砂造成抽油泵失效分析及治理措施

时间:2022-09-15 02:17:02

油井出砂造成抽油泵失效分析及治理措施

摘要:本文通过采取生产过程分析和现场描述相结合的办法,对孤岛油田油井出砂对抽油泵的机理,从管柱沉砂、抽油泵结构、油井井况和产出液介质四个方面进行分析。针对存在的问题,采取了系列防砂治砂、上提油井泵挂和推广应用新型抽油泵等措施,取得了较好的效果。

关键词:油井出砂 抽油泵失效 机理分析 治理措施

1 抽油泵失效原因分析

1.1 砂粒在管柱内的沉降

目前孤岛油田油井的含砂量基本上大于0.3‰,含砂量最高的达到10‰以上。由于原油的粘度远远大于地层水的粘度,而在相同的流速下,不同介质的携砂能力与介质的粘度呈正比,所以地层油的携砂能力要大于地层水的携砂能力。当井液进入抽油泵后,由于活塞的抽吸作用以及抽油杆与油管的相互运动,使得地层水与地层油充分混合,大的油滴变成小油滴分散在地层水中,因此地层油中的砂粒混合在地层水中,由于地层水的携砂能力差,部分砂粒会在重力作用下下沉。

在抽油杆下行时,靠近油管壁的流速为零,而与抽油杆接触的流体与抽油杆的下行速度相同。因此井液在油管中运移速度从纵向上和径向上都是变速运动,砂粒会在井液低速时沉降,部分砂粒也会沿着井壁的低速区沉降到抽油泵。特别是在油井停产时,砂粒快速沉降,严重时会造成卡泵和砂埋。

1.2 抽油泵结构因素

普通抽油泵在结构上没有任何挡砂措施,而且柱塞端部有0.5°的锥面,抽油泵在往复运动过程中,使得砂粒直接沉降到柱塞与泵筒间隙中,而且抽油泵柱塞上的防砂槽只具备挡砂和刮砂性能,对防砂槽沉砂的清除没有考虑,在防砂槽存砂后,同样会造成活塞衬套磨损。

抽油杆通过游动凡尔与活塞连接,活塞往复运动使得游动凡尔罩承载着大小不对称的变载荷应力。现场抽油泵由于游动凡尔罩失效的因素占11%,是游动凡尔失效的一个主要因素。凡尔罩由于受到凡尔和液流通道的限制,凡尔罩的有效横截面积小于活塞的有效横截面积,在整个杆柱上产生应力集中。在凡尔开启过程中,凡尔罩受到连续间断的撞击,而凡尔球的硬度大于未经处理的凡尔罩的硬度,连续的撞击加速了疲劳破坏。

1.3 井身结构和地层能量下降加剧了磨损

由于抽油泵所处位置径向偏差增大,使得抽油泵在油井中呈倾斜状态,沿着井身轨迹呈一定的角度。这种状态使得抽油泵在抽吸过程中,偏磨现象加重。抽油泵在上行和下行过程中,分别偏磨抽油泵和柱塞的两个侧面。

1.4 磨损和腐蚀双重作用,造成抽油泵失效

由于抽油泵在井中是呈倾斜状态,在上行与下行的瞬间,在往复运动过程中,使得双倍间隙半径大小的砂粒进入泵筒与柱塞之间,从而加大了摩擦系数和磨损时间,使得柱塞与泵筒之间的压力和摩擦力都增加,造成柱塞和泵筒表面磨损。表面被破坏后,由于井液介质的强电解性和弱酸性,心部极易被腐蚀和磨损。一般活塞两端的压差是7-14Mpa,在高压差下,含砂液体会对柱塞和泵筒产生水力切割,加剧磨损。

2 治理措施及效果

2.1 防砂治砂配套技术的应用评价

2.1.1 稳定剂、抑砂剂的应用

在矿场应用过程中,稳定剂和抑砂剂主要应用于出砂不很严重,但是由于含砂量较高,造成抽油泵生产周期短的油井。通过对现场应用的620井次稳定剂和240井次抑砂剂数据对比分析(表1),取得了较好的效果。

