取消锑金冶炼灰吹熔炼工序措施探讨

时间:2022-07-29 02:17:38

摘 要 文章从理论及生产实践分析了目前处理锑金共生矿所采用的“二次还原、氧化”流程的利弊,提出取消鼓风炉含金氧粉(Sb2O3粉末)灰吹熔炼工序,锑金氧粉直接熔炼精锑,再炼锑白的同时,利用底水富集金的工艺流程。

关键词 含金氧粉;灰吹;底水富集;金

中图分类号 TF818 文献标识码 A 文章编号 1673-9671-(2013)011-0148-02

我国是世界上锑储量和产量最大的国家,资源分布广泛,主要集中在湘、桂、滇、黔、甘等地。目前,正开发利用的典型锑矿区分别有湖南锡矿山的单一硫化锑矿、湖南沃溪的锑金钨共生矿、广西南丹的锡锌铅锑银多金属矿、贵州独山的辉锑矿与硫氧混合矿、贵州晴隆的锑氟共生矿、云南木利以及甘肃崖湾的辉锑矿与硫氧混合矿。

由于矿床类型不同,矿物组成参差不齐,在提炼金属锑时,所采用的冶金方法多种多样,火法多用鼓风炉挥发熔炼、直井炉或回转窑氧化焙烧,也有采用“焙烧+鼓风炉还原熔炼”工艺的,如处理脆硫铅锑矿;湿法多用氯化盐酸酸浸、硫化钠或烧碱碱浸等。

在火法处理锑金共生矿或锑银共生矿时,往往发现锑氧中携带少量的贵金属金或银,给后续的锑精炼作业带来一定的麻烦。目前,在锑精炼炉中,还未研究出直接脱除金银再提炼的工艺,多数厂家仍采用“二次还原、氧化”流程以解决问题。

在辰州公司,目前所拥有并开采的锑资源有沃溪的锑金钨共生矿、新邵龙山锑金共生矿、安化渣滓溪锑钨共生矿等。

在处理锑金矿时,锑氧中会携带少量的贵金属金,给后续的锑精炼作业带来一定的麻烦,我们采用的正是“二次还原、氧化”流程,即鼓风炉含金氧粉经灰吹炉还原、烟化,降低二次锑氧Au品位至0.5 g/t以下,Au则富集于底水返回鼓风炉或炼金炉。

1 辰州矿业灰吹炉处理含金锑氧的概况

1.1 含金锑氧的来源

含金锑氧,是鼓风炉处理含金硫化锑精矿的直接产物。

由于金大都以显微或次显微金形态,嵌布在辉锑矿、黄铁矿、毒砂中;铅以方铅矿形态,存在于精矿中。火法(鼓风炉)生产时,金颗粒则被氧化挥发的Sb2O3气流携带,一道进入收尘装置并沉积,形成含金锑氧。

1.3 灰吹炉处理低铅含金锑氧的基本流程

由于锑氧含Au,不能直接进行锑的精炼,需先经灰吹炉还原、烟化,降低二次锑氧Au品位至0.5 g/t以下,减少Au的损失;同时降低二次锑氧Pb等杂质含量,节约锑精炼作业除铅成本。

实践中,先将锑氧按比例配无烟煤,在1100℃~1250℃高温下还原成粗锑液;然后利用铅易捕金,锑、铅蒸气压和氧化挥发性差异等特性,在700℃~900℃时,吹风烟化粗锑液,优先氧化挥发锑,产出低Au品位的二次锑氧,同时使金、铅浓缩;在控制好炉温、烟化风量、氧化速率、底水浓缩比的条件下,将大部分铅和95%以上的金,富集于底水中,产出Sb-Pb-Au合金。

1.4 灰吹系统处理成本概括

在灰吹熔炼工序,主要目的是回收鼓风炉锑氧中的金金属。做到能收早收,但经我们计算分析,灰吹熔炼成本较高,经济效益不明显。

以辰州某炼厂灰吹熔炼实践为例,经理论计算和实践数据得出:

氧粉单位灰吹熔炼成本为:1002元/吨锑氧粉

转化成灰吹熔炼单位成本为:1420元/吨锑金属量

辰州某炼厂灰吹炉处理含金氧粉成本计算明细如表1。

从上述计算得知,灰吹熔炼工序成本较高,在含金锑氧金含量趋于5克/吨时,基本没效益。如金价降低,则赢利空间更为狭小。

辰州总部年产锑15000吨,(含新邵辰州锑业锑金属量),基本处理锑金精矿,按新邵辰州锑业成本计算模式,则年灰吹系统成本达2130万元(本计算还未包括炼金炉布袋室含金氧粉量)。

