平衡自动控压钻井技术在顺南501井的应用

时间:2022-09-08 02:09:27

平衡自动控压钻井技术在顺南501井的应用

摘 要:平衡自动控压钻井是根据地层压力限制,在常规钻井的循环路径中,加入精细控制系统,实现井底压力实时监测,根据要求自动控制井底压力,在钻井过程中始终保持井底压力略大于地层压力的钻井工艺。格瑞迪斯自主研制的平衡自动控压钻井系统在顺南501井成功应用,解决了该井油气活跃、气侵严重导致钻井效率低的难题。

关键词:平衡自动控压 窄密度窗口 环空压力监测 自动节流控制 回压补偿 顺南501井

中图分类号: 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2015)01(b)-0000-00

随着我国石油勘探开发对象逐步转向深部复杂地层,“气侵”、“窄密度窗口”等引发的钻井难题也逐渐凸显,针对上述的钻井难题,国外常用的处理方法是采用控压钻井技术,实现井底压力的精确控制、达到“边喷边钻”的效果。在我国,塔里木油田塔中奥陶系、准噶尔盆地克百断裂带、西南油气田川东与川西北等油田,均或多或少存在压力窗口窄,气侵严重,常规钻井密度选择困难等问题。

1 平衡自动控压钻井工艺原理与实现流程

控压钻井的关键是实现井底压力的监测、控制和调整。平衡自动控压钻井系统利用PWD随钻测压仪器在钻井时精确掌握井底压力,依靠自动节流控制撬(压力控制装置)和回压补偿泵(压力补偿装置),在工况变化时调整井口回压,结合计算机自动控制技术,实现了井下压力的精细控制和自动调整。

1.2计算机自动控制原理

从图1可以看出:只要控制好适当的井口压力,就可以将井底压力波动降到最低,使之基本与目标井底压力一致。

1.3平衡自动控压钻井流程

平衡自动控压钻井系统设备主要包括:控压控制房、PWD随钻测压工具、自动节流控制撬、回压补偿泵、旋转控制头。钻进和循环时,泥浆从旋转控制头返出,经返出管线进入自动节流控制撬,节流撬根据控制房指令自动控制井口回压;停泵后,回压补偿泵抽取泥浆罐内泥浆,经回压泵管线进入自动节流控制撬,反向流入井口,控制房根据需要调整节流撬内节流阀开度,调整井口回压,保持低压力稳定。图3是平衡控压设备连接流程图。

2 平衡自动控压钻井技术在顺南501井应用

格瑞迪斯平衡控压钻井技术继塔中区域成功实施后,该技术在顺南501井四开钻进中成功应用,取得了巨大的经济效益。

2.1顺南501井基础数据

顺南501井是西北油田分公司部署在塔中北坡顺南斜坡区一口评价井,主要评价奥陶系蓬莱坝组“串珠”状强反射地质体的储层发育程度及含油气性,兼顾一间房和鹰山组。该井于2014年4月10日一开钻进,2014年8月1日四开开钻。

顺南501井8月17日四开钻进至6407.19发生溢流,液面上涨2m3,全烃由0.03%上升至86.57%,录井通知取芯。井队将泥浆密度从1.40g/cm3提高1.45 g/cm3,常规起钻时因气侵导致溢流,油气上窜速度高达273m/h,逐渐将泥浆密度上提至1.60g/cm3,8月28日起钻完。

2.2本井四开钻井施工技术要点和难点

(1)该区块油气显示活跃,气体以溶解和置换方式不断进入井筒,气侵后引起溢流,关井、节流循环严重影响钻井时效。

(2)气侵后引起钻井液出口密度降低,为防止密度降低后不能平衡地层压力,进而引发溢流,常规钻井只能采取提高钻井液密度方式防止溢流。

(3)提高钻井液密度虽然能压稳地层,但因井底压力增加后引起地层微裂缝的扩大,加剧了气体进入井筒的速度,气侵严重程度并没有降低;

2.3顺南控压钻井的情况

2.3.1平衡自动控压实施过程

2014年8月28日起钻后开始进行控压钻井作业,按控压钻井设计两趟钻完成了四开作业,第一趟钻控压取芯作业,待火势减小后开始边点火排气边钻进作业,进尺7.63米,因控压取芯时间较短,未进行钻井液性能调整,进/出口密度1.60/1.54g/cm3,循环时保持井底当量密度1.64g/cm3,控压取芯期间液面和出口流量正常,未发生溢流和井漏情况。

第二趟控压钻井作业9月1日10:00开始钻进,钻井液密度由1.60g/cm3调整并维持在1.48g/cm3,保持井底当量压力1.57g/cm3钻进,9月7日钻至6890米(四开完钻井深),控压期间出口流量平稳,全烃基值20-30%,间断点火钻进,未发生溢流和井漏等复杂情况。井队停泵后通过回压补偿泵及时补充环空压耗,如图4所示。

2.3.2平衡自动控压钻井所取得的效果

(1)顺南区块第一次尝试用平衡控压技术解决油气活跃、气侵严重的钻井难题,安全、快速钻至设计井深、控压钻井期间没有任何关井、节流循环等非生产时间,节约了钻井周期,提高了钻井效率。

(2)实时监测井底压力变化、出口流量变化,安全的调整钻井液密度,从接井时的钻井液密度1.60g/cm3下调至完钻时1.48g/cm3,井底当量密度从接井时1.71g/cm3下调并控制在1.57g/cm3,释放了井下圈闭压力,减少了储层污染。

(3)保持井底压力稳定,边钻进边排气,整个钻进期间没有形成气柱,控压钻井期间没有出现高套压,安全,快速钻至四开设计井深。

(4)利用PWD工具和高精度的流量计,监测井下压力和返出流量,确定井下压力没有降低,出口流量正常,保持钻井施工的连续性。

(5)邻井顺南7井常规钻井和顺南501井平衡控压钻井对比见表1,顺南501井四开常规钻井和平衡自动控压后情况对比见表2,顺南501井常规钻井与控压钻井周期对比图见图3。从中可以看出应用平衡控压钻井技术后,平均每米进尺用时和复杂时效大幅度降低,节约了大量的钻井周期。

3 结论与认识

(1)钻遇油气显示活跃的地层后利用平衡控压技术进行控压钻井,控制井口回压与井底压力,减少“地层呼吸量”,降低圈闭压力,有利于钻井施工作业。

(2)平衡自控控压钻井系技术有利于“窄压力窗口”钻完井作业,有效减少或控制溢流与漏失,降低井控风险。

(3)平衡控压钻井系统所包含的硬件、软件设备如自动阀件、控制单元、回压补偿泵、流量计、PWD随钻测压工具性能稳定,满足控压钻井现场施工要求。

(4)顺南501井利用控压钻井技术进行“放压钻井”,降低了钻井液密度,释放了地层圈闭压力,减少井下复杂情况,同开次同井段对比大幅度缩短了钻井周期,降低了钻井成本,是可以在该区块钻井中广泛推广应用的钻井技术。

参考文献:

1. 蒋宏伟.赵庆.控压钻井关键技术研究.石油矿场机械,2012,41,1-2.

2. 周英操.控压钻井技术探讨与展望.石油钻探技术,2008,36(4).

3. 胥智雄.李怀仲.石希天.精细控压钻井技术在塔里木碳酸盐岩水平井成功应用.新疆:塔中勘探开发项目经理部,2011.

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