2.1.2 泵下挡砂器的应用

为降低采出液的含砂量,在管柱优化方面,通过在抽油泵下加装泵下挡砂器,该装置外边为保护外管,内有一滤芯,对进泵液体进行过滤。通过对现场应用的15口井进行分析,含砂量由应用前的0.9416‰降低到0.5207‰。该装置可以有效的延长抽油泵的高泵效生产期,而且从二次作业的2口井现场描述发现,尾管中有20米的沉砂,说明起到了明显的滤砂作用。例如GD10XN13井(图1)。

2.1.3 确定合理的采液强度

通过对油井采液强度和含砂量的历史数据进行拟合,可以得出该井含砂量与采液强度的变化规律,从而确定合理的采液强度。例如GD11X3009井(图2),可以看出含砂量只有在超过一定的临界值后,含砂量会大幅度上升。GD11X3009井的临界采液强度确定为20t/(d*m),通过控制该井的产液量,使得该井的含砂量控制在0.25‰以下,有效的控制了油井的含砂量。在生产过程中,由于各油井的生产层位,生产时间以及胶结类型和强度的不同,因此差异较大,而且会随着不同的生产时期,临界采液强度也会发生变化。

2.2 恢复地层能量,严格控制油井沉没度

经统计,孤岛油田平均动液面由90年的531.3米下降到目前的749.8米。油井的平均泵挂由1044.53米下降到1272米。油井泵挂的加深,会使得抽油泵承受的载荷增大,从而使得柱塞与泵筒之间的压力和摩擦力增大,井液对柱塞和泵筒液力冲刷也会增大。

在搞清油井供液能力的前提下,降低油井泵挂,可节约投入,改善抽油泵工况的另一项有效途径,是严格控制油井沉没度。通过对油井合理沉没度的研究分析表明,含水大于90%,沉没度250米,含水小于90%,沉没度400米即可满足油井生产要求。

2.3 推广应用新型抽油泵,提高抽油泵可靠性

为提高抽油泵抗砂能力,推广应用了改进泵、防砂卡泵和等径泵,主要应用于由于磨损而造成免修期短的油井。改进泵在结构上,将游动凡尔移到活塞的下端,可避免凡尔球撞击凡尔罩。在活塞的两端加高硬度弹性刮砂装置,直径大于泵筒内径,在弹力和液柱压力的作用下,弹性斜片紧贴在泵筒内壁上,活塞往复运动时将砂子被斜片刮下由井液带走,提高抽油泵的可靠性。

通过现场10口井对比分析,平均免修期延长98天。防砂卡泵有动筒式和长柱塞式两种,利用环空沉砂原理,防止砂卡泵,减轻泵的磨损。等径柱塞泵柱塞外径相同,且去掉了防砂槽,可在一定程度上,减少砂粒进入抽油泵和柱塞的几率,达到减缓磨损的目的,而且还可提高油井泵效。通过对比79口防砂卡泵,平均免修期由187天延长到246天。9口等径柱塞泵免修期延长了37天,而且具有高泵效期长的特点。

3 结论与认识

(1)油井含砂量和矿化度越高,抽油泵的高泵效期越短,而且泵效下降越快;

(2)有杆泵在生产过程中,必然会有部分砂粒沉降到抽油泵上,使抽油泵磨损。通过一系列防砂工艺,可以降低油井的含砂量,延长抽油泵的高泵效期;

(3)油井井况的复杂变化,是造成抽油泵失效的重要因素,泵挂越深,抽油泵的工况越差。通过恢复地层能量,严格控制油井沉没度,可有效改善油井工况;

(4)高含砂、强腐蚀是造成抽油泵短命的重要因素,通过应用新型抽油泵,可提高油井的泵效,延长油井免修期,降低油井的维护费用。

参考文献

[1] 辜志宏,张凤民.出砂油井用抽油泵初始间隙的选择.石油机械。2001.29(3)

作者简介:李云涛(1971.05-),女,采油技师,孤岛采油厂孤一油藏经营管理区注采管理105站员工。

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