论坝体防渗墙下帷幕灌浆施工技术

时间:2022-08-08 10:34:22

论坝体防渗墙下帷幕灌浆施工技术

摘要:帷幕灌浆是基本的、常见的防渗处理手段,但工程中施工的帷幕灌浆比较特殊,它是在较薄的防渗墙上进行钻孔灌浆,孔底偏差控制难度非常大,其精度已经超过规范。本文结合工程实际,对坝体防渗墙下帷幕灌浆施工的要点及质量控制方面进行了探讨。

关键词:大坝;帷幕灌浆;防渗墙;工艺流程;质量控制

中图分类号:O213文献标识码: A 文章编号:

1引 言

尤溪县青印溪二级电站装机6400kw,多年平均发电量3109万kwh,总投资3350万元,属私营电站。大坝为混凝土埋块石拱坝,高35m,坝顶高程447.0m,库容183.6万m3。因该工程规模较小,设计单位在选定坝址时,未对所选坝址进行地质探钻,工程预算也单列算坝基帷幕灌浆费用。在施工中发现整个坝址基岩都不理想,尤其坝右岸335.0m高程以上至坝顶段基岩破碎、节理发育,当时电站工程的各分部分项工程已全部开工建设,变更坝址已不可能,只能寻求解决现实存在问题的方案。由于工期原因,业主方、设计对拱坝进行方案优化,优化后的防渗方案为:坝基、坝左岸、坝右岸435.0m高程以下防渗墙进行帷幕灌浆;坝右岸435.0m高程以上至坝顶447.0m高程布防渗墙入岩0.5m,墙厚1.06m,墙下设单排帷幕灌浆进行基岩防渗,坝端接触面进行固结灌浆。从而形成一个封闭的防渗体系。帷幕曲线总长200.5m,平均帷幕深度33m,最深38m,其中墙体钻孔平均深22m,设计防渗标准为压水透水率不大于0.05L(min.m.m)。

2帷幕和固结灌浆施工内容

根据坝基浇筑和左右岸防渗墙的完成情况,帷幕和固结灌浆安排在9~10进行。施工时间为40天,帷幕和固结灌浆有效工期18天设计帷幕灌浆钻孔工程量4136m,基岩灌浆1648m;固结灌浆钻孔工程量587m,基岩灌浆391m。

2.1帷幕灌浆试验

为确定帷幕灌浆压力等技术参数,了解基岩的渗透性和可灌性,选具有普遍代表性且地质条件偏差,防渗墙体较先完成部位进行了拱坝坝基帷幕灌浆试验。试验选1组8个帷幕灌浆孔,钻孔量218m,灌浆量85m。通过试验确定灌浆压力、灌浆段长等参数,见表1。并通过试验论证帷幕灌浆深度的确定办法:当先导孔压水透水率连续2段大于0.05L/(min.m.m)时该单元的帷幕灌浆孔加深1段。由于帷幕防渗墙孔距为1.6m,结合灌浆试验成果确定帷幕灌浆孔距为1.6m,即帷幕灌浆孔正好在钻孔中心位置。

表1帷幕灌浆参数

注:①分段原则遇特殊情况可适当缩短或加长,但最大段长不宜大于8m;②其余部分为第四段。

2.2帷幕灌浆施工

2.2.1依据

《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-94);《水利水电工程钻孔压水试验规程》(SL25-1992);《水利水电建设工程验收规程》(SL223-1999)。

2.2.2工艺流程

图1帷幕灌浆工艺流程图

2.2.3钻孔

采用SGZ-ⅢA型地质钻机、金刚石复合片钻头钻进,灌浆孔钻孔直径φ60mm,先导孔和检查孔孔径为φ75mm。先导孔在每个单元在中间位置的Ⅰ序孔中选取,进行取芯、五点法压水。正常灌浆并封存。先导孔在钻孔过程中,详细记录钻孔情况,遇特殊情况,及时反映并提前监理工程师,并与设计地质及时沟通。

