低速自动平板式卷绳车的研制与应用

时间:2022-05-29 01:15:12

低速自动平板式卷绳车的研制与应用

【摘要】文章通过在更换钢丝绳过程中出现的问题,充分利用不用投资的煤矿现有设备,研制出简单实用的低速自动平板式卷绳车,通过理论校核,满足安全要求,应用于实际生产过程后,解决了钢丝绳缠绕人工手动缠绕的费工费力及存在安全隐患的问题。

【关键词】钢丝绳;卷绳车;自制

前言

在矿井提升中,根据用途不同有提升钢丝绳(主绳),平衡钢丝绳(尾绳),罐道钢丝绳,防撞钢丝绳,防坠器的制动钢丝绳和缓冲钢丝绳等。而钢丝绳在使用一定年限时会有腐蚀、磨损等减益状态,因此必须根据《煤矿安全规程》规定的使用周期定期进行更换。在更换过程中,各种钢丝绳更换时都是拆旧上新同步进行,而在上新绳吐旧绳时,都是使用人工方式,把废旧的钢丝绳手动缠绕到卷筒上,这种方法不仅需要大量劳动力、而且劳动强度大、工作效率低、而且存在较大的安全隐患。为了解决钢丝绳缠绕费工费力的情况,同时节省大量人力,减少作业人员的劳动强度,提高工作效率和作业机械化程度,通过改造JZB-3型张紧绞车作为动力源,来实现钢丝绳的自动缠绕工作。

1、低速自动平板式卷绳车的工作原理

在更换钢丝绳时,将旧绳固定在安设于矿用平板车上的卷筒,在接通电源后,电动机通过减速装置带动卷筒缠绕钢丝绳,从而实现自动缠绕。工作原理见图1。图中:

①卷筒:作用为缠绕钢丝绳,可通过两侧的螺栓直接拆卸;

②为张紧绞车的涡轮式减速机;

③为张紧绞车的电机;

④为张紧绞车上的大齿轮;

⑤为轨道平板车;

⑥为转动轴;

⑦为卡卷筒装置。

2、低速自动平板式卷绳车的构成

低速自动平板式卷绳车主要由矿用隔爆型电磁起动器、轨道平板车、JZB-3张紧绞车等部分组成。

控制开关:选用矿用隔爆型电磁起动器作为控制开关。此设备有防爆合格证,具有防漏电、隔爆等性能,安全可靠,可用于井下。

轨道平板车底座:使用矿用平板车作底坐,方便升入井的运输。平板车上方使用12#工字钢作为卷筒可安拆轴的支架,支架高度为1.1M。计算出电机小齿轮与大齿轮对接时的高度后,焊接托架支撑电机及减速机。

卷筒:为了便于卷筒的安拆,输出轴终端一侧使用螺栓将轴承盒固定在支架上,另一侧使用对轮方法与大齿轮的轴相连接。卷筒两侧有可移动式的卡卷筒装置,这种装置的内侧为圆锥形,方便不同固定不同中心圆口的大小的卷筒。

动力源:使用JZB-3张紧绞车的电机及蜗轮蜗杆减速器作为动力源。由于其减速比为1:50,电机为4级电机。直接使用会使转速过快,存在过速危险。为解决这个问题,使用张紧绞车上的大齿轮作为2级减速装置,大齿轮与减速机输出轴上的小齿轮的减速比为1:5.5,总减速比为1:275,减速后的卷筒转速为11.5秒转一圈,实现了安全低速运行,从而保证了安全生产。

3、理论计算验证安全系数

4、低速自动平板式卷绳车的实际应用情况

以晓明矿为例,每年更换主井主箕斗提升绳2次副箕斗提升绳2次,每2年更换副井大小罐笼提升绳各1次,每2年更换井下架空乘人车1次。每次进行更换钢丝绳检修项目时,都要用到绳车进行缠绳。使用低速自动平板式卷绳车后,既提高了工作效率,节省了人工费用,减短了矿井提升绳更换的检修时间,增加了煤矿产量,又保证了安全生产,取得了安全效益。

以更换副井主罐尾绳为例,前期需要将厂家打包过来的760M长尾绳分成两段,这就要将760米长的尾绳分别缠绕到2个卷筒上,到井下后,在上新绳时还需要将旧的尾绳缠绕到卷筒上。一次检修需要进行4此缠绳动作。在使用人工缠绳时,需要12人作业两天的情况下才能完成。而在使用低速自动平板式卷绳车后,仅仅需要4个人半天时间就可以完成使检修效率提高了12倍。节日检修节省人工费:300×(12×2-4×0.5)=6600元。每年六次更换钢丝绳节省人工费约为3.96万元。

在使用低速自动平板式卷绳车后,完全避免了人工缠绕钢丝绳时多人作业造成的人员误伤,并且解决了使用木板卡绳轮时,出现木板折断造成伤亡事故等。

结语

对于所有煤矿来说,更换旧钢丝绳都是维持矿井正常生产的必要环节。使用低速自动平板式卷绳车,既可以杜绝人身伤害事故的发生,又提高劳动效率,具有显著的安全与经济效益。

1王大志(1977―),男,机械工程师,毕业于辽宁工程技术大学机械自动化专业,现任铁煤集团安培中心综合科科长。

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