炼油企业检修恶臭治理综述

时间:2022-07-15 05:08:14

炼油企业检修恶臭治理综述

摘要:随着加工原油硫含量的逐渐增加,装置区各种储罐和尾气中的恶臭组分浓度越来越高,对环保工作带来很大的压力。文章介绍了天津分公司炼油部恶臭防治工作现状,着重介绍在炼油装置大检修期间,为防止恶臭污染,实现清洁大修为目标所采取的主要做法以及工作成效。

关键词:恶臭防治;清洁大修;吹扫废气

中图分类号:X512 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)26-0074-02

1 概述

随着天津石化炼油部(以下简称炼油部)加工原油硫含量的逐渐增加,装置区各种储罐和尾气中的硫化物、油气等恶臭组分浓度越来越高,装置吹扫、装置大检修期间恶臭气体排放等带来的环境污染问题日渐突出,对环保工作带来很大的压力。现有的环保治理装置和设施已经不能完全满足企业环境保护的要求,恶臭污染治理刻不容缓。

近几年来炼油部将恶臭污染防治工作作为环保工作的重点,不断增加投入、加强管理,增上了一系列除臭设施。大项目建成投产以后,炼油部从低硫原油改为炼制高硫原油,原料油中硫含量高达2.892%,使原油储运和炼制过程中所产生的污染物更加复杂,对生产及环保处理设施造成很大压力,恶臭污染的影响也越来越严重。2012年装置停工大检修是炼油部大项目运行后的第一个检修年,由于加工原油硫含量的增加以及炼制规模的扩大,在装置停开工状态下,易造成恶臭污染等环境影响。2008年大修停工吹扫过程中,炼油部就曾因采取措施不当造成厂区周边产生恶臭污染问题。集团公司内部装置停工吹扫恶臭污染事件也时有发生,因此制定停开工污染防治措施,下大力气治理检修恶臭,保证吹扫废气无异味,实现清洁大修是环保工作的重心,也是企业的责任。

2 防治措施

2.1 加强全厂范围内清洁生产的宣传

在全厂范围内宣传清洁生产,宣传恶臭防治知识,加强全体员工的环保及清洁生产意识。

2.1.1 制定大修环保管理网络图,将责任落实到各部门、车间,通过经理办公会、HSE例会、部室会、生产调度会、大修协调会通报解决恶臭防治问题。

2.1.2 通过编发的《安全环保简报》、《HSE简报》普及恶臭防治信息及环保知识,宣传环保方面好的做法,加强全员学习。

2.1.3 在大修前期制定装置密闭吹扫措施,挑选出做得较好的装置进行桌面演练,得到认可后做成课件以班组小课堂的形式在全厂推广。

2.2 制定大修期间环保管理制度及方案

2.2.1 提前制定《炼油部2012年装置停开工检修环保管理方案》,包括废水、废气、固废的处理原则、排放标准及处理措施,为清洁大修奠定基础。

2.2.2 制定大修排污期间监测计划并绘制装置大修排污流程图,逐个装置进行对接,确保大修排污心中有数。

2.2.3 制定《大修停工管理流程》,对装置大修所产生的“三废”落实专人专管,对废水、废气、固废每天跟踪统计、监测、现场监督,防止发生污染事件。

2.2.4 要求各装置在开停工方案中加入环保专篇,安全环保部将具体要求以模板形式下发,并审核环保专篇的时效性和针对性,确保能够指导装置大修期间的环保

工作。

2.3 做好大修环保技术措施准备工作,避免恶臭污染

2.3.1 制定密闭吹扫措施。2012年炼油部大修停工吹扫设备616台(套),通过排查,大部分设备可以利用现有流程能够实现密闭吹扫,吹扫蒸汽通过水冷或空冷器冷却,排入火炬系统,不会产生恶臭污染。还有154台(套)需要增设临时管线实现密闭吹扫,引入火炬系统。炼油部对此进行了立项,共涉及8套装置,投资411.5万元,这些项目在大修前完成,为密闭吹扫创造条件。

2.3.2 制定清洗除臭措施。对于高含硫介质的塔器实施清洗除臭措施,统计需要清洗除臭的设备152台(套)。检修前组织各清洗除臭厂家与车间进行对接,制订除臭方案并由相关部门以《设备钝化、除臭清洗排放验收表》的形式确定会签,在大修期间进行监测,并逐点检查验收,确保除臭效果。

2.3.3 完善恶臭治理系统。为了防止停工退油吹扫过程中产生恶臭污染,对恶臭治理系统进行完善。

将未经治理的污油罐区601#和655#罐顶释放气联通后引入已有的污油罐区恶臭处理装置;在天立罐区污油吹扫罐(425#和427#罐)新增了一套碱洗脱硫工艺恶臭治理装置,接收老区停工扫线废气;将罐区退油线扫线气分区域引到天立罐区和污油罐区恶臭治理设施,对退油扫线恶臭气体进行治理。

以上项目在装置停工前全部完工,在装置停工吹扫期间接收新、老区各装置吹扫废气,确保了装置在停工过程中的扫线废气得到治理。

2.4 做好大修开工阶段环保工作,为装置开工护航

2.4.1 在各装置开工阶段,炼油部认真落实开工方案中的环保措施,确保环保装置(设施)提前投运。炼油部3套污水汽提装置早于其他装置提前具备接纳上游含硫污水的条件,确保了开工生产期间含硫污水的密闭处理。炼油部提前投用现有恶臭治理装置,包括油品车间南罐区、污油罐区以及1#、2#污水汽提装置配套恶臭治理设施,保证装置配套恶臭治理废气的合格排放。

2.4.2 炼油部在开工前组织对含油污水管线(井)进行了疏通和清理,保证正常生产期间含油污水管路的畅通。另外组织对假定净水边沟进行了清理,对清污分流阀进行了检查,保证装置现场的清污分流。

2.4.3 严格现场环保检查,以各车间自查及安全环保部每日抽查的形式,落实开工生产阶段的各项环保措施,强化各级员工开工生产期间的环保意识,严格按照相关规定执行。并每日将环保抽查情况进行曝光,督促相关单位落实整改,保证装置开工运行阶段的环保工作。

3 治理成效

3.1 促进清洁生产工作上水平

炼油部在大修期间通过制定管理制度以及增上的一系列环保技术措施,提升了炼油部清洁生产工作水平。在大修期间炼油部实现了密闭吹扫、废气无异味排放、废水达标排放、固废100%处置的目标。炼油部以此为契机,推动新一轮清洁生产审核工作的开展。

3.2 实现了清洁大修的目的,提高了职工的环保意识

炼油部在大修期间增上了密闭吹扫措施,天立罐区恶臭除臭设施以及污油罐区扫线系统完善等项目,实施效果显著,本次大修较之以往没有产生恶臭影响,在职工中产生了较好的反响。通过宣传培训、检查考核等手段,增强了全体职工的环保意识,自觉杜绝现场跑、冒、滴、漏现象,避免了恶臭污染事件的发生。广大职工精心操作的积极性明显提高,有效提升了全员对环保工作的重视程度。

3.3 为下一次清洁检修奠定了基础

炼油部提前准备、周密部署,制定并落实了一系列环保措施,密闭吹扫、设备除臭等做法取得了较好的成效,装置在停工吹扫期间未发生恶臭污染事件,实现了清洁检修,使大修环保工作达到历史最好水平,为下一次大修做好环保工作做好了技术保障,该做法值得推广。

作者简介:王冬霞(1976―),女,中石化股份天津分公司炼油部高级工程师,注册安全工程师,研究方向:环保管理。

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