2 取消灰吹工序,利用锑白炉收金的可行性分析

2.1 辰州矿业锑金属销售模式分析

辰州矿业锑销售模式以直接向市场销售精锑和深加工为锑白再销售(深加工厂家常德锑品厂为辰州子公司)两项,其中深加工为锑白再销售占总锑产量的50%以上,(目前金属锑的主要用途是做阻燃剂,大部分的最终产品为锑白,锡矿山闪星锑业不外售精锑,绝大部分加工成氧化锑出售)

即辰州公司年有8000吨左右锑进常德锑品公司锑白炉加工为锑白。

那么作为锑白销售的锑金属一项,可取缔鼓风炉氧粉入灰吹反射炉这道工序。鼓风炉含金氧粉直接入炼锑炉还原精炼成精锑,再进锑白炉吹炼成三氧化二锑(锑白),精锑中的金通过锑白炉富集在底水中得到回收,再回鼓风炉处理。

2.2 含金精锑在锑白炉中的富集分析

根据冶金学,金金属无论在鼓风炉或是灰吹炉,进入氧粉过程均是物理机械携带,因而,理论分析,在锑白炉富集锑中的金进入底水是可行的。根据灰吹炉实践,一般是6个月放一次底水,底水含金可达300克/吨以上 部分可达500克/吨,而灰吹氧粉含金可贫化至0.5克/吨以下,一般为0.33克/吨左右。另外,精锑中微量的金目前在常德锑品公司生产锑白实践中,也得到了很好的回收。另外分析其他厂家锑白炉对某些元素底水浓缩的生产实践,如河南豫光金铅公司利用锑白炉处理高铋高铅锑氧吹炼合格锑白,可使含铅25%、含铋4%的原料贫化至含铅0.08%,含铋几十个ppm,浓缩比达几百。因而,用含金精锑冶炼锑白,金绝大部分富集于锑白炉底水中从理论和实践分析都是可行的

2.3 含金氧粉直接入炼锑精炼炉带来的影响分析

①锑氧中的金在纯炉精炼、锑白炉吹炼过程中,会以多少比例分别进入泡渣、除铅渣、砷碱渣、锑白、浮渣、底水中,是否会导致部分金进入渣相或锑白中,导致金回收受损。前面说过,金进入渣、氧粉都是物理携带。我们的生产实践表明,如灰吹炉处理含金氧粉时,泡渣中基本不含金。即使在鼓风炉前床,进入渣和锑锍的金也仅占总金金属量的2%-3%。因而我们有理由相信,锑氧中的金在纯炉精炼、锑白炉吹炼过程中,会以很小的比例进入到各种渣和锑白中。

②如果取消灰吹工序,纯炉的冶炼时间是否延长,纯炉的成本是否增加,是否具有经济效益。以公司现有锑金精矿(含新龙锑精矿)分析,目前公司锑金精矿含铅等杂质较低,以铅为例,尽管增加灰吹炉还原、烟化工序,底水能富集部分的杂质铅,似乎为下道炼锑工序节约一定的除铅成本,但该部分底水铅又需再入鼓风炉,依然在系统中循环。因而整个工序的绝对成本得不到改善。

也就是说含金锑氧粉直接炼锑、金从锑白炉回收,从金的损失、冶炼成本的增加方面理论上应该不存在很大问题。

3 结论

该改进可实现:

1)大量节约灰吹炉灰吹熔炼成本,在锑白炉回收金,利用的是冶炼锑白的成本。

2)缩短物料中转时间,缩短锑的生产周期,真正做到快进快出, 减少生产周期带来的风险。

3)减少一个工序、缩短流程,可减少一个工序的跑冒损失,可提高一定的锑直回收率至少一个百分点。

4)如此举通过实验认证可行,可以考虑辰州矿业锑方面销售模式大部分改为销售锑白,则可撤销灰吹炉工序。可给辰州矿业每年带来近2000万元的经济效益。计算如下;

①灰吹工序2146万元成本可节省

②含金底水锑从常德锑品公司运往辰州运费:110公里×0.81元/吨.公里×1714吨含金底水=15.27万元

其中1714吨含金底水按15000吨锑金属量计算,转化为鼓风炉布袋氧为21428吨,含金171.4公斤(按鼓布氧含锑70%计算,含金8克/吨计算)锑白炉底水富集金按100克/吨计算,则产生含金底水锑1714吨。

③其他:(人工增加费用,少量金入渣损失等):300万

1-2-3=1813万元

即使按现有销售模式光取消现有销售锑白锑金属量灰吹熔炼工序,也可给辰州矿业年带来1000万左右的经济效益。

参考文献

[1]重有色金属冶炼设计手册编委会编.

[2]重有色金属冶炼设计手册.锡锑汞贵金属[M].北京冶金工业出版社,1995.

[3]辰州矿业冶炼厂内部资料[J].

[4]新邵辰州锑业内部资料[J].

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