煤气管道堵塞物成份分析

时间:2022-06-25 01:18:37

煤气管道堵塞物成份分析

[摘要] 煤气管道堵塞物采用四分法缩分试样,经过干燥、灼烧、溶解、滴加硫氰化钾,得知样品中含有水、有机物、氨、硫化物、二氧化硅及铁离子。采用滴定法测定试样中硫离子,EDTA滴定法测定铁离子,硅钼黄分光光度法测定二氧化硅。

[关键词]堵塞物 试样预处理 滴定法 硅钼黄分光光度法

中图分类号:TK414.5 文献标志码:A 文章编号:

1、引言

笔者企业采用鲁奇加压气化技术生产煤气。巡检时发现一段煤气管道上部不时出现小鼓泡,现场存在着巨大的安全隐患,后将此一截管道割下,发现煤气管道内部已被堵塞物堵住。该堵塞物固体小颗粒呈土色与青灰色,并且带有刺鼻氨味。为了解管道堵塞原因,现对堵塞物进行成分分析。

2、实验部分

2.1仪器和试剂

VIS-723型分光光度计;高温炉;真空干燥箱;0.125mm的不锈钢筛;电子天平;硫氰化钾;王水;无水乙醇;氢氧化钠;醋酸镉溶液(40g/L);碘标准溶液(0.1mol/L);硫代硫酸钠(0.1mol/L);磺基水杨酸(10%);氨水(1+1);盐酸(1+1);乙二胺四乙酸(EDTA)(0.01mol/L);硫酸(0.5mol/L);钼酸铵溶液(10%);草酸溶液(10%);二氧化硅标准溶液(0.1mg/mL)

2.2试样预处理

按四分法缩分试样至25g,在60℃下真空干燥7小时,放入玛瑙研钵中研至全部通过0.125mm的不锈钢筛。装入小磨口瓶中备用。

2.3定性分析

称取预处理后的试样0.5000g两份,编号1和2,试样1在105-110℃下烘干至恒重。在烘干过程中有大量类似杂环烃1号、2号的刺激性气味产生。试样2加入盐酸,试样部分溶解,产生大量气体,并伴有臭鸡蛋气味产生,且能使醋酸铅试纸变黑[1]。将烘干后的试样1在900℃高温下灼烧1个小时发现残留物呈红褐色。将灼烧后的残留物用王水溶解,底部剩余部分白色物质,过滤,向溶液中滴加硫氰化钾溶液,呈血红色。

2.4定量分析

2.4.1挥发性物质的测定

称取0.5000g试样两份,编号3和4。将试样3于105-110℃烘干至恒重。试样4置于已在950℃下经灼烧至恒重的瓷坩埚中,移入高温炉内,由低温逐渐升高温度至550℃,继续灼烧1小时,取出坩埚,在空气中稍冷,置于干燥器中冷却45min,称重。然后再将其放入高温炉内灼烧半小时,取出坩埚,冷却、称重,重复灼烧、冷却至恒重。继续升温到950℃灼烧1小时,冷却、称重。

2.4.2硫化物的测定

称取0.5000g试样,加入10mL盐酸,并通入空气,使产生的硫化氢气体随空气带出[1]。用氢氧化钠吸收硫化氢,在吸收液中加入醋酸镉溶液,生成硫化镉沉淀,分离过滤后用碘溶液和盐酸进行分解,过剩的碘用硫代硫酸钠溶液进行反滴定。

2.4.3铁的测定

将以上灼烧残留物放入铂金坩埚中滴入几滴无水乙醇,加入1g氢氧化钠在900℃熔融20分钟,用硫酸溶解,于500mL容量瓶中定容。

准确吸取定容后的溶液20~50mL于400mL烧杯中,加100~200mL蒸馏水稀释,滴加1滴10%的磺基水杨酸指示剂,然后逐滴加入氨水至溶液突变为棕色,立即用盐酸回滴至溶液呈红色(约10滴左右)再加入6~7滴。

