点滴加药装置在稠油井上的应用

时间:2022-05-28 08:56:40

点滴加药装置在稠油井上的应用

中图分类号:TE345 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)44-0373-01

我区属濮城油区,管辖着W51块、P85-92块及W213块,共有稠油井22口,主要分布在W51区块,以往的日常维护措施主要是投加降粘剂和破乳剂,投加的方式是周期集中投加,造成加药浓度严重不均衡,降粘效果不明显,自5月份厂引进安装点滴加药装置后,加药浓度可按照设定浓度投加,通过几个月的观察发现油井电流、耗电量及负荷均有一定幅度的降低,效果突出。

一、油井破乳降粘的机理

原油本身含有的天然表面活性物质如胶质、沥青质、树脂、石蜡及水湿性颗粒,这种含水原油在流动过程中渐形成比较稳定的W/O型(油包水)乳状液,一般水珠直径为0.1-10μm。当破乳剂溶解进原油后即开始向油水界面迁移,经过一段时间后达到较为稳定的浓度分布,开始与原油中的天然表面活性剂竞争吸附在油水界面从而发生破乳,降低界面膜黏度和强度,使水滴易于聚结,使油水分层,目前多使用聚氧乙烯醚与聚氧丙烯醚的嵌段共聚物或无规共聚物。

二、传统投加破乳剂存在的问题

传统投加破乳剂的方式是将套管气外放无余气后,将破乳剂倒入油套环空内。因此存在以下几个方面的不足:

1、破乳剂与井液混合后浓度不均衡、效果较差:破乳剂倒入油套环空后,浓度等于破乳剂量?油套环空液量(动液面至井底液柱体积),此时浓度是最高的,按每次投加10Kg破乳剂,动液面至井底按500m计算(液柱体积为6m3),那么加药浓度为1667ppm,超出标准(200ppm以下)8倍以上,破乳剂终究也是表面活性剂,用量过大会出现二次乳化的现象,破乳率反而下降,这就是我们常见的投加后当天抽油机负荷不降反升,有时还会出现不同步的现象的缘故。随着井筒液排出和油层液体的进入,浓度逐渐降低,破乳效果为抛物线状,先由差?好?差。

下面以P85-14为例:该井工作制度32*4.8*5.5*2403.37,正常产状6.1/2.4/60%/2403,主要方式为定期投加破乳剂,每5天投加10公斤,以下是根据微分方程生成的模型图:

设t时刻(小时)油井中剩余药物的质量为x(t)kg,:

d(x(t)) /dt= -[x(t)/7.6]*(10/24) 初值:x(0)=10

微分方程的解为:x(t)=10×exp{-[10 / [7.6×24]× t }

设t时刻(小时)油井中剩余药物的浓度为y(t)kg/m^3,则有y(t)=x(t)/7.6

2、现场放气存在一定的工作量和不安全因素(如电气焊防盗和老乡充气等);

3、天然气外放造成天然气资源的浪费和空气污染。

三、点滴加药柜工作原理及应用情况

工作原理

1、点滴加药柜主要由药箱、电机、柱塞泵及控制电路组成,输出管线连接套管阀门,通过简单的设定参数,确保药剂定时、定量投加到井内;

2、工作特点是原来的人工周期间隔投加改为自动连续投加,降低了工人的劳动强度和天然气的外排污染及浪费。

应用情况

我区自今年6月份安装点滴加药柜以来,在6-9月份共有9口油井点滴加破乳剂,累计加破乳剂400kg,按单井产液量,加药浓度为50PPm计算,通过对9口油井进行加药前后载荷、回压、电流、电量进行对比,每口油井均有不同程度降低,从单井回压、电流、日耗电等指标监测,回压下降,上、下行电流明显减小,日耗电量降低。

四、单井效果对比分析

P85-29井,2009年12月5日新投,工作制度φ38mm×4.8m×4n/min×2103m,正常产状12.0 m3/2.6t/77%/2053m,4月18日发现油质变稠,回压升高,利用点燃水套炉加热后仍不能满足降低回压的要求,4月19日在井口安装了点滴加药装置,点滴添加降粘剂,初步观察效果良好,4月25日因药品质量问题接上级通知停加降粘剂后,回压由0.42MPa上升到1MPa。负荷变大,电流升高,5月4日起改加破乳剂,浓度100ppm,折算加药量每天1kg,回压恢复正常,负荷减小,电流降低,产状稳定,回压0.33MPa,电流、产状稳定。

通过该井安装点滴加药装置既解决了不放套管气加药,保证了正常生产和安全的需要,又减轻了岗位工人的劳动强度。同时节能效果明显,日耗电量由430kw.h下降为310kw.h,日节电120度,累计节电7680度。该井自7月6日补孔后含水上升至92%停止加药。(如图1、图2)

W213-22井,工作制度φ44mm×4.8m×4n/min×1795m,正常产状28.4m3/5.3t/81.2%/1763m,该井原油比重0.9508、动力粘度716厘泊、凝固点33℃,是一口稠油井,2009年1月1日起日常维护是人工周期投加破乳剂15kg/7d,但跟踪其周期加药效果不理想,监测电流变化幅度较大,最高电流达86A/120A,并在生产中多次出现电流、负荷上升的现象,自2010年6月3日在井口安装点滴加药装置后,点滴投加破乳剂,药量1Kg/d,监测电流变化平稳、电机负荷平稳,生产正常,上下行电流稳定在60A/54A,自点滴加药后未出现停电后井开不起来现象。(如图3)

W213-22井工作制度φ32mm×4.8m×4n/min×2401m,正常产状10m3/2.5t/75.1%/1940m,该井是一口稠油井,在2008-2009年期间日常维护是进行常规热洗和自循环热洗,2年期间共热洗8井次,热洗运费达1.6万元,自2010年6月28日在井口安装点滴加药装置后,点滴添加破乳剂,药量0.5Kg/d,上下行电流明显下降,由70A/58A下降为目前的48A/50A,生产及拉油正常,单井耗电量与加药前对比日耗电量下降30度,该井自点滴加破乳剂后效果显著:一是节约热洗运费,二是避免热洗液对地层造成伤害,三是该井做到了节能降耗。

我区主要在W51块、P85-92块及W213块稠油、回压高井安装点滴加药柜,有效解决了油稠、回压高的问题,平均单井日耗电量对比节约25度,月总耗电量节约6000度,累计总耗电量节省12000度,累计节约电力成本8040元(电力价格0.67元/度)。

五、点滴持续加药与周期集中加药效果对比

1、点滴持续加药方式破乳浓度均衡稳定,可根据要求自动调节加药量,破乳降粘效果明显,油井电流、负荷及耗电量均有一定幅度的下降,节能效果突出。

2、可有效减轻现场工作强度,避免现场放气存在不安全因素;

3、避免天然气外放造成天然气资源的浪费和空气污染。

六、结论与认识

1、点滴持续均衡投加方式,改变了传统的药剂周期集中投加存在的弊端,传统投加的各种药剂均是投加当时浓度高出标准要求数十倍(尤其是清蜡剂每15天投加一次,每次200-400Kg,投加后当天浓度高达20000PPm以上),但在较短时间内药剂被排出,起不到应有的效果,造成较大的成本浪费。

点滴持续加药方式能够按照标准均衡的投加,使加药浓度保持在要求的范围内,药剂效果得到充分的利用,可大大节约药剂成本。下步建议对清蜡剂可应用点滴加药装置进行投加。

2、在开始投加前,计算井筒液体体积,可先投加一定的药剂,使井筒液体达到要求的药剂浓度后,再开启点滴加药装置按要求投加。

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