宝钢电车轨道更换技术总结

时间:2022-06-15 03:13:07

宝钢电车轨道更换技术总结

摘要:宝钢焦炉电车轨道更换技术一直以来都是个难点,本文结合现场实际情况以及多年来积累的经验,对电车轨道更换技术进行阐述。

关键词:电车 ;轨道 ;更换

中图分类号:U213文献标识码: A 文章编号:

引言:宝钢炼铁厂焦炉电车轨道更换受到生产的影响,每天施工时间只有4h,工作量大,对出炉生产的影响较大,经过多次施工,积累一定的技术经验,作为以后施工参照。

1.施工特点

施工时间短:提前做好预制工作,与甲方沟通;

工作量大:轨道940m,螺栓2472颗,垫板522块;提前做好垫板预制工作。

2.主要更换方法

2.1现场测绘

由于本次施工对预埋的轨道地脚螺栓进行利旧,固定底板需要更换,所以在施工前先根据现场地脚螺栓孔的位置进行现场测绘,测量出每个地脚螺栓孔的横向及纵向位置,依据测量实测数据,标注编号之后然后绘制在图纸上,便于对新的固定底板钻孔。

2.2 轨道支座基础的定位及浇注

本次轨道改造需要在原固定底板下增加横向的钢垫板,以缓冲对混凝土基础的压力,按照设计要求,在每块固定底板下增加6个混凝土支座,轨道两边各三个,由于本次施工是在影响生产的情况下进行,轨道支座要在轨道正式改造前利用停炉间歇时间进行逐个浇注。在施工前首先根据要求及现场实际尺寸对支座进行定位(支座的位置必须在两个地脚螺栓之间,尺寸为200mm×200mm×150mm),在现场位置定好后。用风镐将原有混凝土基础破除,然后再用C30混凝土浇注搁置固定底板的支座基础逐个进行浇注,在浇注的同时调好各个支座的标高(支座标高3.695m),以便为后面的工序做准备,如图1。

2.3新板钻孔加工及压轨器定位

根据事先放样好的固定底板钻孔位置对固定底板进行钻孔,考虑到现场土建钻孔预埋螺栓位置过程中存在的偏差,为避免因偏差造成钢板放置不下去,故对钢板钻¢40mm的螺栓孔。我们选择厚度20mm,长度1800mm以及宽度为400mm的固定底板,底板之间的间距为10mm,为了增加对固定底板的支撑作用,本次施工计划在固定底板下加设纵向及横向的加筋板,横向加筋垫板尺寸设计为厚度30mm,长度600mm,宽度100mm,纵向加筋板尺寸为宽度100mm,厚度为20mm,长度根据实际中垫板之间的距离来确定。压轨器底板提前焊在钢板上。压轨器的焊接位置根据所钻孔的位置焊接在每个圆孔之间。考虑到实际施工中的方便及时间的节约,在这部分的预制中,根据设计要求把固定底板、纵向及横向加筋板以及压轨器事先焊接好,作为一个整体进行组装。

2.4 瓦斯垫片制作:

由于固定底板上钻直径为40mm的圆孔,因此在固定螺母下需加设瓦斯垫片,垫板选用14*60*60mm大小,中间开孔为¢25mm,刚好可以将预埋螺栓放置进去,考虑到实际电车的运行中,可能因为长期的磨损造成垫片的晃动,因此,在固定底板上需焊接瓦斯垫片,使其保持固定。考虑到实际情况,在瓦斯垫片制作好之后,瓦斯垫片需在现场实际施工开始后再焊接在固定底板上,如图2。

2.5 设备油漆涂刷

固定底板整个结构在焊接完毕后需要刷油漆,在刷漆前采用喷砂除锈,除锈等级达到Sa2.5级,底板上表面(露出混凝土基础部分)刷MP重防腐钢结构油漆(二底二面,漆膜总厚度达到125μm,颜色中灰606)。

