35kV独立CT通流试验方法的改进

时间:2022-05-30 10:13:11

35kV独立CT通流试验方法的改进

摘要: 针对现行35kV独立CT通流试验时间长,本人通过原因分析,选择要因为突破口,通过采用引下式通流接线方法,实现缩短试验时间,提高经济效益的目的。

关键词:独立CT;试验;方法

中图分类号: C33 文献标识码: A

继电保护正确可靠动作依赖于输入电流、电压的准确性。CT在新变电站投运前或更换后,需要通过一次侧通流试验以验证其变比及极性的正确性,检验CT回路的完整性。CT一次侧通流试验作为设备带负荷前的最后一道工序,其试验时间的长短直接影响到设备恢复送电的及时性和供电可靠性。

1 选题理由

35kV独立CT通流试验过程中,按照《二次设备检修管理细则》规定35kV独立CT通流试验时间不超过60分钟,而班组在2012年独立CT通流试验平均时间为75分钟,与上级目标有一定差距,缩短独立CT通流试验时间势在必行。

2 现状调查

2.1 独立CT通流试验总时间调查

本人对2012年班组从事的35kV独立CT通流试验总时间进行了调查,如表2.1所示。

表2.135kV独立CT通流试验总时间调查

得出结论,2012年班组35kV独立CT的通流试验平均总用时为75分钟,未达到指定要求。

2.2 独立CT通流各环节用时调查

通过对35kV独立CT通流试验进行步骤分解,并记录各环节耗时情况,如表2.2所示。

表2.235kV独立CT通流试验各环节耗时情况

由此我们可以看出:35kV独立CT通流试验中,“试验接线及恢复”在整个过程中所占的时间比重过高,占总耗时的55%,它是造成户外独立CT通流试验时间长的主要问题。

3 目标设定

解决“试验接线及恢复”这个问题的50%,即节省20分钟,就能将35kV独立CT通流试验时间缩短至60分钟,达到规定要求。经过调查与分析,最终将设定目标为:将户外独立CT通流试验时间由现在的75分钟缩短至60分钟。

4 要因确认

在明确了目标后,我们从工作流程等方面进行了查找,共找出四种可能影响因素并进行分析。

因素一:技能培训次数少

分析:技能培训缺乏会导致班组成员在通流试验中接线不到位或错误接线,造成试验接线及恢复时间长。我们查阅培训记录,班组严格按照培训计划组织培训,班组内部培训1次/月;技术问答1次/月。部门举办的现场技能测试考核中,班组技能考核合格率100%。

结论:通过调查我们发现班组成员的实际培训次数满足要求,确认非要因。

因素二:工序安排不合理

工序安排不合理会造成现场工作面重叠,一二次班组在CT上均有工作时,通流试验时会受到干扰,造成接线及恢复时间长。现场调查,工作面无重叠情况。根据检修计划安排,检修作业均按标准流程进行,CT一次侧通流试验为CT上的最后一道工序,相关班组工作均已经结束。

结论:通过调查,在工作现场不会出现工作面重叠,确认非要因。

因素三:通流装置不合格

分析:通流装置不合格,装置接线端子不好接线,会造成试验接线时间延长,同时有可能造成接线松动从而返工,使得现场试验时间延长。而班组通流装置定期送检,试验合格,符合DL/T624-1997《继电保护微机试验装置技术条件》。

结论: 现场调查,通流装置接线端子接触可靠、连接方便,校验合格,确认非要因。

因素四:登高作业时间长

分析:登高作业作为通流试验接线中重要的一个环节,如果时间过长,会导致试验接线及恢复时间长。通流现场使用登高车接试验线,由于受场地限制、与带电设备安全距离等因素影响,导致登高作业时间长,耗时统计如下表4.1所示:

表4.1 35kV独立CT通流试验项目耗时统计

结论::根据现场统计,可以看出在整个试验接线及恢复总时间40分钟内,登高作业平均时间为32分钟,占整个接线及恢复过程的80% ,是导致试验接线及恢复时间过长的主要原因。

经过综合对比分析,我们确认“登高作业时间长”为试验耗时的主要原因。

5 对策制定

方案一:使用绝缘梯进行登高接线

考虑到登高车现场使用中存在的主要问题在于进出现场及升降、移位时间过长等方面。我们首先想到使用轻便的绝缘梯代替登高车作为登高工具,以减少通流试验时挂接试验线的时间。

在实施该方案过程中,我们发现使用绝缘梯需要专人帮扶以及存在高空作业危险等问题。因此不使用此方案。

方案二:采用引下式通流接线方式

针对上述试验方式中碰到的问题,我们经过广泛讨论研究,发现最根本的原因在于通流试验需要登高进行接线。于是决定从新的角度着手进行研究。

提出将独立CT的接线板下引,从而避免由于登高引起的一系列问题。

从现场运行人员挂地线的方法中得到启示,提出通过采用引下式通流接线方式,对现有通流装置的试验线进行改良。我们决定采纳此方案。

6 对策实施

原试验接线为手握式电流夹头,必须登高才能实现试验接线,我们采用引下式通流接线方法,对原手握式电流夹头进行改造,加装支撑绝缘杆。综合绝缘、机械强度、重量以及使用便利性等因素,使用可旋转式加长绝缘杆进行改装。

表6.1 材料清单

图6.2 改装后接地线夹

7 效果检查

通过对原线夹进行改良后,取得满意的效果。线夹松紧度,绝缘支撑杆长3米,重2公斤,一般试验人员在地面完全能接到35kV独立CT的引线。且该接线棒可旋转对接,携带方便。

7.1 目标实现情况

通流装置的试验接线经过改良,采用引下式通流接线方法,经现场实际验证使用,取得良好的效果。

表7.1实施项目后CT通流试验各环节现场用时

35kV独立CT通流试验时间已经从75分钟降低到47分钟,“35kV独立CT通流试验时间由75分钟降低至60分钟”这一目标完全实现。

7.2 经济效益

通过使用改进方法,改善了通流试验流程,简化接线方法。不仅缩短了35kV独立CT通流试验时间,同时也取得了可观的经济效益。

吊机使用一次费用1000元,按年平均使用10次计算,可节约费用:1000*10=10000元;

据统计,温州地区35kV电压等级线路平均输送有功功率为15MW,通过QC项目的实施,每次通流试验缩短时间为75-47=28分钟,按10条线路计算,可提早送电时间28*10=280分钟,共计多输送有功15MW*280/60小时=70000kWh,按居民用电0.558元/度计算,可产生经济效益70000*0.558= 39060元

两项合计,可简本增效共计49060元。

8 巩固措施

规范现场流程,将引下式通流接线方法加入《标准化作业指导书》中;编制操作使用说明,在基层班组推广使用引下式通流接线方法;开展引下式通流接线方法操作培训,班组成员熟练掌握该方法。

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