将钻机稳固水平,保证钻机在钻进过程中不发生移动。确保孔口段的孔向正确。在钻进过程中,正确控制压力,在墙体内钻孔时可采用无压钻进,根据岩性及构造情况及时调整钻进参数。在钻进过程中,使用符合标准的钻杆钻具,尽量减少短钻杆使用。对孔斜情况及时校正。当钻孔达到设计深度后,使用测斜仪进行测斜,作为验收和质量评定的依据。

2.2.4钻孔冲洗

钻孔结束后,在灌浆之前进行钻孔冲洗。采用压力水进行冲洗,冲洗压力为灌浆压力的80%,冲洗至回水澄清10min后结束。

2.2.5压水试验与灌浆

先导孔、检查孔采用“五点法”进行压水试验,压水压力为灌浆压力的80%,在规定压力下,每1min测读一次压入流量,当连续4次读数中最大值与最小值之差小于最终值的10%或小于1.0L/min时,可结束压水试验。取终值作为压水试验成果计算值。

基本帷幕孔均进行简易压水,压水压力为灌浆压力的80%,该值若大于1.0Mpa时,采用1.0Mpa。在规定压力下,每5min测读一次压入流量,当连续4次读数中最大值与最小值之差小于最终值的10%或小于1.0m L/min时,可结束压水试验。取终值作为压水试验成果计算值。压水试验成果(Lu)值按下式计算:

透水率(Lu)=

帷幕灌浆拟采用阻塞式自上而下分段孔内循环灌浆。灌浆压力、分段、压水压力,均采用灌浆试验已确定的参数。

2.2.6浆液水灰比和浆液变换标准

灌浆水灰比采用5:1,3:1,1:1,0.8,1,0.6:1,0.5,1共7个水灰比级,开灌水灰比为5:1。

灌浆浆液由稀到浓逐级变换,变换原则如下:当灌浆压力保持不变,注入率持续减少时,或注入率保持不变而灌浆压力持续升高时,不得改变水灰比;当某一比级浆液注入量已达300L以上时,或灌注时间已达1h时,而灌浆压力和注入率均无显著改变时,应换浓一级水灰比浆液灌注;当注入率大于30L/min时,应根据施工具体情况,可越级变浓。

2.2.7灌浆结束标准

在规定的压力下,当注入率不大于1.0L/min,继续灌注60min,灌浆即可结束。当长期达不到结束标准时,报请监理工程师共同研究处理措施。

2.2.8特殊情况处理措施

灌浆渗漏串浆处理:在灌浆过程中如发现冒浆及漏浆现象,将根据其渗透量大小、位置,采取表面封堵,浓浆低压、限流、间歇灌浆等措施,待渗漏部位达到一定强度后再逐渐升压灌浆,直至符合要求。若遇钻孔串浆,则可采取封闭一孔,灌注一孔或两孔同时灌浆,或待一孔灌浆结束等凝达到一定强度后再钻灌另一孔。

单位注入率特别大的孔(段)处理原则:若遇单位注入率特别大的孔(段)时,首先分析原因,再采取适当措施,包括浓浆、低压、限流、间歇、掺速凝剂等方法或请示监理工程师研究实施。

2.2.9封 孔

封孔采用“置换和全孔灌浆封孔法”,灌浆结束后先用0.5:1浓浆置换孔内稀浆(终孔段采用0.5:1浆液灌浆结束的孔不用置换)后,在最大灌浆压力继续灌浆1h。

2.3墙下帷幕灌浆效果分析

帷幕灌浆施工结束后进行帷幕质量检查,根据帷幕灌浆规范及设计要求,帷幕灌浆质量检查方法采用“五点法压水”检查方法。根据灌浆资料,帷幕灌浆共施工12孔,压力40段。从灌浆资料看,拱坝基帷幕灌浆分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ序3个次序施工,统计所有灌浆孔Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ序灌浆单位水泥注入量分别为48.1、14.8、5.6kgm,呈明显递减趋势,递减率分别为69.2%、56.2%;各次序孔压水透水率分别为0.2、0.126、0.073L/(min.m.m),也呈明显递减趋势,递减率分别为37.0%、42.1%。另外比统计资料可知灌浆单位注入量与压水透水率区间段数的变化,均随灌浆次序的增加,大区间段的段数越来越小,到Ⅲ序孔时,灌浆单位注入率和压水透水率分别为6.5kg/m、0.073L/(min.m.m),且有46%的段数小于0.05 L/(min.m.m),表明灌浆效果明显,到检查孔压水时各孔段均小于0.05 L/(min.m.m)。检查孔有个别孔段在0.04~0.05 L/(min.m.m)间,分析为个别部位的地质条件不均性所致。上述分析表明灌后帷幕达到设计防渗要求。帷幕灌浆共施工6个单元,质量评定结果均为优良。

