320MW机组除渣系统脱水仓析水效率低优化探索

时间:2022-09-08 06:55:55

320MW机组除渣系统脱水仓析水效率低优化探索

摘 要: 本文针对大唐三门峡华阳发电有限责任公司2×320MW机组除渣系统脱水仓放渣不畅、滤网堵塞、仓壁结垢、设备老旧、腐蚀严重等问题,直接影响设备安全稳定运行而策划。通过对TCS-10型脱水仓原生产厂家设计理念、设备结构的研究,再结合运行等方面存在问题的分析论证,最后经对原中心滤网及周边滤网析水功能的恢复,增设冲洗水泵和对冲洗水控制系统的优化等方法,从而解决了脱水仓析水不畅的问题,脱水效率明显提高,既消除了机组带水放渣,污染地面等环保超标隐患,有保证了机组安全经济运行。

关键词:除渣系统;脱水仓;析水板;优化

DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2017.11.003

0 引言

脱水仓的工作原理是脱水仓由仓体、分粒器、底流挡板、滤水组件、排渣门、上部连接平台和振动器等部件组成,渣浆经水力喷射泵送至脱水仓的中心,渣粒经顶部不锈钢的分粒器分级,在水中粗颗粒渣进入脱水仓中心,细颗粒渣沉积在脱水仓周围。脱水仓上部设有底流挡板,使进入的渣浆直接向下进入仓中心,使沉淀区水流平稳,有利于颗粒渣沉降,使溢流水进入溢流堰之前不致发生扰动而影响溢流水质。溢流堰上设有锯齿形溢流板,溢流水通过锯齿形溢流堰进入溢流水槽,进一步降低溢流水速,从而有效地降低排出水中的含灰量,溢流水流经排水管至回水系统或排放掉。仓壁四周的滤水组件配置不锈钢筛网,仓中积水经粗渣过滤层进入滤水组件的水槽,靠重力向下流至脱水仓排渣门上部的环形集水槽,经排水管排出,排渣门的规格为Φ914mm,设有电控气动装置,并设有排水装置和气封装置,密封性能好,起闭灵活,仓的底部排渣T的上方设有振动器,在仓内渣快排完时,可以开启振动器(一个或两个同时投运)以利于仓内的渣彻底排尽。集水槽上设有高压水冲洗入口,冲洗水用来冲洗滤水组件及排渣门。

1 系统概述

一期2×320MW机组除渣系统为水力除渣运行方式,每台炉各配两台捞渣机、两台碎渣机、三台渣浆泵、两台回水冲渣泵,#1、2 炉共用两个?10M脱水仓(每台脱水仓的有效存渣容积为532m?)、一个回水池和两台回水泵。另外,我公司一期还设置了两台冲洗水泵、三组灰浆泵及高、中、低压轴封水泵各两台作为防止废水、污水外排的一种辅助手段。

表1 脱水仓设备规范

2 运行中存在的问题及原因分析

我厂一期脱水仓型号为青岛海川节能环保设备有限公司生产的TCS-10型,有效容积为532立方米。由于系统常年运行,维护失衡,致使脱水仓析水效率极低,正常脱水至灰渣含水率低于25%所需脱水时间为6-8小时,目前就需40小时才能满足。根据统计,渣水系统中2台脱水仓自2012年改造大修以来,由于设备表面结垢等,有时整条析水槽被渣堵塞,造成脱水仓不能正常析水20余次,8次以上因脱水仓完全失去析水作用,用潜水泵抽水后被迫将渣水混合物全部放入渣车(即所谓带水放渣),渣水流入雨水排放系统中,造成雨水系统堵塞,清理雨水系统地下管道1次,不仅造成环境污染和水资源浪费,还直接影响设备安全稳定运行。

究其原因分析如下:

(1)A脱水仓中心滤网骨架中下部变形严重(约呈170°),导致滤网与骨架接触不严密,存在缝隙,导致渣水易从张口处进入脱水管,导致中间滤网环形脱水管积渣,造成脱水带渣,甚至脱水不畅。

(2)原四条周边滤网(共计32块滤网)、反冲洗管路、喷嘴及周边环形管已全部堵塞。

(3)反冲洗水压力不足:反冲洗水压达不到要求,实际要求达到0.8-1.0mpa。但目前一期脱水仓区域冲洗水引自消防水,压力仅为0.35Mpa远远达不到设计要求。

3 结论

公司#1、2机组除渣系统2台脱水仓大修后,原设计功能恢复,渣水的过滤效果提高,水中含渣量降低。过滤后的回水通过回水泵、回水冲渣泵作用于一期捞渣机冲渣。既降低泵及管道磨损、水耗、备品备件消耗以及人员劳动力的投入,有提高了渣水回用率和脱水仓区域设备的文明卫生水平。同时又保证了一期两台机组的安全稳定运行。

参考文献:

[1]宁宁.320MW锅炉除渣系统脱水仓改造和670MW锅炉除渣系统改造[J].1676-5128(2013)07-0298-02.

[2]大唐三门峡发电有限责任公司Q/CDT-SMXHYPC-105 0601-2016《2×630MW除灰除渣系统运行规程》[S].

[3]陈苏秧,孙万勇.除渣系统脱水仓运行中存在问题及解决方法[J].1002-3364(2007)09-0051-02.

[4]青岛海川节能环保设备有限公司生产的TCS-10型脱水仓安装、调试说明书[S].

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