探讨水泥搅拌桩在复杂软基中的施工工艺

时间:2022-09-06 09:18:14

探讨水泥搅拌桩在复杂软基中的施工工艺

【摘 要】针对水泥搅拌桩在天然含水量高、孔隙比大、有机质含量高、腐殖质及富里酸含量高、强度低的土层中强度低且成桩效果差的特点,以具体工程实践为例,通过施工工艺改进,取得了较理想的效果。

【关键词】水泥搅拌桩;复杂软基;工艺改进

珠江三角洲的沿海地区,地下水位较高,区内分布着淤泥、淤质粉土为主的软土层并有大量的暗河沂、暗沟塘及冲、回坡土等软弱人工填土存在,水泥搅拌桩处理方式以其造价低、工期短、施工简便、无污染等优点占据着主导地位,但搅拌桩在天然含水量高、孔隙比大、有机质含量高、腐殖质及富里酸含量高、强度低的土层中强度低且成桩效果差,处理后的站场路基不能满足设计和功能使用要求。针对这一问题,在某停车场搅拌桩软基处理工程施工中对施工工艺进行了改进,在成本控制及处理效果中取得了理想的效果。

一、工程概述

1、工程概况

某停车场位于广州市某区某村范围内,该停车场场址地处珠江三角洲后缘地带,地貌单元主要表现为珠江三角洲海陆交互相冲积平原地貌形态。场地地势开阔,地形相对平坦,地面标高3.9~6.95m。

该停车场范围内既有地面高程4.04~6.56m,为地面填方工程,场坪设计标高8.22m。区内软土层连续性较好,埋藏较浅,淤泥、淤泥质粉质粘土、淤泥质细砂及淤泥质中砂,其分布厚度大,一般厚4.30~20m,局部厚达21.7m~25.5m,其具有天然含水量高、孔隙比大、有机质含量高、强度低等特点,软土地基工程性质较差。影响路基的稳定,且将产生较大的地基沉降,需采取措施对地基进行处理。

本工程软基处理数量较大,场区全部位于软土地基上,分别采用塑料排水板及深层搅拌桩进行处理,且地质条件复杂,插塑板区堆载及固结施工工期长。本工程搅拌桩区总面积为:201596m2,搅拌桩总量为1138120延米。设计要求搅拌桩打设深度以进入设计要求的硬层(中粗砂层)为控制,要求水泥搅拌桩伸入砂砾石垫层内0.5m。

2、工程地质情况

场区地层岩性,上覆第四系海陆交互相沉积层、残积土层,下伏基岩为白垩系下统白鹤洞组下段(Klbl)的泥质粉砂岩,局部分布有粗砂岩、含砾粗砂岩夹层,铁质、钙质、泥质胶结。第四系覆盖层,上部全新统软土分布广泛,为淤泥、淤泥质土、淤泥质细砂,厚度在4.3~20m,局部厚度达25m;中部为中砂、粉质粘土,下部第四系残积粉质粘土层。

1、人工填土层(Q4m1)

该层由素填土及耕植土组成,其特征及分布如下:

素填土:浅黄色,局部呈灰褐色,呈松散状态,局部稍压实。主要由粘性土混少量砂砾构成,局部含少量有机质。该层分布厚度0.50~2.00m,平均1.04m。

耕植土:褐灰等色,呈松散状态,主要由粘性土构成,含少量有机质、腐殖质等,略具腥臭味。该层分布厚度0.50~1.40m,平均0.77m。

2、第四系全新世海陆交互相沉积层(Q4mc)

工程场地内分布的砂土主要为淤泥质细砂、淤泥质中砂、细砂等。在7度地震力作用下,淤泥质细砂、淤泥质中砂、细砂,均为可液化地层。

勘察结果表明:拟建场地软土分布广泛,连续性较好,埋藏较浅、厚度较大。淤泥层厚度0.70~6.90m,平均3.1lm,淤泥质粉质粘土层厚度0.60~9.10m,平均2.95m,淤泥质粉质粘土层厚度0.60~9.10m,平均2.95m。该三层具有天然含水量高(一般均大于液限)(平均值分别为84.70%、78.1%、83.0%),孔隙比大(平均值分别为1.760、1.557、0.774),有机质含量较高,压缩性高,强度低,渗透系数较小。低强度和不均匀性:软土分布区地基强度很低,极易产生不均匀沉降。PH值偏低及高有机质、富里酸及腐殖质含量:场地内软土的PH值偏低,有机质、富里酸、腐殖质含量高,对软基加固处理影响大。高压缩性:软土属高压缩性土,极易因其体积的压缩而导致地面和建筑物沉降。

本工程设计深层搅拌桩桩径Φ500mm,桩间距1.0~1.4m,呈正三角形布置,总工作量1138120延米,深层搅拌桩底部原则上穿过软弱土层进入硬底不少于0.5m。

二、水泥搅拌桩在试桩施工中遇到大问题--搅拌桩强度低且成桩效果差,处理后的站场路基不能满足设计和功能使用要求

由于本工程规模大、施工条件差、周边环境复杂、地质条件差,软土厚度大、工程造价低、工期紧,而水泥搅拌桩软基处理数量较大,且地质条件复杂,如何保证搅拌桩的成桩强度,对整个工程的质量至关重要。在施工前期的水泥搅拌桩试桩过程中发现由于土层天然含水量高、孔隙比大、有机质含量高、腐殖质及富里酸含量高、强度低等原因导致搅拌桩强度低且成桩效果差,甚至有不成桩的现象,这一问题不解决将严重影响本工程的质量、工期和效益。经过查找出强度低原因后、通过对设备进行工艺改进有效的克服了强度低现象取得了好的成绩,确保了工期、质量要求,取得了好的经济效益。具体处理办法如下:

三、搅拌桩强度低且成桩效果差的处理

1、搅拌桩强度低且成桩效果差的原因分析

软弱土层中有机质含量较高,压缩性高,强度低,渗透系数较小。低强度和不均匀性:软土分布区地基强度很低,极易产生不均匀沉降。PH值偏低及高有机质、富里酸及腐殖质含量:场地内软土的PH值偏低,有机质、富里酸、腐殖质含量高,对软基加固处理影响大。特别是有机质、富里酸、腐殖质含量高,严重影响了搅拌桩的加固效果,阻碍搅拌桩的强度增长。

2、本工程对搅拌桩强度低且成桩效果差的处理

2.1 开会研究对策及进行第二次试桩

根据第一次抽芯检测结果发现,水泥掺量为16%、18%四搅四喷的桩在淤泥层的强度仅为0.3、0.5。当P.O42.5水泥掺量提高到20%时,搅拌桩下部可满足要求,但上部不能符合设计要求(0.9 MPa和0.6 MPa),因此在与设计,业主,监理商议后决定,考虑到成本控制及加固效果,在桩的上部增加搅拌桩的搅拌次数及水泥掺量进行试桩,我司特别提出增加水泥土砂石复合桩进行第二次试桩。

上一篇:建筑电气安装与土建施工的相互配合探讨 下一篇:铁扬勤勉且幸福的劳动者