2.6 轨道及固定底板的拆除

由于长期的腐蚀作用,很多螺栓已经被腐蚀,因此在拆除轨道前,首先用松锈剂将锈蚀的螺栓喷上松油剂,然后用电动扳手将螺栓拆除,由于本次施工是在影响生产的情况下所进行的施工,因此为了节约施工时间,轨道及其下部的固定底板作为一个整体拆除,方法是先拆除连接轨道的鱼尾板及鱼尾板处的压轨器,然后用2台风稿在底板两侧进行撞击,目的是使底板与其下部灌浆层脱离,若底板在持续冲击力作用下有所松动,用2根撬棍从底板两侧对撬,撬起一段间隙后,在下部垫上撬棍,全部松开后将轨道连同底板整体抬开,注意在敲打底板过程中一定要保护好利旧的预埋螺栓。

2.7 轨道及固定底板的倒运及吊装

在拆除后,首先要将其倒运到适当的位置,分别在两个端台位置,即靠近A端台的轨道从A端台倒运,靠近B端台的轨道从B端台吊装,中间位置的轨道从中间位置实施吊装。在倒运前首先把事先预制好的两个门型框架架在轨道的两端位置,然后分别在两端挂上一个一吨的手拉葫芦并将其拉高一段距离,然后在轨道两边分别放上液压车,最后一边在前面拉,一边在后面推将其倒运到吊装位置,实施吊装。考虑到时间的问题,在更换新轨道前,先将需要更换的轨道倒运到电车轨道旁边,然后进行更换。 如图3。

2.8 混凝土基础的施工及基础标高的调整

当旧固定底板拆除后,下一步就是用风镐将其下部的混泥土层凿除,(原固定底板下混凝土破除深度约80mm,新固定底板安装完毕后,用H20超早强灌浆料灌实)。当露出不锈钢固定螺栓,灌浆面清扫干净后,在其表面浇水将表面浸湿,再用搅拌好的超早强灌浆料使基层平整。在灌浆前要调整固定底板的标高,由于现场地脚螺栓的丝牙较短,如果利用套丝机进行套丝其工作量较大,施工起来较为困难,因此本次改为其他方法,由于现场地脚螺栓尺寸为M24,故选用M27的螺母套在地脚螺栓上较为合适,在套入螺母时一个人将其标高调好,另一个人根据确定好的位置进行焊接紧固,如图4。

2.9.钢轨和底板的安装

在超早强灌浆料基本上硬化后,人工铺设新底板和恢复轨道。轨道的倒运仍然采取门型支架配合吊车进行。在门型支架上焊吊耳,上面升葫芦将轨道缓慢吊起,放置旁边,垫板安装完毕后回装到原来位置。为了减少轨道与钢板之间的振动磨损,采用复合橡胶缓冲层铺设在固定底板和钢轨之间来调整解决,安装时必须严格控制尺寸,固定底板不得超出底板安装控制线,钢轨安装不得超出钢轨安装控制线。钢轨及底板安装就位后,马上安装螺栓及垫板,并紧固螺栓,同时将相应鱼尾板、鱼尾板连接螺栓及压轨器螺栓安装到位。由于固定底板上的螺栓孔尺寸为40mm,所以要事先加工厚度14mm,宽度及长度分别为60mm螺母垫片套入螺栓内,螺栓上安装双螺母,之后焊工开始焊垫板并紧固螺母。之后再次对轨道的标高进行检查、复测、以调整到最佳位置,如图5。

图5轨道安装示意

轨道调整:待全部轨道更换完毕,电车运行一段时间后对轨道进行测量调整,直线度:±30mm;轨道间距:±10mm;左右高低差:±10mm;接头错位:±0.5mm。

3.结束语

根据现场使用的实际情况来看,用上述方法更换后的电车轨道,精度数据都在可控范围之内,施工质量能够保证,能够满足生产的要求。

参考文献:

[1]现代焦化生产技术手册

[2]机械设计施工手册

上一篇:炉辊更换调整技术 下一篇:浅谈招标控制价