低沉没度井调小参数的影响因素分析

时间:2022-06-25 09:03:31

低沉没度井调小参数的影响因素分析

[摘 要]随着油田开发时间的延长,油井必然会出现低沉没度、低流压、综合含水上升、产量递减率增大等问题,这不仅影响油田开发效益,而且由此还导致了诸如机采井参数过大、供液不足、泵效过低、检泵率高等一系列泵况管理方面的问题。在机采管理不断向精细化方向发展的开发时期,合理调整抽汲参数,使抽油机井在供采平衡状态下生产,是机采精细管理的重要工作之一。本文从沉没度过低以及参数匹配不合理所产生的危害进行分析,找出油井降参后影响产量变化的因素以及优化机采运行参数在油田开发管理中的积极作用。

[关键词]低沉没度、调小参数、产量影响因素、分析

中图分类号:TE355.5 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)46-0326-01

1 前言

随着油田开发时间的延长,水井注不进水或注水效果不好的矛盾日益突出,造成油井出现低液面、低流压、综合含水上升和产量递减率增大等问题。这不仅影响了油田开发效益,对油田稳产造成威胁,而且还导致了诸如机采井参数过大、供排矛盾、泵效过低、检泵率高等一系列泵况管理方面的问题。尽管不断的进行注水结构的调整,但仍很难从根本上改变油井供小于排这一矛盾。针对此类情况,本文采取参数优化作为解决油井供排矛盾和协调注采关系的主要手段,保证产量稳定,改善油井工作状况,充分把渗流力学中的理论与现场油井的实际生产状况紧密地结合起来,找出油井降参对生产的影响因素。

2 生产现状及调小参数的必要性

随着油田开发的不断深入,低产低效井比例呈逐年上升趋势。地面参数过大,会使生产压差增大,导致井底压力较低而使泵效降低。从而严重影响原油产量,使油田最终采收率降低。因此,为提高油井产量,井底应保持一定的压力。对于受地层条件的限制,水井无法提高注水、油井供液能力小于产出能力的井,在注水状况短期内无法得到改善的情况下,采取调小参数是缓解供排矛盾、优化机采运行的有效途径。

3 优化参数的影响因素

参数调小后,随着供排关系的改善、抽油机井生产时间的延长,井底压力逐渐上升,全井的生产压差逐渐下降。油田开发到目前,主力油层多数是高含水层,随着生产压差的降低,主力油层产能开始下降,因而会导致油井出油少或者不产油的情况发生。相比较而言,井底压力下降对主力高压层的产能影响较小,对低压薄差层的产能影响较大,同时主力层含水远大于薄差层含水,受井底压力下降的影响,将导致全井含水上升。由调小参数井调参前后数据对比表中的数据可以看出,调参前后含水有一定幅度的上升值。

当调参后经一定生产时间内,由于生产参数的突然变化,将会导致井下生产状况同样会发生比较大的变化,当生产持续一段时间以后,井底压力变化逐渐趋于平稳,特别是高含水层的压力恢复到一定值时,使油井的井底压力不再回升,水驱动力场趋于稳定,注入水在地层中的流动速度降低,含水趋于稳定。

3.1 含水对参数优化效果的影响

按其调前含水的不同,含水上升值基本上呈现有规律的变化,就是含水越高的井产液量下降的越多,产油量下降的越少。调参前含水小于50%的井,平均单井日降液2.3t、日降油2.6t,随着调前含水的逐渐升高,含水上升值逐渐降低,平均单井日降液升高,影响油量逐渐减少,当含水上升到85%以上时,日降液7.3t、日降油0.6t,并基本保持稳定,当调前含水超过95%时,调后平均单井产油出现上升趋势。可以得出这样一个结论,含水高的特别是含水大于85%的井调小参数后部分井产量会上升,而含水低的井调小参数产量会降低。 其中,调前含水大于85%的30口井中,调后产油量上升的有3口井,产油量稳定的18口井,占60%的比例,产油量下降的有9口井,占30%的比例。这也说明调前含水大于85%的井大部分是产油量稳定的

3.2 调参类别对参数优化效果的影响

按照调参类别即调冲程、调冲次分别统计日降液、日降油情况调冲程井由于有效冲程变小,冲程损失率变大,因此降液量和降油量都比调冲次井大,而调冲次井由于理论排量下降,泵效上升的多,含水下降的多,产油量基本稳定,调冲次效果明显好于调冲程。

3.3 调参前沉没度对参数优化效果的影响

产液量、产油量基本上是在调整参数前沉没度大于200m时逐渐下降,随着沉没度回升的越来越小,泵效也会越来越小。对于沉没度低于200m的井调小参数效果要好一些,这部分井降油很少,甚至部分井增油。

终上所述,调小参数选井时应优先选择含水大于85%、沉没度低于200m的井,这部分井在下调参后油量下降很小,部分井会稍有上升,而其它井下调参数应对调前数据以及供排关系多作分析,调小后要随时跟踪观察。如果在产量不紧张的情况下,为了降低载荷,减少冲次过快对杆管的使用寿命的影响,建议尽量选用降冲次的办法。

4 油井参数优化后对油田开发管理工作的积极影响

通过我们在优化油井生产运行参数上的积极大胆探索,使得我矿低沉没度抽油机井的生产状况得到较大改善。通过调小参数,平均单井沉没度由92m上升到267.2m;平均泵效由40.1%上升到44.7%,上升了4.6个百分点;平均冲次下降0.89次/分,平均冲程下降0.05m,冲程利用率下降1.1个百分点,冲次利用率下降5.0个百分点;同时,参数优化后功图得到了极大改善,其中,严重供液不足井减少了16口,供液不足井变为正常的11口,气影响变为正常的6口,抽油机井泵况动态控制图中的参数偏大区的井数已由129口控制到95口,所占比例下降了7.02个百分点,检泵周期由655天上升到721天,延长了66天。通过大量的参数调整,使全矿机采井的生产状况得到极大改善、参数匹配更趋于合理。

5 认识及结论

(1)低产低效井逐年增加,开发效益变差,优化参数是切实可行的治理措施。

(2)通过合理的调小参来改善油井的供排关系,缓解供排矛盾,达到油井泵况的合理工作条件,在受地层条件限制、注水状况得不到改善的情况下,不失为一种行之有效的办法。

(3)我矿抽油机井调小参的最佳选井条件为油井含水大于85%,沉没度小于200m。

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