3帷幕浆施工要点及质量控制方法

3.1质量控制要点分析

本工程帷幕灌浆具有以下难点:坝右岸防渗墙比较薄,设计为100cm,加之防渗墙体有一定的斜度(施工时采用规范标准控制孔斜,孔斜率小于1%),防渗墙体的深度也大,平均22m左右,要保证钻孔在墙体内,钻孔偏差最大允许为50cm,因此帷幕灌浆钻孔孔底偏差控制是一大难点。要满足防渗墙搭接处100cm厚要求,按帷幕钻孔在防渗墙中心,孔深20m的钻孔偏差见表2。

表2钻孔偏差最大允许值

注:表中±号代表两个相反方向。

从表中可知当各种影响因素造成的孔底偏差在一个方向时,在孔深20m处钻孔已经到防渗墙外侧,因此,严格控制各种技术参数,是保证钻孔不出防渗墙外侧,保证帷幕灌浆顺利实施,确保灌浆质量的关键所在。

3.2控制方法

钻机就位时采用水平尺校正,保证钻机及立轴垂直;钻机立轴及钻杆严格检查,发现有不合格钻杆立即报废;钻机稳定后底部垫结实,并用螺栓固定;钻孔应埋设孔口管,钻机立轴和孔口管的方向必须与设计孔向一致;钻孔过程中采用无压钻进,防渗墙体强度有限,耐磨性差,可以实现无压钻进,在孔深10m后“吊”着钻进,从而控制钻头部位的实际压力;可以采用5m加长导向钻具。用上海地质仪器厂生产的电子测斜仪测量孔斜,发现有偏斜及时纠偏,加以现场控制,加大质检人员对钻孔斜度的抽测力度,做到逐孔逐段测斜,若发现超出孔斜要求的钻孔立即采取纠偏处理;为保证防渗墙孔位与帷幕孔位偏差,在防渗墙灌浆施工完后对防渗墙孔位处作明显标记,防渗墙与帷幕灌浆孔位均由测量队每20m测放一个控制点,在技术人员测放防渗墙孔位处的帷幕孔时用同一控制点,减少两者偏差;认真分析防渗墙孔与帷幕孔的测斜情况,若出现同一方向倾斜时及早纠偏,坚决避免同一方向的偏斜。

3.3质量验收与评定验收

通过一系列控制措施,孔底偏差及其施工质量得到有效保证,帷幕灌浆后进行质量检查。帷幕灌浆质量查孔共施工13孔,压力试验42段,试验结果都小于0.05L/(min.m.m)防渗标准,平均透水率为0.0248 L/(min.m.m)。帷幕灌浆质量主要指标通过质量检测,满足设计防渗要求

——压水透水率不大于0.05L/(min.m.m);共评定6个单元,单元合格率100%,单元优良率92.3%。

3.4固结灌浆

坝右岸435.0m以上至坝顶端(不含防渗墙)进行固结灌浆,灌浆施工工艺和帷幕灌浆基本相同,区别在于压水试验采用单点法,试验孔数按总孔数的6%,灌浆孔封孔采用机械压浆封孔法等,不另详述。

4结 论

在本工程中利用多年的施工经验,采用多种行之有效的技术措施和管理措施,使得灌浆按期保质完成,但影响了灌浆施工进度,增加了灌浆施工成本。多种施工措施对实现青印溪二级电站拱坝总体方案优化奠定基础。优化后在缩短总工期、节约总造价方面成果显著,墙下帷幕是这次优化的重要组成部分,它是实现优化方案的基本必备条件之一。

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