钻机自移装置的设计与应用

时间:2022-07-21 10:02:11

【摘要】2、钻探工作存在问题分析 2.1现状调查 卧龙湖矿于2010年7月暂停回采工作面生产,全面转入“多打岩巷、多打钻”的生产准备阶段,2011年制定了16万米钻孔工程量的计划。 根据瓦斯治理...

钻机自移装置的设计与应用

【摘要】针对钻机搬运、挪移用时长、劳动量大等问题,对钻机进行改造,利用钻机自身的液压系统,设计增加了液压油缸,使钻机实现钻机自移的目的,减少了搬运钻机的时间和劳动强度,为钻探施工提供了时间空间的保障。

【关键词】钻机;自移;成效

1、引言

钻孔施工是预抽煤层瓦斯最基本的工作,随着矿井瓦斯治理工作量的不断增加,钻机搬运、挪移越来越频繁,传统的钻机搬运方法不能实现快速、高效的目标,对钻探工效的提高带来很大的压力。

为减少钻机搬运对钻探施工的影响时间,卧龙湖矿根据钻机的技术特征,对钻机进行改造,设计了钻机自移装置,解决钻机搬运影响钻探工效的难题,并力争在同行业中推广使用。

2、钻探工作存在问题分析

2.1现状调查

卧龙湖矿于2010年7月暂停回采工作面生产,全面转入“多打岩巷、多打钻”的生产准备阶段,2011年制定了16万米钻孔工程量的计划。

根据瓦斯治理的设计和要求,在施工顺层孔和专用底抽巷施工穿层孔时,钻机的搬迁步距平均为8m,在底抽巷钻场施工穿层钻孔时的搬迁步距为30米。

据不完全统计,仅2011年上半年,全矿共搬迁钻机429次,搬迁距离长达4446米,现有的钻机搬迁方法达不到安全、高效的要求,影响了钻探的效率。

2.2钻机搬运存在问题

此前的钻机搬迁手段已不能满足钻孔高效、快速施工的要求。具体表现在以下几个方面:

(1)钻机搬迁效率低,每搬迁8米平均用时1小时。

(2)钻机搬迁技术落后,使用人力拉葫作为钻机搬迁的牵引部件,搬迁时间长、劳动强度大。

(3)由于频繁的使用拉葫搬迁钻机,增加了其损坏率,矿井每天的开机率为8-10台,仅拉葫每月便损坏2-3个。

为了使钻机搬迁达到安全、高效的要求,减少对钻探施工的影响时间,针对目前存在的问题,对钻机自移装置进行设计和研究。

3、技术方案设计

3.1设计思路

SGZ-ⅢA型钻机为整体立轴式钻机,通过机械传动实现钻杆旋转,通过液压传动实现钻杆的给进和起拔。

利用液压油缸作为钻机移动的牵引部件,与钻机液压系统连接形成回路,将液压油缸与钻机及牵引支点(专用起吊锚杆)连接,通过牵引油缸的伸缩实现钻机前移。

3.2设计方案

(1)本方案的主要构件

液压油缸、牵引钢丝绳、钢丝绳卡、马蹄形卡环、牵引勾头、油管、链条。

(2)工作原理

首先将此装置的各部件连接,连接顺序:钻机牵引勾头钢丝绳卡环液压油缸链条起吊锚杆(液压单体)。

然后,液压油缸与钻机油泵连接,形成液压回路,启动钻机对油缸供油加压,使油缸伸展后,在将链条缩短,使连接装置的各组件绷紧。

最后,对油缸卸压,钻机便可以随油缸的缩短而实行移动。

重复上述过程便可实现钻机长距离搬迁。

4、效果评价

4.1工艺评价

(1)自移装置的应用实现了钻机搬迁机械化,降低了施工的劳动强度,并且减小了拉葫的报废率。

(2)钻机搬迁可应用按钮操作进行远距离控制,提高了操作的安全性。

(3)减少了钻机搬迁的时间,每8米比人力搬迁节省时间55分钟,为钻探效率的提高提供了基础保障。

4.2经济效益

(1)工资节约

原来每台机组安排3人搬迁钻机,现在2人便可完成,钻机队人均工资每月4300元,每月开机率9台,2011年下半年共节约工资23万元。

图(2)材料费节约

降低了拉葫的使用率,以每月报废拉葫3个计算,每个5吨拉葫费用1040元,2011年下半年共节省拉葫费用1.9万元。

(3)瓦斯治理时间提前

2011年下半年钻机搬迁共节约时间496小时,合计20天,全年共节省时间40天,全矿瓦斯治理的时间可提前40天。

5、结论

本装置的应用简化了钻机自移的操作工序,实现了钻机挪移的机械化,提升了设备搬迁的安全性和时效性,减少了人员、工资投入,具有良好的应用前景。

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