小阻力扣件纵向阻力试验研究

时间:2022-09-02 01:34:45

小阻力扣件纵向阻力试验研究

(西南交通大学土木工程学院 四川·成都 611756)

摘 要:针对桥上无缝线路小阻力扣件进行大量纵向阻力的试验研究,设计多功能纵向阻力试验台,分别进行不同胶垫类型、螺栓扭矩和有无竖向载荷情况下的扣件纵向阻力试验,研究扣件阻力的影响规律。结果表明:不同类型的胶垫对扣件阻力的影响较大;在无载状态时扭矩对扣件阻力的影响为线性关系,有载时则不然。

关键词:无缝线路 小阻力扣件 纵向阻力

中图分类号:U238 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2013)006-078-02

1 引言

随我国铁路不断向高速、重载方向发展,为减轻轮轨冲击,提高旅客乘坐舒适度,延长设备使用寿命,无缝线路得到了越来越广泛的应用。

无缝钢轨在桥梁上铺设时除受到列车动荷载、温度力、制动力等作用外,还受到由于桥梁的伸缩变形或挠曲变形而产生的纵向附加力作用。纵向附加力增加了钢轨应力,增加了断轨和失稳的危险性。已有众多研究表明:减小扣件阻力可以有效降低梁轨间的相互作用,从而降低纵向附加力。桥上无缝线路采用小阻力扣件是避免采用钢轨伸缩调节器、减少桥梁和无缝线路受力的有效措施 。

为了研究通过改变胶垫类型和扭矩来实现小阻力的机理,试验选用了有砟轨道使用的弹条V型扣件配合X3型弹条,轨下胶垫采用了钢复合胶垫和普通胶垫两种,分别在三种不同的扭矩作用下来测试它的纵向阻力值。

2 扣件纵向阻力测定

为了测定扣件纵向阻力值,设计了专门的工装,将一截短钢轨、两个百分表、一个电子千斤顶,弹条V型扣件安装在设计好的工装上,用扭力扳手实现螺栓扭矩扭的调节(80、100、120N·m)。

测量无载阻力时,用10?kN/min的速度顶推钢轨一端,当推力达到2.5kN?.3kN时,持时30s;之后继续加载,推力达到5kN?.6kN时再持时30s,稳定后记录千斤顶电子表和百分表读数,并取两个百分表读数的平均值,实时计算出纵向位移。当位移超过允许限值的4倍(0.8-1cm)时快速卸载至零,继续测量钢轨位移2min。将普通胶垫更换为钢复合胶垫,重复上述测量。

测量有载阻力时,在短钢轨上加置钢棒作为滚轴,在滚轴与钢轨的接触面均匀地涂一层油,上垫一块垫板,另加置一台千斤顶施加50kN竖向荷载,其余测量步骤同无载阻力。

3 试验结果

3.1 数值拟合与分析

对试验数据进行处理,用最小二乘法对不同工况下的位移-阻力散点图进行拟合。无载试验结果均采用对数函数;对有载试验,考虑到钢复合胶垫此时较接近理想弹塑模型,因而采用直线拟合,普通胶垫仍用对数形式。有载情况下螺栓扭矩的影响较为微弱,因而采用一个典型方程予以描述;无载情况则引入螺栓扭矩来描述其影响。弹条V型小阻力扣件纵向阻力与位移的方程分别为式(1)、(2)、(3)、(4)。

3.2 结果分析

本文按照实际试验情况来确定其弹性位移值及对应的扣件阻力,即下垫钢复合胶垫在有载时取位移0.7mm时的阻力值,其余情况均取位移为1mm时的阻力值。结果见表1、表2。

试验结果显示:

(1)采用普通胶垫的扣件弹塑临界点比采用钢复合胶垫的扣件要高,即普通胶垫的抗滑移能力要强,特别是在有竖向荷载的情况下,两者的拟合曲线有较大差别,这是因为普通胶垫在50kN竖向力的作用下会发生较大变形,使钢轨陷入其中,在滑移之后仍然与轨底面有一定粘结,而钢复合胶垫变形较小,与轨底面粘结较弱,因而采用钢复合胶垫的扣件位移未达到1mm便已滑移,此后阻力便不再增加。

(2)除无载状态时普通胶垫扣件阻力与《送审稿》较一致外,有载状态下的普通胶垫纵向阻力值和钢复合胶垫纵向阻力值,以及无载状态下的钢复合胶垫纵向阻力值均与《送审稿》有差异。造成无载状态时阻力结果偏大的原因是扭矩较大,弹条V型作为小阻力扣件时紧固扭矩为95N·m,我们则取有100、120N·m的螺栓扭矩,因而阻力偏大;根据前人所作实验结果,《送审稿》在有载扣件阻力取值方面确实偏小,因而有有载状态下扣件阻力有所差异纯属正常。另根据扣件构造,我们可知弹条V型扣件用于小阻力扣件时通常采用X3型弹条,下垫单层橡胶垫板,故无载下采用下垫钢复合胶垫时会与规范略有出入,属正常情况。

4 结语

综上所述,可得如下结论:

(1)根据试验结果,采用钢复合胶垫的弹条V型扣件能够很好的达到小阻力的效果,适用于由于温差较大或者重载运输引起附加力较大的桥上线路,同时对于螺栓扭矩适用范围较宽,施工中也较容易控制。

(2)采用普通胶垫的弹条V型扣件阻力值较大,需要控制螺栓扭矩以防阻力过大,这也是施工单位在现场最容易出现问题的地方,建议将采用普通胶垫的弹条V型扣件用在纵向附加力较小的线路上,并且控制螺栓扭矩在80N·m左右。

参考文献:

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