双液注浆堵漏防灭火技术实践与应用

时间:2022-09-13 09:32:24

双液注浆堵漏防灭火技术实践与应用

摘要:鹤煤六矿21162工作面回采结束后,由于受地质构造、采掘布置等因素影响,现有巷道与采空区之间导通裂隙较多,采用一般方法堵漏效果不佳,通过采取双液注浆堵漏技术,有效的遏制了该地区的自然发火,保证了矿井安全生产。文章论述了双液注浆堵漏防灭火技术的应用,并对其经济效益进行了分析。

关键词:双液注浆堵漏技术;矿井安全生产;自然发火

中图分类号:TD753 文献标识码:A 文章编号:1009-2374-(2011)19-0066-02

一、基本情况

鹤煤六矿隶属河南煤业化工集团鹤煤公司,为鹤煤公司主力矿井之一,矿井核定生产能力130万t。矿井位于鹤壁煤田东部太行断隆的东缘,总体构造形态为地层走向近SN,倾向WE,倾角O°~38°,一般为20°左右的单斜构造。主要构造形迹为轴向近EW、向东倾伏的一系列宽缓背、向斜与煤矿中部近SN、NE向的小型背、向斜相复合和NE、NNE向正断层。矿井开采煤层二1煤,自然发火期为92天。因矿井地质条件复杂,褶曲、断裂较为发育,采掘接替紧张等因素影响,矿井自然发火防治工作较为艰巨。

二、工作面概况

21162工作面位于矿井南翼211采区,已采过顶分层,剩余平均煤厚7m,采用综采放顶煤回采工艺,由于采掘接替紧张,当工作面采过项分层停采线位置后,为增加该工作面的可采储量,解决煤柱对上山的集中应力问题,采取跨上山回采。该面于2009年10月20日回采结束,11月22日对采空区所有通道口进行封闭注浆(黄泥浆)。12月28日从上顺槽密闭墙观察孔检查出墙内CO80ppm,CO216%,墙外CO27%,因此对上顺槽密闭墙内及周边裂隙加注罗克休,并对密闭墙周边巷道全断面喷浆,喷浆厚度不小于100mm,但受矿山压力影响,堵漏效果不甚理想,2010年1月15日从上顺槽密闭墙观察孔检查出墙内CO50ppm,CO212%,墙外CO25%。同时在2115下顺槽回风巷AB段发现有大量泄浆现象,如图1所示。因此对2115下顺槽回风巷AB段加注罗克修进行堵漏,共加注罗克休7吨,堵漏效果也不甚理想。必须及时采取有效的堵漏措施,21162终采线处时刻就有火灾事故的发生,并随之引发瓦斯爆炸事故。

三、自然发火原因分析

1.由于2115下顺槽回风巷AB段为煤巷,并在终采线下方,与终采线处煤柱最小间隔1.5m,受采动压力影响,煤体破碎产生裂隙,受压影响范围30m,是导致终采线处沿倾向注入的黄土浆泄漏的主要原因,如图2所示:

2.由于该工作面停采线位置位于682-11背斜轴附近,煤质松软,存在大量裂隙增加了煤的氧化性。

3.工作面停采线处因液压支架拆除需要遗留有大量木料,同时存在大量浮煤,为实体煤与采空区交接处,无法完全压实,为防灭火关键地段。

综上分析,2116I作面停采线位置存在较大的发火隐患,如不及时采取有效的技术措施,将严重制约2115工作面的安全回采,甚至会威胁到整个采区乃至矿井的安全生产,给矿井带来重大经济损失。

四、施工方案

1.巷道密封。对下部2115下顺槽回风巷进行再次喷射混凝土进行密封,尽量减少封堵材料的流失。

2.注浆堵漏。为保证2116工作面采空区的防灭火安全和21151工作面的正常、安全回采,关键是采用有效的堵漏材料,首先要求该材料能够成浆,便于输送;其次能够形成有效的隔绝空间;再次具有较强的稳定性和脱水性。因此决定在2116工作面采空区采用玻璃水配水泥砂浆进行堵漏。

本次玻璃水配水泥砂浆堵漏新工艺首先在2115下顺槽回风横川附近标高相对较低的位置开展,逐级“由下至上”直至到联络巷最高位置,浆液充填至最高位置巷道以上1.5~3m,以封堵后不再漏浆、跑浆为目的。

3.灌黄泥浆。待水玻璃、水泥浆较稳固时,由工作面上顺槽密闭处至下灌注黄泥浆。

五、注浆工艺

1.注浆设备及浆液配比。选用ZBQ 50/6型气动注浆泵1台,DB 350搅拌机1台,水泥和玻璃水的配比为1:0.6~1:1。

2.施工流程。施工由下向上逐级注浆封堵,采用上行的注浆方式施工。对于较为分散的漏(跑)浆点,采用分片包围造孔、集中控制的注浆封堵方法。

(1)打孔。注浆孔采用ZQS-100/3.0手持式气动钻机,配直径42mm的螺旋钻杆和42mm的钻头,孔深1.5~3m。预埋注浆孔口管。

(2)制浆。注浆站设在2115运煤横川附近,尽可能靠近施工地点。制浆采用人工拆袋,浆液搅拌均匀后,利于注浆泵加压通过高压输浆管路,经混合室混合后注入孔内。

(3)注浆。开泵前将注浆泵水平放置,调节调压阀至所需要的注浆终压(气压与液压比约为1:10),将吸浆管置于浆液桶内(尽量避免浆管吸入空气),将注浆嘴装入水眼,即可开泵注浆。

注双液浆时,保证液缸的拉杆一端吸水玻璃,一端吸水泥浆,不可在注浆中途将液缸两端的两种浆液交换使用,以防止两种浆液在泵及管道内混合速凝。

注浆初期由于岩层裂隙大,浆液扩散应力小,此时泵压低,工作气体压力低,输出气体的流量大,注浆泵的往复运动速度快,排量大。

注浆后期,岩层裂隙逐渐被填满,浆液的扩散应力增大,泵压增高,输出气体流量小,泵的运动速度减慢。当岩层裂隙被浆液填满后,注浆量达到零时,泵仍可以维持终压不变。

(4)管路及设备清洗。注浆完毕后,要立即打开注浆器后的球阀泄压,将吸浆管放进清水桶内,开泵冲洗残留泵液,如泵停用24小时以上,应拆除进排球阀,活塞胶圈,彻底清除残留泵渣并涂油防锈。

六、堵漏效果

堵漏工作于2010年8月13日开始实施,8月13日至8月底,共注水泥35t、玻璃水18t,经注泥浆试验,原有的低标高的漏浆区段裂隙已不再漏浆,达到了预期的封堵效果。

七、经济效益

先期采用压注罗克休的方式封堵,使用量为7吨,材料费用为21万元,但堵漏效果较差;采用水玻璃和水泥注浆新工艺堵漏后,共用水泥35t,用玻璃水约18t,使用材料费7.7万元。平均使用每吨玻璃水、水泥相对罗克休节约费用2万元。推广应用前景广泛,按照六矿每年100t左右的罗克休用量(资金约300万元)来说,若用水泥、玻璃水双液注浆堵漏防灭火替代罗克休,则每年可节约200万元的防灭火费用。

双液(水泥、玻璃水)注浆堵漏相对罗克休来说,受采动压力影响小,耐压而不至于产生破碎、裂隙;双液注浆堵漏后,耐压、堵漏效果好,杜绝了因2116工作面采空区自然发火事故的发生,保证了本地区的防灭火安全和2115工作面顺利回采,具有较大的安全效益和经济效益。

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