转炉滑板挡渣效果研究

时间:2022-06-12 11:27:56

转炉滑板挡渣效果研究

摘 要:随着用户对钢材质量要求的日益提高,需要不断的提高钢水质量。减少转炉出钢时的下渣量是提高钢水质量的一个重要方面。挡渣的方法很多,河北某钢厂通过在1# 转炉,2#转炉使用滑板挡渣和挡渣锥挡渣冶炼,从回磷量、出钢温度,冶炼成本进行比较,以期得到有效挡渣方法。

关键词:滑板挡渣;挡渣锥;回磷

随着产品结构的不断调整,转炉钢水的纯净度已经成为制约部分高级品种钢开发的主要因素。减少转炉出钢过程中的下渣量是提高钢水质量的一个重要环节,在转炉出钢时进行有效的挡渣操作,不仅改善钢水质量,减少钢水回磷、回硫,减少钢中夹杂物,提高合金的收得率,还可为精炼钢水提供良好的条件。目前转炉出钢挡渣过程主要还是采用挡渣球、挡渣塞,滑板挡渣[1]。这些方法在提高挡渣效果方面均取得一定作用。为比较不同的挡渣效果, 河北某钢厂在5月1日到5月15日使用1# 转炉,2#转炉冶炼SPHC1、SS400类钢种。1#炉采用滑板挡渣,2#炉采用挡渣锥挡渣,以期得出挡渣效果更好的方法。

一、滑板挡渣运行情况

滑板挡渣技术是借鉴钢包滑动水口原理,在转炉的出钢口位置安装滑动水口装置,通过滑动滑板和固定滑板之间流钢孔的错位实现挡渣出钢。常规出钢操作时先将转炉摇到出钢位,在钢水流出之前,钢渣先流出出钢口,导致出钢前期下渣。滑板挡渣技术可通过在出钢前关闭出钢口滑板,钢水盖过出钢口位置后再打开滑板出钢,做到避免出钢前期下渣;出钢末期发现下渣,快速关闭滑板[2]。

1#转炉自5月1日开始安装滑板并投入使用,初期滑板挡渣使用手动关闭,手动关闭炉次为101炉,挡渣方式上采取挡渣锥与滑板挡渣同时使用;5月4日至5月9日在投入滑板使用101炉后不再使用挡渣锥进行挡渣,滑板挡渣设备关闭操作采取自动与手动并行操作;5月10日开始在滑板挡渣设备关闭操作上只使用自动关闭,至15日为止有6次出钢时下渣检测出现问题导致滑板挡渣自动改手动;从滑板挡渣投入使用至5月15日,滑板挡渣系统共出现故障10次。

二、使用效果

(1)1#、2#炉下渣回磷对比

分别统计5月5日(1#炉滑板挡渣开始自动挡渣操作)至5月15日1、2#炉SPHC1、SS400类钢种各300炉下渣回磷数据,如表2和图所示:

从下渣回磷量来看,1#炉平均回磷量为0.0013%,比2#炉低0.0009%;1#炉回磷量≤0.001%的比例占总炉次的73.7%,比2#炉低回磷量≤0.001%的比例高12.32%;1#炉回磷量≤0.002%的比例为96.06%,比2#炉87.12%高8.94%;1#炉冶炼的所有炉次没有发生过回磷量≥0.004%的现象。

(2)1#、2#转炉成本对比

表2为1#转炉滑板挡渣开始自动挡渣操作,1、2#转炉冶炼的SPHC1钢种冶炼成本。从统计数据来看,冶炼SPHC1钢种 1#炉使用滑板挡渣炉次的合金及脱氧成本比2#炉使用挡渣锥的炉次低1.79元/吨。

(3)1#、2#转炉出钢温度对比

由于滑板挡渣系统在出钢后期没有控流现象,因此1#炉出钢时间有所缩短,出钢温降也有所降低。经统计,1#炉冶炼SPHC1钢种时平均出钢时间5.3min, 平均温降23℃,而2#炉SPHC1平均出钢时间6.8min,平均温降28.2℃。

三、结论:

1)滑板挡渣正常使用时间仅10天,统计数据有限,滑板挡渣的具体效果需继续跟踪。

2)从滑板挡渣系统中滑板、内水口的更换情况来看,加强对耐材人员的培训,从而缩短滑板更换时间。为保证钢水质量的稳定,需要进一步调试下渣检测系统,提高下渣检测的灵敏度。

3)滑板挡渣与挡渣锥相比,滑板效果更好效果:成本炉次降低1.79元/吨;比2#炉低回磷量≤0.001%的比例高12.32%;1#炉回磷量≤0.002%的比例为96.06%,比2#炉87.12%高8.94%;1#炉比2#炉出钢时间快1.5min,出钢温度高5.2℃。

参考文献:

[1] 王淑华,丛玉伟等. 转炉滑板挡渣出钢技术实践[J].河南冶金,2010,18(6).

[2] 郑新友,丛玉伟等. 转炉出钢挡渣方法[J]. 钢铁研究,2000,1(112).

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