钢纤维砼在旧砼路面修补中的应用

时间:2022-09-08 11:15:45

钢纤维砼在旧砼路面修补中的应用

摘要:钢纤维砼是一种性能优良的新型筑路材料,由于对配合比及施工工艺要求甚严,造成施工质量不稳定。本文分析钢纤维砼施工质量不稳定的原因,提出控制好施工关键步骤,证实钢纤维砼实际应用于旧砼路面修补工程的可行性。

关键词:钢纤维砼、旧砼路面、修补工程、应用

随着我国经济建设和公路交通事业的发展,公路上的车辆荷载及密度越来越大,虽经公路养护部门管养,但路面病害仍不断发展,路面损坏也日趋严重。对损坏的水泥砼路面而言,不仅翻修过程投资大,周期长,且严重影响交通畅通及行车安全。在2008年8月进行的310国道(临潼段)路面大修工程中,面对迎接交通部全国公路大检查的形势,又面临着不中断交通,且交通流量过大的现实问题,为了缩短工期,提高路面早期强度,对该大修工程的几处沉陷段落应用了钢纤维砼薄层修补砼路面技术。

一、应用理由

(一)从经济和社会效益分析,钢纤维砼路面与普通砼路面相比,其特点:1、面层厚度可减薄至1/2以上,减少缩缝、使工期缩短,节约原材料、减少工程量所带来的一切费用;2、路面使用寿命延长而节省的费用;3、节省养护及维修费用;除此以外,还有路面质量好,接缝少,延长车辆使用寿命等费用。综合分析,对于旧砼路面,若采用钢纤维砼进行修复,则一次性投资的费用比挖掉新建要节省许多,不仅路面质量得到保证,而且还可提前开放交通,具有显著的经济效益和社会效益。

(二)通过对几处沉陷段落病害调查,我们发现沉陷段原路面破损不大,沉降值较小,但沉陷面积较大,适合利用原路面强度,在旧路面上加铺结合式钢纤维砼的方法。

(三)适应公路发展的新形势,提高职工的业务技术素质,积累更多更好的经验和效益。

二、影响钢纤维砼施工质量的因素

钢纤维砼是将钢纤维掺入到普通砼中制得的一种复合砼,属于新兴起的一种新型路面材料。由于其对配合比及施工工艺要求甚严,造成其施工质量不稳定。

从人、机、料、法、环五个方面进行分析,得出影响钢纤维砼施工质量的因果分析图

三、钢纤维砼施工质量的控制

(一)针对人为因素,开办质量管理培训班,就钢纤维砼路面施工专门聘请老师向技术管理人员讲课,由技术管理人员向各工班施工员做好技术交底,施工员将施工要点传达到每个当班工人。

(二)淘汰老式搅拌机,购进自动进料控制搅拌机,更新配套四台平板振捣器,二台新式插入式振动棒。

(三)施工全过程质量控制:

1、为得到最适当的施工配合比,施工时在后盘设专职人员现场测定砂料的含水量,根据试验配合比及前盘现场提供的信息、数据,及时调整适当施工配合比,钢纤维的掺入量每立方砼控制在1%;

2、所用进场原材料一律进行试验,不合规范要求不准使用;

3、对新旧路面衔接处,将旧砼板凿除时,凿除深度必须满足厚度设计要求,并将原基层松动部分全部清除,钢纤维砼摊铺前,将基层冲洗干净,并严格检查模板工程;

4、按规范规定的施工程序进行施工,每道工序都有质量检查员旁站检查,严格交工证书、材料试验单和质量检测单,不合格不准进入下道工序。

(四)抓住几个关键环节

1、拌和:拌和是保证钢纤维在砼基体中均匀分布的重要环节,为保证钢纤维砼搅拌均匀,必须采用机械搅拌,采用先干后湿的拌和工艺。投料顺序为:粗集料钢纤维(干拌1分钟)细集料水泥(干拌1分钟),其中钢纤维投料分三次投入拌和机中,先干拌均匀,再加水湿拌,防止钢纤维在砼中凝结成团,总拌和时间不超过6分钟。如若在拌和中,先加水泥和粗、细集料,后加钢纤维则容易结成团。而且纤维团越滚越紧,难以分开,一旦发现有纤维结团,就必须剔除掉,防止影响砼的质量。

2、运料:时值夏季,选择在下午4:00后开始拌和运料,尽量缩短运送时间和距离,控制在30分钟以内。

3、浇筑:现场落料时应避免同一处大堆落下,必须连续进行,否则会造成钢纤维沿接缝隙表面排列,不能产生增强作用,易产生裂缝。

4、振捣:与普通砼相比,钢纤维砼流动性较差,在边角处易产生蜂窝,因此,边角部分可先用振捣棒捣实,板角采用插入式振动器振捣,因本次施工厚度在16cm以内,可一次摊铺成型,振动时间一般以表面振出砂浆、混合料不再下沉为度,严禁漏振,再用振动梁沿纵向拖平、整平,以确保路面的平整度。

5、表面处理:为防止钢纤维外露或竖直伸出表面,以保证车辆及行人安全,在整平前将竖起或外露的钢纤维压入后再整平,抹面和压纹时也不得将钢纤维带出。

6、养生:当砼抹面2小时后,表面具有一定硬度,用手指轻压不出现痕迹时,可以开始养生。可采用草袋、麻袋覆盖于砼表面,每2~3小时洒水一次,使其保持潮湿状态,养护时间不得低于7天。

7、切缝:路面切缝采用割缝机割出要求深度的槽口,割槽时间控制在钢纤维砼抹面后12~20小时左右,抗压强度达到5―10MPa时可进行切缝。切缝时缝壁必须垂直,缝隙宽度必须一致,切缝深度为3cm。

四、实施效果检查

1、早期强度高,在修复7天后可开放交通,且交付使用的钢纤维砼工程路段无局部破损现象,通车后基本无返修,工程合格率100%,2009年4月竣工验收为合格工程;

2、减少了厚度,节省了砼和浇筑费用,降低了成本;

3、施工方便、简单,增加了施工速度,节省了时间;

4、修复质量好,节约了以后养护费用。

实验段达到了预期目的,说明只要按设计、按标准、规范施工,按全面质量管理办法实施管理,就能确保工程质量。我们要坚持不懈,继续深入开展科技攻关活动,不断提高养建工程质量。为了更好地巩固此项成果,我们已组织有关人员认真整理施工全过程,进行详细的施工总结,把有关措施纳入工艺流程,作为工艺标准应用到以后的工程中。

注:文章内的图表及公式请以PDF格式查看

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