用玻璃棒蘸少许上述溶液在精密PH试纸上,检验溶液的PH是否在1.8~2.0之间,若PH>2.0,则再用盐酸调至PH1.8~2.0之间。

将溶液在电炉上加热至70℃左右,取下,滴加9滴磺基水杨酸指示剂。立即用EDTA标准溶液缓慢滴定至溶液由紫红色转变为亮黄色(或无色)。

2.4.4硅的测定

取50mL的比色管5支,用移液管分别加入0.0、1.0、3.0、5.0、7.0mL的二氧化硅标准溶液,以水稀释至刻度,然后在高于20℃条件下,向各管依次加入6mL硫酸及2mL钼酸铵溶液混匀,放置5min后,向各管加入1.5mL草酸溶液混匀,立即在440nm波长处用2cm比色皿,以空白溶液为对照,测定其吸光度,以吸光度为纵坐标,二氧化硅含量为横坐标,绘制标准曲线。

于500mL容量瓶中吸取25mL溶液加至50mL比色管中,加入6mL硫酸及2mL钼酸铵溶液混匀,放置5min后,加入1.5mL草酸溶液混匀,立即在440nm波长处用2cm比色皿,以空白溶液为对照,测定其吸光度。将吸光度代入标准曲线计算二氧化硅含量。

3、结果与讨论

(1)在定性过程中,由于试样在烘干过程中有大量类似杂环烃1号、杂环烃2号的刺激性气味可以判断出该试样中含有机物,同时由于堵塞物本身含有氨味,故判断该堵塞物含有氨。试样2加入盐酸溶解,产生能使醋酸铅试纸变黑的带有臭鸡蛋气味的气体,故试样中含有硫化物。试样1经过灼烧后的残留物呈红褐色,说明可能存在含铁类物质。且灼烧后残留物部分不溶于王水,故推测该试样可能含有二氧化硅。通过向溶液中滴加硫氰化钾,溶液呈血红色,证明残留物中存在铁离子。

(2)在定量过程中,试样3经过干燥后,减轻的质量可能为水分、氨及部分易挥发有机物的质量。失重为10.8%。试样4经灼烧至恒重后,减轻的质量是水分、化合水、硫化物、氨及有机物的质量。试样再经950℃灼烧后,失重可能为碳酸盐分解的CO2的质量。此时失重达到18.2%。

(3)根据硫化物定量测定,该试样中硫化物含量为1.3%。经过定性得出该堵塞物成份中还含有铁离子和二氧化硅。定量过程采用EDTA滴定法测定铁离子含量,结果为70%。硅钼黄分光光度法测定二氧化硅含量为12%。

(4)煤气管道材质属于普通碳钢,当有水存在时,硫化氢发生电离,与金属发生电化学反应[2],从而引起钢铁表面的腐蚀。当钢铁表面完全被腐蚀时,会产生黑色的硫化铁腐蚀物。如果系统中含有氧气,腐蚀产物中会混有黄色的硫磺[3]。

4、结论

(1)堵塞物主要成分是铁被腐蚀的产物。堵塞物还含有相当成分的水、有机物、硫化物、氨和二氧化硅。

(2)堵塞物中的水分较大,为硫化氢及氨腐蚀管道提供了条件。

(3)根据管道堵塞物的成分,在煤气生产过程中,应稳定煤气净化工艺参数,严格控制煤气成分,降低无机物杂质、硫化氢及氨含量,从而减少对管道的堵塞及腐蚀。

作者简介:胡跃东(1976-)男,化工助理工程师,主要从事煤化工分析技术工作.

参考文献:

[1]周晓民.煤气管道堵塞物分析对策与管道腐蚀[J].上海煤气,2002(5):31-34.

[2]江鑫,王平,张炳玉.包钢5#焦炉煤气管道堵塞物的研究分析[J].包钢科技,2010,36(4):7-10.

[3]化学工业部化工机械研究院.腐蚀与防护手册[M].北京:化学工业出版社,1996.

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