SNCR脱硝技术在75t/h燃煤锅炉上的应用

时间:2022-09-14 01:41:22

SNCR脱硝技术在75t/h燃煤锅炉上的应用

摘要:阐述了SNCR脱硝技术在某公司75t/h燃煤循环流化床锅炉的应用,以及对SNCR工艺系统,并对脱硝效果、运行费用及环境效益进行了分析。运行结果表明:锅炉烟气采用SNCR技术,脱硝效率达到68.50%,处理后NOx浓度为87mg/m3,满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)要求。

关键词:选择性非催化还原法;循环流化床锅炉;脱硝技术

中图分类号:TK229.6

文献标识码:A文章编号:1674-9944(2016)22-0034-02

1引言

根据国家环保法规及相关政策的要求,河北某热力公司对1台75t/h循环流化床燃煤锅炉配套建设烟气脱硝工程,采用以尿素为还原剂的SNCR(选择性非催化还原法)脱硝工艺,烟气经处理后达到设计要求,系统运行稳定、可靠。

2主要设计参数

该公司现有1台75t/h循环流化床燃煤锅炉,锅炉运行参数如表1所示,工程设计指标如表2所示。

3.1SNCR技术原理

SNCR脱硝技术是在无催化剂的作用下,将氨水或尿素作为还原剂,喷入锅炉的合适温度区域(850~1050℃),还原剂与烟气中的NOx发生反应,生成N2和H2O[1~3]。

该公司SNCR脱硝工程选用的还原剂为尿素,尿素溶液喷入锅炉内发生的化学反应如下[4,5]:

2NO+CO(NH2)2+1/2O22N2+CO2+2H2O

3.2工艺流程

SNCR脱硝系统由尿素溶液制备系统、尿素溶液分配调节系统、尿素溶液喷射系统、压缩空气储存及分配调节系统、PLC控制系统、烟气在线检测系统等组成。工艺流程如图1所示。

外购的袋装固体尿素通过人工倒料方式倒入尿素溶解罐,c加入的除盐水按一定比例进行混合,通过蒸气盘管进行加热溶解,配制成50%的尿素溶液,并送到尿素溶液储罐。50%的尿素溶液通过泵输送至静态混合器与除盐水进行混合稀释,配制成5%~10%的尿素溶液,经尿素溶液分配调节系统分配到各个尿素溶液支管路,并通过控制系统对各个支路的尿素溶液流量进行独立控制。在燃煤锅炉旋风分离器入口区域分层布置12支尿素溶液喷射器,并以压缩空气做雾化介质,以达到理想的雾化效果。SNCR脱硝系统设置PLC控制系统,在锅炉烟囱处配置在线烟气分析仪,对排放烟气中的NOx、NH3浓度进行监测,并将在线监测值与尿素溶液喷射系统联锁。PLC控制系统根据烟气排放的在线监测数值,自动调整尿素溶液喷射量,在确保脱硝效率同时,避免尿素溶液过量喷射造成的二次污染。

4运行效果

该脱硝工程在完成168h满负荷试运行期间对烟气进行监测分析,各项指标优于设计要求,具体监测结果如表3所示。

5.1经济效益分析

试运行期间,运行费用主要是材料与动力消耗,包括尿素、稀释水、压缩空气及电力消耗。各种费用见表4。

如表4所示,该锅炉SNCR脱硝系统总运行成本为59.64万元/a(该锅炉每年以160d生产日计)。

5.2环境效益分析

该工程投入运行后,脱硝效率超过68.50%,每年减少氮氧化物排放约120t,可有效改善锅炉所在地的大气环境,环境效益及社会效益显著。

6结论

采用SNCR技术应用于75t/h循环流化床锅炉烟气脱硝工程,取得良好的环境效率及社会效益。运行结果表明:在NOx初始浓度为276mg/m3的情况下,处理后NOx浓度小于100mg/m3,脱硝效率达到68.50%,氨逃逸量小于1.83mg/m3。实施该工程后,每年可减排NOx约120t。

参考文献:

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